龔曉曉
(中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)
S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐對(duì)外供熱改造
龔曉曉
(中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)
介紹了S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐供熱的改造方法,為滿足用戶對(duì)供熱蒸汽品質(zhì)的要求,對(duì)相應(yīng)機(jī)組的化學(xué)加藥方式進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化。還就供熱改造后對(duì)機(jī)組運(yùn)行、調(diào)節(jié)的影響等進(jìn)行了探討,并計(jì)算了機(jī)組對(duì)外供熱的經(jīng)濟(jì)性。給同類型機(jī)組進(jìn)行類似改造,提供了參考。
聯(lián)合循環(huán)余熱鍋爐;供熱改造;加藥方式調(diào)整;經(jīng)濟(jì)性
廣東沿海某電力公司3,4號(hào)鍋爐型號(hào)為DG2 82.8/9.8/38.6/2.44/34.3/0.38-M103,是三壓、再熱、無(wú)補(bǔ)燃、臥式自然循環(huán)型余熱鍋爐,由東方日立鍋爐有限公司生產(chǎn)。與之配套的S109FA型燃?xì)廨啓C(jī),燃用天然氣,額定功率390 MW。該公司靠近工業(yè)園區(qū),具備良好的供熱條件,如能充分發(fā)揮這一優(yōu)勢(shì),改造為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,將對(duì)節(jié)能減排工作起到重要作用。
為滿足周邊市場(chǎng)對(duì)供熱品質(zhì)的要求,3,4號(hào)機(jī)組需單機(jī)對(duì)外供汽50 t/h,供汽壓力0.8-1.3 MPa、溫度180-220 ℃。為此,需對(duì)原有機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行改造。機(jī)組對(duì)外供熱改造的探討如下。
1.1 汽缸開(kāi)口抽汽供熱方案分析
該機(jī)組配純凝式汽輪機(jī),無(wú)任何抽汽口,如果從汽輪機(jī)側(cè)抽汽對(duì)外供熱,必須要在汽缸上開(kāi)口,但是在純凝式汽缸上開(kāi)口的供熱方式,存在以下技術(shù)問(wèn)題。
(1) 調(diào)節(jié)方式不靈活。專門(mén)對(duì)外供熱的聯(lián)合循環(huán)汽輪機(jī)一般在中壓缸第三或四級(jí)的抽汽管處,安裝有旋轉(zhuǎn)隔板,其作用是調(diào)節(jié)抽汽的壓力和流量。如在原有純凝式汽缸上開(kāi)口,則開(kāi)口處無(wú)法再安裝旋轉(zhuǎn)隔板,在機(jī)組負(fù)荷變化和外面熱用戶用汽量改變時(shí),無(wú)法實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)節(jié)。
(2) 影響機(jī)組安全。在汽缸上開(kāi)口后,勢(shì)必影響機(jī)組的運(yùn)行工況和軸系的受力情況,特別是開(kāi)孔后會(huì)造成抽汽前一級(jí)動(dòng)葉壓差及氣流工況的改變,該級(jí)葉片的原設(shè)計(jì)強(qiáng)度可能不能滿足改造后的運(yùn)行要求。為安全起見(jiàn),將需要更換葉片。
(3) 對(duì)外供汽量不足。純凝式汽輪機(jī)的噴嘴、葉片及整個(gè)缸體設(shè)計(jì)非常緊湊,難以滿足汽缸開(kāi)口的尺寸和位置要求,使對(duì)外供汽量受限,達(dá)不到單機(jī)抽汽量50 t/h的要求。
1.2 從鍋爐中壓過(guò)熱器出口抽汽供熱方案分析
