?
新款電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展
Nissan Leaf 2013年版的新車型采用了驅(qū)動(dòng)電機(jī)、逆變器和充電系統(tǒng)集成技術(shù)。該集成技術(shù)減少了部件數(shù)量,減輕了整車的質(zhì)量,但會(huì)對(duì)整車的噪聲和振動(dòng)水平產(chǎn)生新的影響。為解決這個(gè)問題,對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電磁場、質(zhì)量等進(jìn)行重新修正。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)的修正目標(biāo):①減輕整機(jī)質(zhì)量;②改善電機(jī)噪聲和振動(dòng)性能;③降低電機(jī)重稀土元素用量。
(1)減輕整機(jī)質(zhì)量。減輕電機(jī)鐵芯質(zhì)量是減輕整機(jī)質(zhì)量非常有效的方法,需重新設(shè)計(jì)電機(jī)磁場分布以提高轉(zhuǎn)矩密度。通過優(yōu)化定子齒形和回枷鎖(back-yoke)形狀可有效提高電機(jī)轉(zhuǎn)矩密度20%。將電機(jī)鐵芯長度由150mm降至140mm,可使電機(jī)整體質(zhì)量減輕4.0kg。
(2)改善電機(jī)噪聲和振動(dòng)性能。電機(jī)集成技術(shù)可使新車型動(dòng)力系統(tǒng)在低頻區(qū)(約1.7kHz)和高頻區(qū)(約6kHz)處出現(xiàn)較為嚴(yán)重的噪聲和振動(dòng)現(xiàn)象。在低頻區(qū)時(shí),出現(xiàn)不良噪聲和振動(dòng)的原因是電機(jī)結(jié)構(gòu)存在問題,此時(shí)只有當(dāng)電機(jī)連接減速齒輪工作才會(huì)出現(xiàn)較高的振動(dòng)幅值,而電機(jī)單獨(dú)工作則狀態(tài)優(yōu)良。為此,可通過將電機(jī)轉(zhuǎn)子合理分成兩部分結(jié)構(gòu)才能有效解決此問題。高頻區(qū)時(shí),出現(xiàn)噪聲和振動(dòng)問題的原因是電機(jī)本體產(chǎn)生高頻電磁波,可通過抑制電機(jī)電磁力矩的方法來解決。而抑制電磁阻力矩的途徑是優(yōu)化電磁磁場分布,其優(yōu)化方法有兩種:①通過改變永磁鐵寬度來改變氣隙磁場,進(jìn)而控制電磁阻力矩大小;②通過改變電機(jī)d坐標(biāo)軸與電機(jī)齒槽效應(yīng)中心間的夾角。
(3)降低電機(jī)重稀土元素用量。有3種有效解決方法:①優(yōu)化定子齒槽形狀,降低永磁鐵溫度;②采用先進(jìn)的加工制造技術(shù),減少永磁材料中稀土成分;③減輕電機(jī)永磁鐵質(zhì)量。
仿真驗(yàn)證及臺(tái)架試驗(yàn),結(jié)果表明,所提出的優(yōu)化方案可有效減輕電機(jī)整體質(zhì)量4kg,大幅改善了電機(jī)NVH特性,且稀土用量降低40%。
Tohru Nakada, et al. SAE 2014-01-1879.
編譯:謝秀磊