摘 要:文章運用六西格瑪的方法(DMAIC)對影響梗絲填充值的因素進行了分析、改進,最終對貯梗時間、蒸梗溫度、梗絲寬度、熱風溫度四個關鍵因子進行了優化改進,提高了梗絲的填充值。
關鍵詞:梗絲;填充值;六西格瑪
煙梗是煙葉的重要組成部分,煙葉通過葉梗分離后,可得到占煙葉質量25%左右的煙梗[1]。煙梗通過各工序的加工可制成梗絲,梗絲是卷煙的填充原料之一。它的主要作用是降低卷煙焦油量,提高卷煙的填充性和改善卷煙的燃燒速度,達到降低卷煙原料消耗,提高原料利用率的目的。目前行業內競爭越來越激烈,降低成本成為競爭手段之一,為消費者利益著想,降低焦油大勢所趨。因此,低焦油、低成本是現代企業的生存必要條件。梗絲較高的填充率,有利于卷煙產品的降焦降耗。文章將運用六西格瑪的方法[2](DMAIC)提高梗絲的填充值,從而提高原料質量和產品質量。
1 定義階段
通過分析項目背景,確定了項目目標,繪制宏觀流程圖,確定項目改進范圍,確定顧客及CTQ。對Y及缺陷定義,通過基線確定目標。將Y定義為梗絲填充值,公式表示為:Y=M/(πr2*h)*100%=M/V*100%,缺陷定義為:填充值低,根據工藝要求水平,我們將膨脹系數小于6.0定義為缺陷。
2 測量階段
首先,對梗絲填充值的測量系統進行分析,從測量系統的重復性、再現性、精確度等方面進行分析,確定測量系統是合格的。其次,對梗絲填充值進行過程能力分析,Cpk值較低,反映出梗絲填充值加工過程能力不足,確定改進的方向。然后,確定項目的流程及各流程的輸入量,從而進行項目流程分析和因果矩陣分析,確定影響過程能力低的主要原因。影響梗絲填充值波動的因素有55項,通過CE矩陣打分大于30分的關鍵因素有7個。即:洗梗溫度、貯梗時間、蒸梗蒸汽溫度、梗絲寬度、排潮閥開度、熱風溫度、風門開度。最后,對能夠即時改善的項目,進行實施,取得顯著效果達到了標準要求,實現最初目標。通過快速改善后,仍有6個因素,即:貯梗時間、蒸梗蒸汽溫度、梗絲寬度、排潮閥開度、熱風溫度、風門開度,與梗絲填充值可能存在較大關聯,下一步進入分析階段。
3 分析階段
對分析確定的5個主要因子:貯梗時間、切絲寬度、蒸梗溫度、熱風溫度,風門開度進行數據的收集。按照各個因子對梗絲填充值的影響程度,并結合各因子的實際情況,確定因子的測試水平及分析方法。
(1)利用回歸分析檢驗貯梗時間不同是否對梗絲填充值影響顯著。先對貯梗時間和梗絲填充值進行回歸分析檢驗。步驟分別為:測量系統分析、繪制散點圖、進行相關分析、繪制擬合線圖、回歸分析、殘差分析。結論:從散點圖大致可以看出貯梗時間和梗絲填充值有正相關關系。貯梗時間和梗絲填充值的Pearson相關系數=0.991>0.8,貯梗時間長短和梗絲填充值有強的正相關關系。R-Sq(調整)為98.6%>80%,擬合線有意義。回歸分析,P=0.000<0.05,方程有意義。殘差服從正態分布、沒有喇叭形等異常形狀、隨機分布,說明貯梗時間是影響梗絲填充值的主要原因。
(2)利用回歸分析檢驗切絲梗寬度是否對梗絲填充值影響顯著。同上述步驟一樣,進行回歸分析檢驗。結論:從散點圖可以看出梗絲填充值和梗絲寬度存在X2的關系。進行相關分析,由于P值=0.236>0.05,且相關系數=0.338<0.8,斷定梗絲寬度和梗絲填充值之間不存在直接的線性關系。R-Sq(調整)為80.6%>80%,擬合線有意義。回歸分析P=0.000<0.05,方程有意義。殘差服從正態分布、沒有喇叭形等異常形狀、隨機分布,說明梗絲寬度是影響梗絲填充值的主要原因。
(3)利用回歸分析檢驗蒸梗溫度的不同是否對梗絲填充值影響顯著。同上述步驟一樣,對梗絲填充值進行回歸分析檢驗。結論:從散點圖上可以看出,蒸梗蒸汽溫度和梗絲填充值具有很強的正相關性。進行相關分析,P=0.000<0.05,備擇假設成立,且相關系數的絕對值=0.945>0.8;蒸梗蒸汽溫度和梗絲填充值有強的正相關關系。R-sq(調整)=99.5%大于80%,擬合方程有意義。回歸分析P=0.000<0.05,殘差服從正態分布、沒有喇叭形等異常形狀、隨機分布,說明蒸梗蒸汽溫度是影響梗絲填充值的主要因素。
(4)利用回歸分析熱風溫度不同是否對梗絲填充值能力影響顯著。同上述步驟一樣,對梗絲填充值進行回歸分析檢驗。結論:從散點圖可以看出熱風溫度和梗絲填充值可能具有二次方的關系,對Y值進行加權平均再次觀察散點圖。繪制箱線圖,從中可以看出,熱風溫度不同時,梗絲填充值有明顯差異。方差齊性檢驗,P<0.05,烘梗溫度對梗絲填充值有影響。殘差服從正態分布、沒有喇叭形等異常形狀、隨機分布,說明熱風溫度是影響梗絲值填充值的主要原因。
(5)利用回歸分析檢驗風速不同是否對梗絲填充值影響顯著。從散點圖上可以看出數據比較分散,不能夠確定風門開度對梗絲填充值有較大影響。進行相關分析,P值>0.05,可以判定梗絲填充值和風選風門開度大小是沒有關系的。說明風速不同不是影響梗絲填充值的主要原因。
4 改進階段
(1)通過DOE試驗確定貯梗時間和蒸梗溫度的最佳參數,貯梗時間和蒸梗溫度對梗絲的填充值影響存在交互作用,且不彎曲。繪制響應優化圖,得出貯梗時間設定為6h,蒸梗溫度設定為74°C。
(2)通過DOE試驗,對刀輥反饋修正系數,來料高位閥值,刀輥最大速度三個參數進行優化,從而固定參數。進行因子設計、實驗分析、因子分析、響應優化,最終得出:修正系數1.04,來料高位閥值430,刀輥最大速度470。
(3)在實際生產中,影響熱風溫度的主要因素有:排潮閥開度、滾筒轉速、熱風順流閥開度與熱風逆流閥開度的開度之差。因此,通過DOE試驗優化固定烘梗的排潮閥開度,滾筒轉速,絕對開度三個參數;進行因子設計、實驗分析、因子分析、響應優化,最終得出:排潮閥開度40,滾筒轉速20,絕對開度3。
5 控制階段
首先確定了控制對象,并制定了控制計劃。然后通過控制圖、可視化管理等過程控制措施進行監控。對優化前后的梗絲填充值進行對比,通過上述參數的改進,提高了梗絲填充值。
參考文獻
[1]李曉,紀曉楠,姚二民,等.煙用梗絲加工工藝研究進展[J].貴州農業科學,2013,41(8):182-186.
[2]鄭少華,姜奉華.試驗設計與數據處理[M].北京:中國農業大學出版社,2002.