摘 要:在飲料生產工藝中,冰水冷卻原水的過程能耗非常大,利用熱回收型蒸發冷卻技術,對冷卻過程采用梯級冷卻方式,部分替代冰水的冷量,達到節能降耗的目的。
關鍵詞:蒸發冷卻;疊加冷卻;梯級利用;轉輪
1 概述
飲料生產過程中,冷凍液氨制冷系統是生產能耗較大的工序。冰水主要用于生產原水的工藝冷卻過程,0℃液氨通過板式換熱器將原水由常溫冷卻到4.0℃,平均降幅為16℃。目前冰水的制備工藝為采用高品質冷源0℃液氨一次冷卻而成,溫度一次降幅過大,能源未能梯級使用,存在一定的節能空間。利用余熱組合蒸發冷卻技術,對冰水的制備采用梯級冷卻方式,部分替代氨冷卻的制冷量,達到節約能源目的。
2 蒸發冷卻
蒸發冷卻是利用水在空氣中具有的吸熱蒸發能力,在自然環境的條件下,通過水與空氣之間的充分對流熱濕交換;水吸收空氣傳遞的顯熱,在空氣溫度下降的同時,形成水的吸熱蒸發,進入空氣的水蒸氣帶走了水汽化所需的大量潛熱,形成水溫和對流空氣溫度的同步下降[1]。蒸發冷卻存在以下五個換熱過程[2]:
備注:冷卻塔進水溫度T水,冷卻塔進風濕球溫度T濕,冷卻塔進風干球溫度T干。
3 熱回收型蒸發冷卻
在飲料生產過程中,每天都會產生一定量的高溫冷凝水,由于飲料廠所在地區具有全年氣溫較高、濕度較大等特點,本方案充分利用各項資源,采用熱回收疊加冷卻復合工藝,利用高溫冷凝水對除濕轉輪進行再生,同時除濕后的高溫干燥熱空氣,利用兩級降溫,換熱轉輪降溫以及冷卻塔降溫。獲得了最大的冷卻水降溫效果,使系統主要工作在曲線5的狀況。
蒸發冷卻系統投入使用后,系統產生的冷水通過板式換熱器冷卻原水,原水前后溫差數據計算如表2所示:
表2 原水平均冷卻溫差
根據上述數據可知,系統平均水溫降幅為6.3℃。
4 能效分析
根據現場運行記錄數據,9月1日~3日三天累計制冷量為5042kW,消耗電能669kWh,系統平均COP達到7.54。同期冰水機房的主機制冷量為1171kW,電耗為280kW,冰水主機的COP為4.18。
由此可見,熱回收型蒸發冷卻系統在飲料生產過程中與冰水系統梯級利用,前后對原水進行冷卻,達到冷量的合理化利用,具有可觀的節能效果。
5 結束語
本方案將余熱利用與蒸發冷卻技術相結合,產生的冷水與氨制冷冰水綜合利用,對飲料生產的原水進行梯級冷卻,達到能量的合理化利用,具有良好的節能效果與經濟價值。
參考文獻
[1]江億.間接蒸發冷卻技術——中國西北地區可再生干空氣資源的高效應用[J].暖通空調2009,39(9):1-4.
[2]趙榮義.空氣調節[M].北京:中國建筑工業出版社,2009:61-66.