摘 要:通風系統是煤礦生產系統的重要組成部分,也是煤礦安全生產的重點管理內容。從某種程度上講,通風系統運行是否穩定、可靠,會對煤礦安全生產產生決定性作用。通風不暢會導致礦井內部瓦斯與粉塵含量過高,增加了安全事故的發生機率,因此研究通風系統存在的不足,并采取有針對性的優化改造措施具有重要的安全意義。文章針對該問題進行探討。
關鍵詞:煤礦;通風系統;優化改造;實例分析
1 礦井通風系統管理技術難點
礦井通風系統包括通風網絡、風流檢測及調控設施等幾個模塊,各模塊之間互相聯系、互相作用、互相影響,其主要作用是為礦井提供新鮮風量,稀釋井下毒性、窒息性及爆炸性氣體及粉塵,改善井下作業環境,保障井下作業人員人身安全及身體健康。礦井通風系統管理的技術難點主要包括兩個方面,一是礦井狹長,空巷多。我國大部分煤礦常年開采,空巷多且狹長,空巷未及時封閉會占用大量的新鮮空氣,在有限的新鮮風供應條件下,空巷占用風量必然會減少真正作業區的新鮮風量,導致風機組、通風系統的通風效率下降;此外,空巷還會導致風流無序亂流,影響到通風系統工作的有效性。另一方面,工作環境惡劣。通風系統的工作環境處于深井內,在作業過程中礦井要應用大量的空氣,如通風不暢易導致局部空氣稀??;作業過程中彌散的粉塵、瓦斯等有害氣體會直接影響到空氣質量,并埋下安全隱患。
2 常用的煤礦通風系統優化策略
煤礦通風系統的優化主要是改善礦井作業環境,及時發現通風系統中存在的問題及安全隱患,采取科學的改進措施,以優化井下作業環境。結合通風系統的工作特點,常用的優化策略包括以下幾個方面:
2.1 改變通風方式
煤礦進出風井口位置不同,可以將通風方式分為對角式、中央式及混合式通風等三種形式,實際工程中確定應用哪種通風方式,要結合煤礦的施工技術、安全性及經濟性等因素確定。首先要考慮煤礦的自燃問題,比如監測煤礦中瓦斯的濃度、井田的面積、煤礦的地表情況,如果井田面積小且煤層埋藏深,集中開采可采用中央式通風的方法,不過中央通風不僅阻力大,而且管路長,對管路密封要求較高,如果發生漏風會影響煤礦中風壓的穩定性。通常大型礦井深部開采采用混合通風的方式。
2.2 合理分配通風系統通風量
安裝礦井通風系統時要注意對煤礦通風系統的通風量進行合理安排,在深入礦井勘察、收集分析數據信息的基礎上,將各礦井點的通風量控制在合理范圍內。需要注意一點,當礦井點通風量發生變化時,比如增加開采深度或擴大開采范圍時,要及時更換主要通風設備,以降低意外事故發生率,保證工作人員的人身安全。注意降低礦井通風阻力。設備提供風量大小、通風井的光滑程度、通風井的長度、通風線路布局等等,均會對礦井通風效率產生直接影響,因此,安裝通風系統時要全面分析相關因素,確定其對通風系統的阻力大小,對通風系統工作方案進行持續優化,以提高通風系統的有效性及合理性。
2.3 合理設置礦井通風設施
相比其它因素,礦井通風設備對礦井通風效果的影響相對較小,但是也會對通風效果產生直接影響。礦井通風系統的主要設備包括風橋、風窗、風門,在合理分配礦井點風流的基礎上科學配置礦井通風設施,以盡量減少通風設備的使用數量。設計過程中要加強質量檢查,保證通風設施性能良好,運行穩定,以達到最佳的通風效果。此外,還要注意通風設施數量的易控性,合理確定安裝位置,在充分考慮通風效果的基礎上保證設備更便于維護。
3 煤礦通風系統優化應用實例
某煤礦屬開灤集團下屬的老礦,其開采歷史已有數十年,隨著產量的不斷增加,開采范圍也越來越大,開采水平的逐漸延伸直接導致通風線路的不斷增加,原有的通風系統已經無法滿足實際的安全生產需求。原有通風系統的主要問題表現在:設備老化,無法保證運行穩定性;外部漏風嚴重,通風主扇能力不足;且由于該礦開采歷史長,在之前的設計條件下,巷道斷面相對較小,而服務年限越長,巷道斷面面積就越小,礦井風阻巷道斷面面積越小,相應的礦井風阻也會越來越大;此外,該煤礦煤層賦存條件復雜,生產區域大,盡管有大量的通風設備,也無法保證礦井內部的良好通風,因此對該煤礦通風系統進行優化迫在眉睫。
在優化改造前要深入現場進行全面實地的調查,分析前通風系統存在的主要問題;對現有通風系統進行模擬分析,主要分析通風系統、回風系統降阻的可能性、降阻的幅度及準確位置;通風系統的優化要考慮成本問題,將老舊巷道的作用充分發揮出來,主要通過改善主通風機的性能實現通風降阻的目的。最后再確定優化方案,優化方案至少設計兩到三套以上,對每種優化方案進行模擬計算、分析,最終得出一套成本最低、優化效果最好的方案。在本實例中,由于該煤礦通風網絡比較復雜,通過技術及成本比較后,先期先提高027風井風機轉速至每分種570n,改造老中央風井,將其作為進風井進行降阻。經過改造后,027風井風機風壓達到4038Pa;029風井風機風壓達到3066Pa。當風量風壓達到要求后,將027風井風機轉速穩定在每分種570n,將老中央風井改造為進風井,將029風井封閉并進行降阻。改造完成后027風井風機風壓達4021Pa,井下95%以上的區域通風條件均達到了原改造設計要求。
總之,對礦井通風系統進行優化,不但可以降低礦井負壓,而且還能有效避免礦井自燃現象。此外,也保證了系統穩定,有利于避免瓦斯積聚,提高了風門質量,有利于減少漏風,降低了風機功耗,有利于提高經濟效益,最終達到保證了礦井安全生產的目的。
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