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低低溫省煤器聯合暖風器系統在300 MW機組的應用

2016-12-28 14:10:44齊林虎黃新元劉紅英
綜合智慧能源 2016年10期
關鍵詞:煙氣系統

齊林虎,黃新元,劉紅英

(1.山東泓奧電力科技有限公司,濟南 250101;2.山東大學能源與動力工程學院,濟南 250100)

低低溫省煤器聯合暖風器系統在300 MW機組的應用

齊林虎1,黃新元2,劉紅英1

(1.山東泓奧電力科技有限公司,濟南 250101;2.山東大學能源與動力工程學院,濟南 250100)

某電廠300 MW機組設計的低低溫省煤器聯合暖風器系統,將鍋爐煙氣余熱回收用于加熱汽輪機凝結水和鍋爐側冷風,實現機爐聯合余熱利用。系統投運后,可同時提高鍋爐熱效率和機組循環熱效率,綜合發電煤耗降低3.02 g/(kW·h);同時,系統還可減輕空氣預熱器冷端低溫腐蝕和堵灰,控制空氣預熱器煙氣側壓降,提高電除塵器效率。最后,針對系統運行存在的問題提出了應對措施。

低低溫省煤器;暖風器;空氣預熱器;熱效率;發電煤耗

0 引言

某電廠300 MW燃煤發電機組配套鍋爐為上海鍋爐廠有限公司制造的SG-1025/17.49-M879型亞臨界壓力控制循環汽包爐,采用四角切圓燃燒方式,汽輪機為上海汽輪機有限公司制造的C330-16.67/0.98/538/538亞臨界抽凝式供熱汽輪機。為提高機組循環熱效率,徹底解決機組排煙溫度過高問題,減輕空氣預熱器冷端低溫腐蝕和積灰問題,實現低低溫除塵,提高電除塵器的除塵效率,該電廠委托山東泓奧電力科技有限公司對#7機組進行低低溫省煤器聯合暖風器改造。低低溫省煤器聯合暖風器風水聯合加熱系統在國內首次應用于300 MW機組改造,對同類機組具有示范和借鑒意義。

1 系統原理

增設低低溫省煤器聯合暖風器系統,將鍋爐煙氣余熱用于加熱汽輪機凝結水和鍋爐側冷風,實現機爐余熱聯合利用[1]。在電除塵器入口煙道增設低低溫省煤器本體設備,將排煙溫度降至90℃,實現低低溫除塵,在送風機和一次風機出口風道增設暖風器,將進入空氣預熱器(以下簡稱空預器)的冷風溫度提升至70℃,排煙溫度升高至165℃,將空氣預熱器最低冷端壁溫提升至115℃以上,使空預器運行環境大大改善。低低溫省煤器和暖風器采用煙(空)水換熱,低壓加熱器(以下簡稱低加)取水和暖風器回水混合后進入低低溫省煤器本體吸熱后溫度升至135℃以上,回水一部分回到#5低加出口(入口),一部分進入暖風器放熱之后返回低低溫省煤器入口,熱力系統圖如圖1所示。該系統的最大亮點在于改善了空預器運行環境,空預器壓降得到有效控制,同時提高了煙氣余熱利用的能級,整體熱經濟性較純低低溫省煤器系統高。

圖1 低低溫省煤器聯合暖風器熱力系統

2 設計參數和運行數據

低低溫省煤器聯合暖風器系統的設計參數和實際運行參數見表1。

3 系統熱經濟性分析

該系統熱經濟性由兩部分組成:一是鍋爐利用排煙余熱提升空預器出口熱風溫度,提高鍋爐效率,該工程提升空預器入口冷風溫度至70℃以上,出口熱風溫度提高8℃,鍋爐熱效率提高0.3%;二是高溫煙氣余熱加熱汽輪機凝結水,使排擠功增加,這部分效益采用等效熱降法[2]進行分析。該工程空預器出口煙溫升高至165℃,使加熱后的凝結水可以返回抽汽效率(能級)更高的低加,因而與常規低低溫省煤器相比,等量的余熱回收功率可獲得更大的排擠功。測試表明,系統投運后,汽輪機熱耗率[3]下降44.7 kJ/(kW·h),綜合發電煤耗減少3.02 g/(kW·h)。

表1 系統設計參數和實際運行參數

此外,進入除塵器的煙溫降至90℃,煙氣粉塵比電阻下降,電除塵效率得到提高;煙氣溫度降至酸露點以下,煙氣中80%以上的硫酸蒸汽經除塵器凝聚、結團捕集,除塵器出口設備低溫腐蝕減輕;排煙溫度降低后,通過引風機的煙氣體積流量減少10%,空預器煙氣側壓降下降600 Pa,引風機節電效益明顯。系統啟停試驗表明,在扣除由于凝結水循環泵、省煤器、暖風器本體的阻力而增加的功耗后,系統運行可降低輔機能耗30 kW,廠用電率下降0.076%。

