
摘 要:文章介紹了金灣發電公司兩臺600MW超臨界機組采用汽泵代替電泵全程啟動操作實踐,分析了采用這種操作方法的要點及存在問題,對機組節能降耗和同類型機組具有借鑒意義。
關鍵詞:超臨界機組;汽泵代替電泵;啟動;節能
1 系統簡介
廣東珠海金灣發電有限公司3、4號機組為600WM國產燃煤超臨界機組,其三大主機采用上海三大動力廠生產的設備。鍋爐由上海鍋爐廠生產的超臨界螺旋管圈、一次中間再熱、平衡通風、四角切圓燃煤直流爐。汽輪機為上海汽輪機有限公司生產的N600-24.2/566/566超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機。每臺機組配有兩臺50%容量汽動給水泵和一臺25%容量的電動給水泵。汽動給水泵小汽機是由上海汽輪機有限公司提供的ND(Z)84/79/07型13.5MW變轉速凝汽式汽輪機,汽動給水泵是由沈陽水泵廠提供的14×14×16A-5STGHDB型。電動給水泵是由沈陽水泵廠提供,型號為8×10×14-6STGHDB:電動給水泵額定功率和額定電流分別為8000KW、858A。
供小汽輪機的汽源有:主機四抽汽源、再熱冷段、鄰機輔助汽源(包括珠海電廠1、2號機輔助汽源)。鄰機輔助汽源作為小機的調試及啟動用汽,機組正常運行中小機的汽源通常是本機的四段抽汽,再熱冷段汽源作為小機的高壓備用汽源。
2 使用汽動給水泵代替電泵啟動的原因
為配合海國甲、乙線防風加固工作,金灣電廠3、4號機組于2015年12月9日至23日全停,22至23日,3、4號機組陸續啟動機組。啟動時廠用電由啟備變供。電泵額定電流為800A,機組啟動時運行時間長。前置泵額定電流63A,若能代替電泵將能節省不少廠用電。
從操作安全角度分析,汽泵組啟動上水減少了電泵的啟停和電泵/汽泵切換過程,減少了運行人員的操作量,減小了操作風險,減小了電泵啟停對其他6kV廠用設備的沖擊;同時電泵啟停速度快,作為備用比汽泵備用的可靠性大大提高。
3 汽泵代替電泵啟動可行性分析
3.1 鍋爐冷態上水
單臺汽泵前置泵給鍋爐上水,用汽泵出口電動閥節流控制流量。
上水完成后,用兩臺汽泵前置泵并列運行,通過汽泵再循環閥及省煤器進口電動閥配合完成鍋爐變流量沖洗。并控制流量500-550T/h,建立啟動流量。
3.2 鍋爐升溫升壓時的給水
隨著鍋爐壓力的上升,當前置泵無法滿足給水流量的要求時,沖轉小汽機。此時由于鍋爐處于升溫升壓過程,因此凝汽器真空已經建立,小汽機具備沖轉條件。通過汽動給水泵的升速,讓給水泵建立足夠的壓頭。
3.3 給水流量的控制
鍋爐冷態上水時,由于前置泵的額定流量遠大于鍋爐啟動流量,因此需要對前置泵流量進行節流。在系統注水初期,使用汽泵出口電動閥進行節流,實現給水系統和鍋爐本體的注水。注水完畢,通過省煤器入口電動閥節流,全開汽泵出口電動閥,控制給水流量在500t/h或600t/h。鍋爐升溫升壓過程中,通過汽泵轉速、省煤器入口電動閥來控制給水流量在500t/h或600t/h。在此之前,省煤器入口電動閥為精調,汽泵轉速為粗調。升速至2300rpm后,汽泵轉速投自動。
3.4 汽源
機組啟動初期汽泵可使用輔汽蒸汽沖轉,蒸汽壓力可滿足要求。
3.5 汽泵沖轉與流量控制的矛盾
汽泵原設計只能在600rpm、1800rpm停留,不能在臨界轉速2154rpm停留。因此汽泵沖轉過程中,目標值600rpm、1800rpm需根據鍋爐壓力來決定何時沖轉及停留的時間。沖轉、升速會造成給水流量發生變化,此過程中需操作汽泵再循環閥配合。
4 純汽泵機組啟動過程
(1)單臺汽泵前置泵給鍋爐上水,用汽泵出口電動閥節流控制流量。(2)上水完成后,用兩臺汽泵前置泵并列運行,通過汽泵再循環閥及省煤器進口電動閥配合完成鍋爐變流量沖洗。并控制流量500噸-550噸/小時,建立啟動流量。(3)鍋爐點火,烘干,烘干期間將一臺汽泵用輔汽沖轉至600RPM(單前置泵運行時,汽泵也會被水流帶至450RPM左右)。(4)鍋爐烘干后,起壓,期間通過省煤器進口電動閥全開和兩臺汽泵再循環閥控制給水流量500噸-550噸左右。(5)當給水母管1MPa時,主汽壓力0.3MPa左右,通過省煤器進口電動閥全開和兩臺汽泵再循環閥已不能滿足550噸給水流量,此時將一臺汽泵轉速繼續升高至1500RPM左右,單獨帶水,退出另一臺前置泵。能滿足550噸左右給水流量,小機排汽溫度也能控制在80度以下。(6)鍋爐繼續升壓,通過控制單臺汽泵轉速為主、再循環閥為輔控制給水流量,特別是注意避開小機臨界轉速2150RPM。(7)完成鍋爐吹管操作。(8)機組并網,負荷250MW,SCR投入后,用四抽啟動第二臺汽泵,并入給水。(9)將用輔汽沖轉的第一臺汽泵退出,汽源切換為四抽后并入給水。(因擔心汽源切換期間轉速不穩,發生搶水)(10)啟動完成。
5 存在問題及建議
因汽泵啟動時采用輔助蒸汽,機組帶負荷后需要切換小機汽源,因輔助蒸汽壓力0.75MPa,切換時四抽汽源僅0.2-0.3MPa左右,兩路汽源不匹配,為保證給水流量穩定,目前采用先退出淅泵,切換汽源后再并入汽泵,操作量大,也不利于機組快速帶負荷。建議在兩臺機組輔汽供小機調試汽源管路上(手動總閥后)增加壓力調節閥及壓力變送器,好處有以下三點:一是方便汽源切換,直接遠方操作即可,汽泵轉速控制穩定,不用退出汽泵。二是啟動時可以降低壓力沖轉,有利于控制小機排汽溫度。三是增加調閥后第一臺汽泵啟動時可以降低壓力至0.1MPa左右沖轉,可能可以控制排汽溫度至120℃以下,機組提前抽真空后,全程可以用單臺汽泵控制,可能不用啟動每二臺前置泵。
6 結束語
兩臺機組啟動過程全程均由汽動給水泵完成,未啟動電動給水泵,節約了大量的廠用電,對于現在日益頻繁調峰機組的節能效果更加明顯,提高了機組的經濟性;同時減少了對電泵使用,減少了操作風險,實現電泵可靠備用,提高啟動安全系數,提高了機組的運行安全性。為同類型機組提供借鑒意義。
參考文獻
[1]廣東珠海金灣發電公司集控運行手冊[Z].
[2]沈陽水泵股份有限公司[Z].