董浩韜+徐家琦

摘 要:隨著工業的發展,自備電廠越來越多,這些電廠大多數都采用循環流化床鍋爐,尤其對運行時間較長的鍋爐檢驗要求就會提高,在以前的檢驗中主要以鍋爐本體為主,忽略了管道的檢驗,隨著現在管道事故的增加,在檢驗中我們增加了管道的檢驗量。本文以一臺循環流化床鍋爐主汽管道材料失效事件為案例,針對其原因進行分析,并提出相應的預防措施。
關鍵詞:循環流化床鍋爐;主汽管道;材料失效;分析與預防
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.24.021
1 基本情況
鍋爐型號為NG-75/5.3/485/MI,鍋爐為杭州鍋爐廠1990年制造,1991年投入運行,運行時間23年,主汽管道為12Cr1MoV規格為273×35mm。
2 檢驗情況
該次檢驗為大修檢驗,我們要求對主汽管道彎頭選點打開保溫進行檢測,因為該鍋爐運行時間較長,我們對共九個彎頭進行了檢驗。宏觀檢驗時發現該管道顏色有所變化有脫皮、過燒現象,之后對焊縫和彎頭表面進行了磁粉MT檢測,發現有六道焊口出有裂紋,裂紋長度為12-58mm,都位于焊縫上。我們又進行了硬度檢測發現硬度值偏低,硬度值HB范圍在200之上,見表1。
明顯低于該材料的標準值,12Cr1MoV的硬度標準值為150-220HB.于是我們懷疑該材料材質發生了劣化,于是做了現場金相,如圖1、圖2。
經過金相檢測結果為球化4-5級,于是我們進行了割管檢查,發現結果于我們現場金相相同,進行力學性能試驗發現各項力學性能均不達標,具體數值如表2,單位為MPa。
該材料的標準抗拉強度為470-670MPa,屈服點為:>225MPa。
3 分析及處理
經過以上檢驗我們認定該主汽管道出現了嚴重的材料劣化現象。隨后我們經過對運行數據的檢查發現主汽管道經常有超溫現象,設計溫為540℃,在運行記錄中顯示該鍋爐主汽溫度經常有超過540℃的現象出現,而且由于該鍋爐運行時間有24年而且經常有超溫現象,導致主汽管子材料發生劣化,球化4-5級按照我們現在標準已經不能保證安全使用,建議該廠更換全部主汽管道,最后該廠對所有主汽管道進行了全部更換。
4 預防措施
為了避免再次材料劣化,確保鍋爐的長周期安全運行,應當采取以下措施進行防范:
(1)加強鍋爐運行管理,對司爐人員加強管理,嚴格按照操作規程進行操作,減少超溫現象的發生,如果出現超溫現象及時進行處理,進行減溫操作,減少超溫時間。
(2)加強金屬監督,定期進行硬度測試,對數據進行監控對比,如果發現硬度值超標及時處理。
(3)加強化學監督,嚴格控制水質,避免因水質不合格導致管內結垢,導致管壁溫度超標。
5 結論
通過本次檢驗發現了該主汽管道的材料劣化等問題,由于及時發現了問題并提出了整改措施,有效的預防了該鍋爐在運行中事故的發生,通過我們提出的預防措施也保證了該廠以后的安全運行。
參考文獻:
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