該方案與常規低低溫省煤器的熱經濟性主要對比數據見表2。

表2 系統額定工況熱經濟性分析

4 系統運行存在的問題及應對措施

4.1 暖風器系統凍漏

系統冬季低負荷運行時,由于空預器出口煙溫較低,受電除塵器入口煙溫的限制,系統總循環水量較小,低低溫省煤器吸熱量少,此時暖風器吸熱量仍比較大,暖風器回水溫度低、流量小,當回水溫度低于20℃時,會出現暖風器本體結冰現象,直至整體凍結,嚴重時換熱管凍裂,暖風器系統無法投運;凍結逐漸消失時,換熱管凍裂處泄漏,威脅送風機的安全運行。

設計上建議保留原蒸汽暖風器,可改造成旋轉式暖風器,也可以在低低溫省煤器供水管道上設計蒸汽加熱器,在極端寒冷的天氣投運;為防止送風機葉片磨損,不建議采用熱風再循環;當在極端寒冷天氣(低于-12℃)下低負荷運行時,進入手動運行模式,提高再循環水量,同時解列部分暖風器受熱面,維持較高的暖風器回水溫度,防止暖風器出現低溫、低流量情況。暖風器疏水管徑建議在DN50 mm以上,寒冷天氣下機組停運暖風器時應及時將疏水排放干凈。

4.2 低低溫省煤器本體區域積灰

為提高低低溫省煤器運行的可靠性,每個煙道受熱面沿煙氣流動方向分成3層模塊,沿煙氣高度方向分為6層模塊,每組模塊進出口設置手動門,可單獨投運和解列;沿煙氣流動方向的模塊之間設計有檢修空間并加裝吹灰器。運行一段時間后,發現2層模塊之間煙道存在厚1.5 m以上的積灰,影響低低溫省煤器本體的傳熱效果。需要在模塊前、模塊間、模塊后煙道底部加裝灰斗,灰斗連接倉泵輸灰至除塵器入口封頭。

4.3 暖風器出口風溫對空預器冷端密封的影響

電廠大修期間,按照暖風器系統投運后的參數對空預器密封間隙重新調整。系統調試運行時發現,當暖風器出口風溫超過80℃時,空預器主驅動電機電流超限報警,實際運行時應控制進入空預器的二次風溫度為70℃左右。

4.4 低低溫省煤器投運后除塵器運行措施[4]

低低溫省煤器聯合暖風器系統投運后,進入除塵器的煙氣溫度從128℃降至90℃,煙氣體積流量減少10%,煙氣在除塵器極板間停留時間變長,飛灰比電阻下降,電除塵器除塵效率升高。應相應調整各電場振打周期,同時由于除塵效率提高,一電場灰斗落灰量增大,應投運灰斗加熱系統,以防止飛灰黏附在灰斗內壁上,造成除灰不暢,影響除塵效率。

4.5 系統投運后脫硫運行措施

系統運行后,進入脫硫塔的煙溫下降40℃,脫硫工藝水消耗量減少,為保持脫硫塔正常液位,除霧器沖洗間隔應延長,運行中觀察除霧器壓差變化,及時對除霧器進行清洗,同時加大脫硫廢水的排放及再利用。

5 結論

增設低低溫省煤器聯合暖風器系統,可以實現鍋爐側和汽輪機側余熱的綜合利用[5],在成功解決空預器的硫酸氫氨型堵灰問題的同時,提高了鍋爐效率和汽輪機循環熱效率;系統采用煙氣余熱并聯加熱空預器入口冷風和凝結水的方案,可將加熱凝結水的能級提高,綜合發電煤耗下降3.02 g/(kW·h),年節約標準煤5 000 t,適用于燃煤脫硝機組的煙氣余熱深度利用。

[1]陸萬鵬.基于電站鍋爐排煙余熱的機爐煙氣回熱循環理論與應用研究[D].濟南:山東大學,2012:74-92.

[2]林萬超.火電廠熱系統節能理論[M].西安:西安交通大學出版社,1994:224-238.

[3]謝磊.電站鍋爐低壓省煤器系統熱經濟性分析的數學模型[D].濟南:山東大學,2007:15-25.

[4]齊林虎,黃新元,郭峰.低低溫省煤器在30 MW機組上的應用[J].華電技術,2015,37(3):49-51.

[5]常家星,段君寨,黃新元.鍋爐深度利用煙氣余熱變能級系統的原理與設計[J].華電技術,2014,36(12):66-69.

(本文責編:劉芳)

TK 221

B

1674-1951(2016)10-0022-03

齊林虎(1979—),男,山東榮成人,工程師,從事電廠鍋爐及熱力系統節能的設計、管理工作(E-mail:qilh@haoenergy.com)。

2016-09-06;

2016-09-16

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