鑒于從汽輪機(jī)側(cè)抽汽對(duì)外供熱存在以上問(wèn)題,經(jīng)研究決定采用從鍋爐中壓過(guò)熱器出口抽汽,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)外供熱。鍋爐中壓過(guò)熱器出口與冷再蒸汽母管相連,其蒸汽參數(shù)為2.35 MPa,300 ℃。該處流量325 t/h,經(jīng)過(guò)減溫、減壓調(diào)整后,可滿足熱用戶的需求,如圖1所示。
鍋爐側(cè)抽汽量大小對(duì)主機(jī)的影響及特點(diǎn)。
(1) 由于抽汽口在3,4號(hào)鍋爐中壓過(guò)熱器出口管段,最大抽汽量允許值為55 t/h,抽汽壓力為2.35 MPa,能夠滿足對(duì)外供汽參數(shù)要求,同時(shí)抽汽之后對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的推力值影響較小,可忽略。
(2) 當(dāng)機(jī)組負(fù)荷下降時(shí),鍋爐側(cè)的抽汽能力將隨之降低,為保證機(jī)組安全,只有當(dāng)汽輪機(jī)進(jìn)汽量達(dá)到額定值的70 %(210 t/h)以上時(shí),才允許抽汽;在進(jìn)汽量小于210 t/h時(shí),不允許抽汽。
(3) 機(jī)組在聯(lián)合循環(huán)達(dá)到260 MW時(shí),汽輪機(jī)組進(jìn)汽量達(dá)到230 t/h左右,此時(shí)能夠滿足安全要求的最大抽氣量為35 t/h,而在機(jī)組進(jìn)汽量最大325 t/h時(shí),機(jī)組能夠達(dá)到的最大抽氣量為55 t/h。鍋爐側(cè)抽氣量大小將與汽機(jī)進(jìn)汽量大小一一對(duì)應(yīng)。

圖1 供熱改造系統(tǒng)
(4) 抽汽之后,對(duì)機(jī)組出力有一定影響,對(duì)進(jìn)入余熱鍋爐再熱器的壓力和流量也有一定影響。
(5) 抽汽之后對(duì)凝結(jié)水含氧量有影響,當(dāng)前3,4號(hào)機(jī)組凝汽器出口凝結(jié)水含氧量為26 μg/L,機(jī)組補(bǔ)水量約8 t/h。鍋爐側(cè)對(duì)外供熱后,單臺(tái)機(jī)組的補(bǔ)水量增至50 t/h,補(bǔ)水中的含氧量約為8 000 μg/L,凝汽器出口的凝結(jié)水含氧量將大幅上升。此時(shí)可通過(guò)鼓泡蒸汽,使凝汽器出口凝結(jié)水含氧量降至20 μg/L以下。
鼓泡蒸汽的作用是將凝汽器熱井中的凝結(jié)水(包括補(bǔ)水)加熱至飽和溫度,使溶解氧從凝結(jié)水中析出,從而被抽真空泵抽走。
(6) 鍋爐側(cè)抽汽供熱改造,對(duì)整個(gè)機(jī)組的系統(tǒng)改動(dòng)少,投資少,流程相對(duì)簡(jiǎn)單。在抽汽量達(dá)到50 t/h時(shí),熱電比基本達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的勘察,確定管道布置走向,在鍋爐中壓過(guò)熱器出口管道上開(kāi)口,重新設(shè)計(jì),增加一套供熱系統(tǒng)。該系統(tǒng)是在3,4號(hào)鍋爐中壓過(guò)熱器出口管段開(kāi)口,經(jīng)過(guò)三通接口后,用Φ219×9 mm的碳鋼管接出。抽汽管道沿主廠房邊沿進(jìn)行布置、匯集,最后由Φ325×10 mm的碳鋼管引出。蒸汽經(jīng)過(guò)調(diào)壓、減溫后,通向用戶。
2.1 管道安裝
供熱管道的施工按DL/T 869—2004《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》和DL/T 616—2006《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修調(diào)整導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。管道安裝前,對(duì)管道進(jìn)行外觀檢查,確認(rèn)沒(méi)有裂紋、夾渣、重皮、凹陷等缺陷,并將管道內(nèi)的油、漆、垢、銹等清理干凈。管道對(duì)接焊口,其中心線距離管道起彎點(diǎn)不少于管道外徑,且不少于100 mm,距支吊架距離不少于50 mm。同管道的2個(gè)對(duì)接焊口的間距,應(yīng)大于管道外徑,且不少于150 mm。焊接Φ32×3/20號(hào)管道采用全氬焊焊接,焊接Φ219×9/20號(hào)及以上的管道采用氬弧焊打底、電焊覆蓋的方式焊接。水平管道的安裝坡度,不小于0.002,其中Φ219×9/20號(hào)及以上管道的坡度與蒸汽流動(dòng)的方向一致。
