
摘 要:清篩機在使用過程中出現一軸壓力不足故障。根據離合器液壓驅動系統工作原理,分析故障發生的原因,提出故障排除的步驟,最終找到本次故障的故障點,供清篩機養護人員參考。
關鍵詞:清篩機;液壓系統;故障清篩機是將臟污的道砟從軌枕下挖出,進行篩分后,將清潔的道砟回填至道床,同時將篩出的污土和廢砟清除到線路外的鐵路大型養路機械。QS650型清篩機通過車軸齒輪箱內的液壓離合器可以實現區間運行,工作運行及列車編組3種工況。一次從施工現場掛運列車轉入檢修基地計劃檢修,調車作業時,司機長發現4軸走行壓力偏低,只有1MPa,造成清篩機無法正常運行。
1 離合器液壓驅動系統工作原理
QS650型清篩機的走行裝置由前后兩臺兩軸式轉向架組成,轉向架由變量馬達驅動,區間運行和作業運行時均可實現無極調速。清篩車的區間運行、作業運行、與列車編組運行工況的轉換,依靠車軸齒輪箱內的液壓離合器的離合來實現。前后轉向架每根車軸上有兩組液壓離合器,分別負責區間運行和作業運行,如圖1所示。
1.泵/馬達組合體吸油濾清器;2.泵/馬達組合體;3.離合器壓力顯示表;4.液動三位四通換向閥;5.軸離合器;6.三通閥;7.離合器壓力調節閥(溢流閥);8.單向閥;9.濾清器;10.軸離合器潤滑油路柱塞泵;11.潤滑油泵吸油濾清器;12.車軸齒輪箱
每根車軸上的兩組液壓離合器由一個液壓馬達-液壓泵組件驅動,構成一個離合器驅動機構。每個轉向架上的兩個離合器驅動機構由一個齒輪泵驅動,兩組液壓離合器驅動機構為串聯連接。如圖2前轉向架走行離合器控制驅動液壓回路,后轉向架離合器驅動液壓回路相同。
手動三通閥6操縱液動換向閥4的位置以控制區間運行、作業運行離合器的通斷。各車軸的離合器驅動機構液壓系統相同,以一個回路為例分析說明。
(1)區間運行。扳動標示FG字樣的三通閥6,換檔手柄置打開位,控制壓力油經FG三通閥13作用于液動換向閥4右端,左端經AG三通閥6與油箱連通,液動換向閥4右位接入。區間運行離合器結合。
(2)工作運行。把AG三通閥6換檔手柄扳至打開位,控制壓力油經AG三通閥13作用在液動換向閥4左端,換向閥4左位接入。工作運行離合器結合。
(3)與列車編組運行。AG、FG三通閥6換檔手柄均處于關閉位時,液動閥4兩端均與油箱相通,靠彈簧作用回到中位,離合器AG、FG經液動換向閥4中位接通油箱。實現長途運輸中與列車編組運行,液壓泵1卸荷。
2 故障處理過程
2.1 壓力建立不起來的原因
(1)液壓泵原因造成的輸出流量不夠。
a.泵轉速過低,功率不足,或者泵內部磨損,內泄漏大,容積效率低;b.泵吸油管密封不好漏氣,濾油器被雜質污物堵塞,油液粘度太高,造成泵吸油阻力大產生吸空現象,使泵的輸出流量不夠,系統壓力上不去。
(2)溢流閥故障。如溢流閥閥芯卡死在某位置,造成壓力過低。
(3)換向閥失靈,導致系統卸荷。
(4)系統內外泄漏。
2.2 檢修步驟
(1)觀察3軸離合器壓力指示表,數值為14bar,壓力正常,由此判斷圖2所示的轉向架走行離合器控制驅動液壓回路沒有問題。(2)觀察4軸的走行離合器操作液壓回路,注意有無外泄漏,若有泄漏,更換或修理相對應元件。若無外泄漏,進行下一步。(3)用手推動液動換向閥是否靈活,若不靈活,更換或修理換向閥。若無問題,進行下一步。(4)調整溢流閥,觀察壓力調節是否能高于1MPa,若調壓失效,更換或修理溢流閥。若無問題,進行下一步。(5)打開4軸齒輪箱的側端蓋,檢查齒輪箱內部的3道密封環,厚度為3mm,檢查有無明顯的磨損和劃痕,密封環是否正常。若損壞,更換密封環,若無問題進行下一步。(6)擰開液動換向閥進油管,啟動發動機,觀察流出的油液情況,若流出油液成泡沫狀,即該軸泵/馬達組件泵吸油管路密封不嚴或濾油器被雜質污物堵塞,有進氣現象。若流出油液無混入氣體情況,考慮泵/馬達組件內泄漏問題,更換泵/馬達組件。
根據以上檢修步驟,最終在擰開液動換向閥進油管,啟動發動機,發現流出的油液成泡沫狀,判斷該軸液壓油路密封不嚴,有進氣現象。認真排查油路,發現該軸泵/馬達組件吸油濾清器有松動現象,擰緊后,啟動發動機,并調整觀察該軸離合器壓力,此時該軸離合器壓力恢復正常。
3 結束語
當QS650型清篩機某一軸壓力不足,本著液壓系統故障“先外后內、先調后拆、先洗后修的”排除原則,大機維修人員可以按照上面的檢修步驟來排查故障。
參考文獻
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