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CFA34空壓機排氣管道燃爆事故分析與處理

2017-02-01 11:51:07任護國袁宗澤黃智強
設備管理與維修 2017年8期

任護國,袁宗澤,黃智強

(中國空氣動力研究與發展中心技術勤務站,四川綿陽 621000)

0 引言

某高壓空氣站5套美國卡麥隆(CAMERON)CFA34型活塞式空壓機組,前級經阿特拉斯GR200W-20型螺桿機增壓至1.9 MPa,四級壓縮,流量 45 m3/min,排氣壓力 32 MPa,2012年7月陸續投入運行。2016年8月29日,2#壓縮機在運行過程中突然發生三級排氣管道內部燃爆,所幸未造成其他設備損失和人員受傷情況。

1 CFA34型空壓機簡介

1.1 技術參數

CFA34型空壓機為四列對稱平衡式結構(圖1),主要技術參數:排氣量(入口狀態)45 m3/min;氣缸分布,1列(螺桿1 3/4級,3英寸/1.5英寸),2列(螺桿2 2級,3.875英寸),3列(螺桿3 3/4級,3英寸/1.5英寸),4列(螺桿4 1級,5.125英寸)1級吸氣壓力1.9 MPa;各級排氣壓力3.9/8.6/21/32 MPa;各級排氣溫度142/140/148/92℃;電機10 kV,355 kW,1490 r/min。

圖1 CFA34壓縮機機身結構

1.2 工藝流程

壓縮機組由2臺GR200W-20螺桿式壓縮機、1臺CFA34活塞式壓縮機組成,單臺螺桿機最大流量23.1 m3/min,最大排氣壓力2.05 MPa。壓縮機組工藝流程:大氣經螺桿機空氣過濾器清除空氣中的粉塵后,經兩級螺桿壓縮、過濾(除油)、冷卻、分離(除水)進入CFA34壓縮機一級氣缸,壓縮后經排氣緩沖器、冷卻器、分離器、二級進氣緩沖器進入二級氣缸,壓縮后經排氣緩沖器、冷卻器、過濾器、三級進氣緩沖器進入三級氣缸,壓縮后經排氣緩沖器、冷卻器、過濾器、四級進氣緩沖器進入四級氣缸,壓縮后經排氣緩沖器、冷卻器、過濾器進入最終排氣總管。三、四級氣缸為級差式結構,中間設平衡腔,缸內的高壓空氣經活塞體泄漏的部分氣體進入平衡腔,經缸體內部通道進入三級進氣,經三級氣缸再次壓縮。各級排氣管線均設有自動排污閥、安全閥,二級排氣管線設有手動放空閥,四級排氣管線設流量裝置、單向閥,四級放空管線設自動放空閥、手動放空閥和消音器。

2 事故原因分析

發生燃燒必須具備3個要素:助燃物、可燃物、著火點[1]。空氣壓縮機運行過程中,空氣中充足的氧氣是助燃物,注入的潤滑油是可燃物,壓縮過程產生的高溫是著火點。以上情況為壓縮空氣在管內燃燒提供了基本條件,著火部位導致局部產生高溫高壓,甚至可能產生爆炸的危險。

參考國內外對壓縮空氣在壓縮機本體、輸送管路、冷卻器、儲氣罐及一些盲管和死區等部位發生燃爆事故的研究成果,普遍認為,積炭及潤滑油的分解物是燃爆的根本原因,高溫是引起燃爆的誘因。

2.1 事故經過

8月29日上午,2#壓縮機組正常啟動,各級壓力、溫度等技術參數未出現異常。10:49,活塞式壓縮機現場控制柜聲光報警器動作,2~3 s后,三級排氣管道內部發生燃爆,三、四級排氣管路安全閥脫落,斜向飛出5~6 m遠,三級安全閥螺紋連接口處有大量火花噴出,四級安全閥螺紋連接口處有大量氣流噴出,壓縮機自動停車(圖2)。

圖2 壓縮機排氣管道燃爆事故現場

2.2 受損情況分析

事故發生后,及時對現場進行了封閉,檢查設備受損情況如下:①三級排氣管在氣流的反沖下嚴重變形,三四級排氣管安全閥接口螺紋損壞;②三、四級安全閥損壞;③三級過濾器濾芯嚴重燒損(圖3)。

技術人員及時趕到事故現場,采用熱成像儀記錄了壓縮機本體及管路溫度分布情況,調取實時運行狀態參數和故障發生實時錄像,對故障現場及管路受損情況等拍照取證,送檢在用潤滑油,拆檢三、四級氣閥、氣缸、活塞,檢查對三、四級進排氣管道、過濾器等。檢查發現:①三級排氣閥及管路積炭嚴重(圖4);②熱成像溫度分布顯示三級排氣管道局部溫度較高(圖5);③從高位油箱放出的氣缸及填料用潤滑油果凍狀凝結,顏色呈棕紅色,有異味。

圖3 設備受損情況

圖4 積炭情況

2.3 原因分析

發生燃爆的部位在三級排氣管道,管道內的沉積物主要有積炭、潤滑油、灰塵等。分析認為,造成事故的主要原因是管道內積炭嚴重[2]。

2.3.1 積炭形成機理

在高壓高溫作用下,壓縮機氣缸內的潤滑油、空氣中的塵粒、活塞與缸壁磨損粉塵等會被氧化成氧化聚合物,沉積在排氣管道的金屬表面,形成積炭。而積炭層會蓄積熱量,使溫度升高,如果熱量不能被及時帶走或散發,就會引起局部過熱,加快氧化反應,溫度進一步上升。

