王學平 顏旸旸



摘 要:本文從REY(稀土Y型)分子篩實際生產過程中入手,分析影響REY分子篩中RE2O3的質量百分含量波動的影響因素,在此基礎上,通過實驗對生產工藝進行優化,確立相關工藝參數,在實際生產應用,達到了有效的降低了原材料氯化稀土單耗的目的,取得了良好的經濟效益。
關鍵詞:REY分子篩;生產工藝;氯化稀土
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.02.012
1 REY分子篩的生產工藝流程簡介
NaY分子篩中攜帶的鈉離子會影響催化劑的熱穩定性和活性,需要進行交換操作以降低分子篩中Na2O的含量,提高分子篩合成催化劑的活性和穩定性,交換后,分子篩漿液中,在液相組分里含有大量的無用鈉離子和陰離子,需通過過濾水洗工序去除,然后再進行焙燒,經過“二交二焙”處理,NaY分子篩分子篩的活性和穩定性才能滿足催化劑活性組份要求。
2 REY分子篩質量現狀
REY分子篩中RE2O3的質量百分含量統計。
對2014年REY分子篩中氯化稀土的含量(REY分子篩中RE2O3的質量百分含量)情況進行了統計(見表1)。
從表1可以看出,的RE2O3的質量百分含量波動較大,在實際生產中,為了確保產品合格,必須增加氯化稀土投料量。
通過以上分析,可以看出在實際生產過程中,存在原料氯化稀土單耗過高,REY分子篩質量波動較大的情況;通過對REY分子篩質量指標現狀分析可知,穩定產品質量波動對降低原料消耗至關重要。
3 實驗(質量波動的原因分析)
在實際生產中,影響生產的工藝參數分別為氯化稀土的濃度、投料比(原料NaY干基量與原料稀土中RECL3干基量的比值、交換溫度、水洗水溫度以及焙燒溫度,經過實驗對這些因素進行了定量分析,未發現這些生產控制參數對質量的波動有顯著作用。
3.1 結晶度對RE2O3的質量百分含量的影響
針對表2,選取相對結晶度相差較大的1號樣和6號樣,將PH值調節到10.7后,以表2 的實驗條件進行稀土“二交二焙”實驗,結果見表2。
表2中的1號樣和6號樣的RE2O3質量百分含量最大相差為0.11%,由此可以看出結晶度對分子篩RE2O3的質量百分含量的影響很小。
3.2 硅鋁比對RE2O3的質量百分含量的影響
針對表3,選取硅鋁比相差較大的1號樣和3號樣,將PH值調節到10.7后,以表3 的實驗條件進行稀土“二交二焙”實驗,結果見表3。
表3中的1號樣和3號樣的RE2O3質量百分含量最大相差不超過0.2%,由此可以看出硅鋁比對分子篩RE2O3的質量百分含量的影響很有限。
3.3 工藝設備對RE2O3質量百分含量的影響
以往在加入氯化稀土時用管束加入,管束加入反應不充分,在實驗中通過改造加入的管束(在管束上加工一定數量?8的孔)。充分運用擴散的噴淋式加入,使氯化稀土在加入過程中能達到均勻加入,反應充分。通過改造一交容一l3/4.5、二交容一13/1、2加入氯化稀土的管線結構,氯化稀土反應充分,對REY分子篩的RE2O3的質量百分含量有一定的影響。
REY分子篩裝置所需的NaY分子篩是由其它裝置管輸而來,其PH存在不確定性。通過進一步的實驗證明,PH值為1.0-2.0的氯化稀土溶液加入NaY漿液形成的交換混漿的酸堿度必須在適宜的范圍內才有利于稀土與Na+交換。
PH值低于3時,H+會可作為陽離子參與競爭交換,會破壞分子篩晶體結構;PH值高于5時,表觀上分子篩中的RE2O3含量增加(未進行有效交換,但不影響RE2O3含量的測定),所以交換漿液的PH值應控制在3~5之間。
4 結論
通過一系列的實驗,找出了影響分子篩RE2O3的質量百分含量的因素,并在此基礎上優化了工藝參數,確定了適宜交換的混漿PH值,通過在生產實際中應用,取得了明顯的降本增效的效果。
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