2.2 管道支吊架安裝
管道安裝時(shí)不宜使用臨時(shí)支吊架,若需使用臨時(shí)支吊架,則不得將其焊接在管道上,安裝完畢后必須馬上拆除。固定支架應(yīng)牢固可靠?;顒?dòng)支架的位移方向、位移值,導(dǎo)向性能及彈簧支吊架安裝標(biāo)高與彈簧工作荷載應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。導(dǎo)向支架或滑動(dòng)支架的安裝位置應(yīng)從支承面中心向位移反方向偏移,偏移量應(yīng)為位移值的1/2。
2.3 閥門(mén)安裝
閥門(mén)應(yīng)布置在便于操作、維護(hù)和檢修的地方。電動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥和手動(dòng)閘閥,應(yīng)布置在水平管道上,且門(mén)桿垂直向上。端部焊接連接的閥門(mén)焊接前,閥門(mén)要打開(kāi),防止損壞閥門(mén)密封面。閥門(mén)安裝完畢后,應(yīng)可自如地打開(kāi)和關(guān)閉。
2.4 焊縫檢驗(yàn)
對(duì)管道的所有焊縫進(jìn)行外觀檢查,外壁錯(cuò)口應(yīng)不大于10 %的壁厚,且小于1 mm,沒(méi)有咬邊、裂紋、夾渣、氣孔、內(nèi)凹、突出等缺陷。焊縫表面不允許有深度大于1 mm的尖銳凹槽,且不允許低于母材表面。焊接角變形不大于1/100。對(duì)承壓管道的所有焊縫進(jìn)行100 %無(wú)損檢測(cè)合格。
3.1 管道系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)
管閥安裝完畢后需進(jìn)行水壓試驗(yàn)。Φ32的減溫水管道試驗(yàn)壓力為4.0 MPa,蒸汽管道試驗(yàn)壓力為2.5 MPa。水壓試驗(yàn)時(shí),用堵板將中壓蒸汽系統(tǒng)隔離,避免有水進(jìn)入。水壓試驗(yàn)時(shí),管道承壓系統(tǒng)不得有泄漏及外觀變形現(xiàn)象。
3.2 沖管
蒸汽管道投運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行沖管。沖管蒸汽為鍋爐側(cè)中壓過(guò)熱蒸汽,將壓力控制在2.0 MPa以下,保證沖管時(shí)的沖刷力。多次間斷進(jìn)行,相鄰2次沖管間隔時(shí)間為2 h。在排汽口處加裝靶板,用于檢查沖管效果,靶板上沖擊斑痕的粒度不得大于0.8 mm,且斑痕不多于8點(diǎn)為合格。
工業(yè)園區(qū)熱用戶對(duì)蒸汽的利用有2種,一種是間接使用蒸汽,只利用熱能來(lái)加熱、做功;另一種是直接使用蒸汽來(lái)蒸煮食品。間接使用蒸汽對(duì)蒸汽品質(zhì)沒(méi)有特殊要求,直接使用蒸汽對(duì)蒸汽品質(zhì)要求非常高,必須符合GB/T 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。
供給鍋爐的補(bǔ)給水采用了沉淀過(guò)濾、反滲透預(yù)脫鹽、離子除鹽處理的凈水方式,水質(zhì)全面高于GB/T 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。但是為了延緩熱力系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢和積鹽,進(jìn)入爐膛后的給水采用了加氨全揮發(fā)處理的加藥方式,爐水采用了固體堿化劑(加磷酸鹽)的加藥方式,將給水pH值維持在9.4以上,水汽控制指標(biāo)如表1所示。

表1 水汽控制指標(biāo)