2.3.2 積炭的危害

積炭和積炭上的潤滑油蒸發和分解后,會產生裂化輕質碳化氫和游離炭,形成大量的爆炸性氣體[3],當達到臨界溫度時,便會發生燃燒和爆炸。當積炭厚度達到一定程度時,有自燃的危險。積炭的厚度影響自燃溫度極限值,有研究數據表明,當積炭厚1 mm,自燃溫度極限值160℃;積炭厚2 mm,自燃溫度極限值150℃;積炭厚3 mm,自燃溫度極限值115℃。

影響積炭形成的因素有壓縮機的運行情況、外在環境以及潤滑油的供油量、排氣溫度、黏度等。管道運行時間越長,積炭層厚度越大。

2.3.3 潤滑油與積炭的關系

導致空壓機燃燒或爆炸的燃燒物是潤滑油,因此有必要對潤滑油與積炭形成、產生燃爆關系進行分析。

(1)注入量。潤滑過量造成不必要的潤滑油進入氣缸、管道,會加速積炭的形成,而加入量過小則易造成壓縮機氣缸潤滑不足,使活塞與缸壁摩擦部位溫度急劇升高,形成積炭。

(2)黏度。黏度大的潤滑油密封性良好,容易形成積炭;低黏度的潤滑油易揮發,容易形成霧狀隨氣體一起帶走,一般形成積炭的時間要長一些[4]。

(3)抗氧化性。潤滑油的抗氧化性越高,潤滑油就越穩定,越不易被裂解。

(4)水分。潤滑油中的水分過多,會產生過熱水蒸氣,管網中的積炭會吸附過熱水蒸氣,散發熱量,使局部溫度升高。

(5)閃點。壓縮機潤滑油的閃點一般在190~260℃,自燃點在380~430℃,閃點的高低對燃爆影響不大,只有當溫度達到自燃點時,油蒸汽才會燃燒和爆炸。

(6)溫度。溫度越高,潤滑油氧化速度越快。

(7)壓力。提高壓縮空氣的壓力,相當于增大潤滑油與空氣的接觸面積,可加速潤滑油的氧化[5]。

壓縮機組投入運行已經有4年多,從其日常檢修維護資料可分析得到如下信息:2016年3月以前,壓縮機的積炭較少,從進排氣閥觀察,在表面附著有液態油,閥腔底部有沉積的液態油水混合物;2016年2月,對5套壓縮機組進行了全面維護檢修,更換了新的潤滑油,減小了注油量。對比燃爆發生前后潤滑油的使用情況:以前的潤滑油顏色呈淡藍色,清澈透明,無異味,自然下滴呈細線狀,送檢運動黏度為88 mm2/s(100℃);在用潤滑油顏色呈棕紅色,混濁,有異味,自然下滴呈單滴狀,送檢運動黏度為 51.9 mm2/s(100 ℃)。

綜上所述,本次事故的主要原因與潤滑油的注入量和質量有關。

圖5 熱成像溫度分布情況

3 處理情況

根據事故原因分析,對5套機組進行全面檢查,發現其他各套機組均存在較為嚴重的積炭現象。因此采取了如下處理措施。

(1)對氣缸、氣閥、管道進行全面清洗,清除其表面及內部的油污和積炭。

(2)排凈高位油箱及注油管路中的潤滑油并進行徹底清洗,重新購買潤滑油進行更換。

(3)重新調整壓縮機組的注油量。

(4)恢復運行后,單套機組運行達50~100 h,拆卸氣閥檢查積炭情況,檢查結果正常。

4 機組維護建議

為防止再次產生壓縮空氣燃爆的危險,運行過程中應采取如下措施。

(1)選擇合適的潤滑油。

(2)嚴格控制氣缸的注油量。

(3)壓縮機各級排氣溫度≤160℃。

(4)盡量使壓縮機連續、滿負荷運行,因為空負荷/間隙運行更容易使潤滑油沉積。

(5)開啟放空卸壓時一定要緩慢。因為降低負荷時積炭未受到足夠氣流的冷卻,容易使溫度升高,進而引發事故。

(6)加強運行監控,尤其是各級排氣溫度的變化。

(7)定期檢查氣閥,觀察積炭情況,發現問題后要及時清洗氣閥、管道等。

(8)定期檢查冷卻器后過濾器,積油過重時要及時清洗,發現有破損時要進行更換。

5 結束語

針對一起因積炭而發生的排氣管道燃爆事故,重點分析積炭形成和燃爆的機理,得出事故主要原因與潤滑油的注入量、質量有關。通過改進措施,解決了積炭隱患,并提出預防燃爆事故的可行性措施,為避免事故再次發生提供了重要參考。

[1]S.Smith,孫開濱.壓縮機使用礦物潤滑油著火和爆炸的危險[J].壓縮機技術,1992(5):11-20.

[2]孟松余,劉磊.潤滑油是引起空壓機爆炸的重要原因[J].中國科技縱橫,2015(1):93.

[3]劉慶衛.空氣壓縮機的后冷卻器燃燒事故分析[J].壓縮機技術,1998(3):21-22.

[4]王梓榮,段吉林,秦馗,等.活塞式空氣壓縮機積炭問題探討[J].中國高新技術企業,2010(7):70-72.

[5]穆卓樞,趙慧宏,李艷秋.由積炭引發的活塞式空壓機自燃與爆炸問題探討[J].一重技術,2001(Z1):167-168.

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