趙南京(遼河油田興隆臺采油廠地質研究所, 遼寧 盤錦 124010)
大平房油田“疑難井”潛力分析及綜合治理措施
趙南京(遼河油田興隆臺采油廠地質研究所, 遼寧 盤錦 124010)
“疑難井”定義:隨著油田開發的逐漸深入,油井出現地層出砂、套漏、縮徑、套管錯斷、落物等復雜井況,影響了斷塊開發效果。這些問題的出現影響了大平房油田整體開發效果,因此對出砂井、套變井、有落物油井的綜合治理就顯得尤為重要。
疑難井;大平房;開發;治理
(1)斷塊區域概況 大平房油田位于東部凹陷南端、榮—大斷裂背斜構造帶內,主要包括大1、大16、大13-19、大14-15、大30、大32等斷塊,主要含油層系為東營組二段、三段及沙一段。油氣在平面上主要分布于構造主體部位,縱向上沙一段到東營組都有較好的油氣顯示。沙一段油藏埋深1950m-2100m;東三段油藏埋深1500m-1900m;東二段油藏埋深1150m-1450m。按照回采東三段開發方案,主要解決了制約回采東三段方案的井況難題。
(2)制約大平房油田開發中的難題及潛力分析 油田投入開發生產以來,隨著開發時間的延長,套損井越來越多,嚴重影響了油水井的正常生產,大平房油田于1992年整體投入開發,由于開發時間較長,受地質、工程和套管老化等因素的影響,地層出砂日趨嚴重,井底出現魚頂,套損越來越多,導致注采井網破壞,注采關系失衡,增產增注措施受阻,層間矛盾加大,油田穩產基礎削弱,制約著油田注采結構的進一步的調整,部分油、水井無法正常生產,給油田造成嚴重的經濟損失,因此套損井的治理對油田的開發有著重要意義。
基于上述大平房油田復雜井況及大平房東三段的較大的潛力分析,在深入實施回采東三段開發方案,主要側重于側鉆、套管補貼、大修等技術手段,對“疑難井”及停產井進行了綜合治理,挖潛油井產能。
針對以上大平房油田目前開發現狀,2014年主要采取側鉆、套管補貼、大修等技術,恢復疑難井生產,完善大平房東三段層位歸位方案。
(1)以油井側鉆技術進行治理 大平房油田東三段層系歸位工作按照“先油后水、先易后難”的原則,以井組為單元陸續開展分析。針對于疑難井井底有套管、有魚定,對東三段回采形成制約,通過采取側鉆技術,達到完善注采井網,挖潛剩余油的目的。
大11-18井自投產以來,隨著開發逐漸深入,該井已經累計出現過三次套損,目前生產東二段因油井出砂已經無法進行生產,處于停產狀態。
根據該井周邊水井累計注采及井距綜合分析,選定了高部位進行側鉆。大11-18井于2014年3月份實施側鉆,完鉆后地質技術人員結合錄井、測井資料,優選1608.5-1674.3米,層位d3,進行射孔求產。2015年5月1日開井生產,初期日產油10.4噸,日產氣1770方,基本不含水。目前該井日產油2噸,累計增油1522噸,累增氣17萬方,措施效果明顯。后續在大1塊北部先后實施大10-017C、大12-021C等2口側鉆井。截止目前已經累計增油2129噸,累計增氣31.8萬方。
(2)以套管補貼方式堵水或者回采 按照大平房油田回采東3段的開發方案,由于東2段注采井網、井距及井況問題,目前東2段屬于整體注水停注階段,地層能量有所下降。東2段出砂日趨加重,井況變的日趨復雜,出現砂埋油層,卡泵管等問題,嚴重制約了回采東3段方案的實施,制約了油田開發。
實施堵水回采方案需要滿足以下要求:①滿足泵深下深的要求。②卡堵井段跨度較長(83米),卡封坐封存在難度。③不影響后期探砂、沖砂等工序實施。
2014年1月對該井實施套管補貼,封上采下,該井于2014年1月25日開井,采用Ф38強閉泵,泵深下至套管補貼以下1435米,3米沖程,沖次4次,初期日產油16.6噸,日產水2.4方,含水12.5%,目前日產油6.9噸,日產水0.6方,含水7.5%,累計增油5130.6噸,累產氣66.6539萬方,措施效果明顯。
該井自套管補貼回采,連續生產一年時間,成功延長了檢泵周期。2015年1月份因泵漏檢泵作業,探砂管下至1729.35米,已經通過了套管補貼位置,正常沖砂至1816米,順利完成了施工作業。截止目前已經累計增油5901噸,累計增氣95.2萬方。
(3)以大修手段恢復油井,挖潛區塊剩余油 大氣3井是大1塊北部處于斷層邊部的一口高部位的油井,注水波及程度較差,因該井液面較深,魚定位置制約了泵深的下深,也制約了回采東三段方案的實施,為了挖潛油井潛能,決定對該井實施大修,回采東三段。該井2014年4月1日大修下泵開井,采用Ф38泵,泵深下至1442米,初期日產油5.2噸,大修效果較理想,截止目前已經累計增油927噸,累增氣51萬方。
大1塊經過以上技術的實施,注采井網得以完善,油藏各項開發指標明顯好轉。當年累計增油8957噸,累增氣275萬方。并得出以下認識:①對油層出砂重或地層壓力較高的出水層段進行堵水措施,采取套管補貼技術,這樣既能保證封堵效果,又能使封堵完后套管內徑達到108mm,不影響泵深及后期作業管柱的下入起出作業。②大平房油田雖然井況復雜,回采東三段仍然具有很大潛力。③措施后下泵均采用小泵徑、長沖程、慢沖次的生產方式,降低采油強度,延長油井檢泵周期。
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[2]史洪軍,張琳,許新強.裸眼側鉆鉆井技術淺析[J].巖上力學,2004,26(S1):151-153.
趙南京,工程師,遼河油田興隆臺采油廠地質研究所,現從事油氣田開發管理工作。