鍋爐給水pH值與氨濃度的對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖2所示:pH值提高到9.4以上,給水中氨的含量會(huì)達(dá)到1.07 mg/L以上;pH值提高到9.6后,氨的含量將會(huì)達(dá)到2.23 mg/L。這樣的話,蒸汽中的氨氮含量(游離氨)會(huì)大大超出GB/T 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的0.5 mg/L。
要改善供熱蒸汽品質(zhì),滿足直接使用蒸汽蒸煮食品的熱用戶要求,就必須從控制和改變爐內(nèi)加藥方式入手,減少供熱蒸汽中的氨氮含量,同時(shí),給水pH值也不能低于國(guó)標(biāo)要求,否則會(huì)造成鍋爐受熱面腐蝕。辦法是將鍋爐給水采用的加氨全揮發(fā)處理加藥方式改為給水采用氧化性全揮發(fā)處理方式AVT(O)。即只在凝結(jié)水泵出口添加氨水,不加聯(lián)氨,保證給水處于微氧環(huán)境,只通過(guò)熱力除氧的辦法保證給水溶氧小于10 μg/L。同時(shí)調(diào)整凝結(jié)水、低壓給水pH值9.2-9.3,控制中、高壓給水pH值9.0-9.2。這樣可同時(shí)滿足機(jī)組和熱用戶對(duì)蒸汽品質(zhì)的要求。

圖2 pH值與氨濃度對(duì)應(yīng)關(guān)系
(1) 聯(lián)合循環(huán)機(jī)組設(shè)備多,啟動(dòng)速度快,通常熱態(tài)啟動(dòng)在40 min左右,冷態(tài)60-80 min,所以要特別注意與加強(qiáng)管道疏水,防止出現(xiàn)水擊,損壞供熱管線及其支架。
(2) 機(jī)組對(duì)外供熱后,單臺(tái)機(jī)組的補(bǔ)水量增至50 t/h,補(bǔ)水中的含氧量約為8 000 μg/L,凝汽器出口的凝結(jié)水含氧量大幅上升。為避免對(duì)鍋爐低壓省煤器產(chǎn)生腐蝕,對(duì)凝汽器通入蒸汽除氧,將凝汽器出口凝結(jié)水含氧量控制在20 μg/L以下。
(3) 由于熱用戶里有化工、生物醫(yī)藥等不可間斷用戶,機(jī)組負(fù)荷低于270 MW時(shí),抽汽量不足,必須啟動(dòng)備用啟動(dòng)爐,對(duì)外供汽。
(4) 機(jī)組供熱改造后,經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn),采用“等效電量法”,即供熱與發(fā)電相互影響的等量關(guān)系,按平均每小時(shí)雖少發(fā)電7 000 kWh,但可多供熱40 t,按蒸汽價(jià)格和上網(wǎng)電價(jià)換算,每小時(shí)多創(chuàng)造效益4 000多元。
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保及節(jié)能減排力度的加強(qiáng),集中式或分布式的熱、電、冷多聯(lián)供方式成為天然氣發(fā)電項(xiàng)目提高資源利用率的重要手段。S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組從鍋爐側(cè)改造對(duì)外供熱,與單純的燃用天然氣或燃油鍋爐對(duì)外供熱相比,能大幅降低供熱成本,提高資源綜合利用率,利于環(huán)保。而且對(duì)外供熱后,汽輪機(jī)低壓蒸氣減少,也減少了對(duì)末級(jí)葉片的汽蝕,值得推廣應(yīng)用。
1 楊旭中.熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
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3 呂世文.供熱機(jī)組切換抽汽引起的跳機(jī)事件分析[J].電力安全技術(shù),2011,13(8):36-37.
2016-04-17。
龔曉曉(1976-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠生產(chǎn)設(shè)備檢修維護(hù)和技術(shù)改造等生產(chǎn)管理工作,email:maxingyi126@126. com。