劉 戀
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司廣東廣州510660)
電鍍廢水處理系統(tǒng)改造工程設計
劉戀
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司廣東廣州510660)
為執(zhí)行《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求,某電鍍污水處理廠對原有系統(tǒng)進行了改造,主要改造點為:一類污染物實現(xiàn)單獨達標;增加生化系統(tǒng)使污水廠全因子達標。經(jīng)改造后,系統(tǒng)的出水完全達到了預期的目標。
電鍍廢水;改造;設計
某電鍍污水廠始建于1998年,到此次改造前已經(jīng)歷經(jīng)三次改造,處理水量由最開始的1000t/d增加到12000t/d,電鍍污水分類也從最開始的三類到改造前的六類。改造前,廢水廠的處理系統(tǒng)為臨時建設的應急系統(tǒng),重金屬和氰化物能夠達到《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008(以下稱“標準”)中表2標準,但無法實現(xiàn)全因子達標。為執(zhí)行標準中表3要求,污水廠進行了第四次改造。
改造前,系統(tǒng)運行水量為5000t/d。主要處理工藝如下:含鉻廢水→還原反應→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;化學鎳廢水→微電解+破絡→混凝沉淀→排入電鍍鎳廢水;電鍍鎳廢水→預留破絡→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;含氰廢水→兩級破氰→排入綜合廢水中;混排廢水→兩級破氰→還原反應→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;綜合廢水→混凝沉淀→破絡反應→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放。經(jīng)處理后,重金屬和CN-能夠達到標準中表2指標,但無法實現(xiàn)全因子達標。主要需改造點在于:系統(tǒng)規(guī)模需要增大;要達到標準中表3的相關指標;要實現(xiàn)全因子達標。
2.1一類污染物單獨達標
Cr6+、TCr和Ni2+為一類污染物,必須單獨達標。混排廢水中含有各類污染物,也包括一類污染物,因此混合廢水也須單獨處理達標。
2.2絡合物的處理
電鍍生產(chǎn)工藝中的化學鍍鎳、鍍合金、氰化鍍銅、焦磷酸鍍銅等工藝會產(chǎn)生絡合廢水,絡合廢水中的重金屬采用常規(guī)的混凝沉淀不能去除,必須先破絡后才能將絡合重金屬去除。
2.3實現(xiàn)全因子達標
常規(guī)電鍍廢水處理只考慮重金屬,氰化物等污染物的去除,對COD、氨氮、TN和TP等未做特別處理。為了保證全因子達標,必須進行生化處理。
3.1改造設計規(guī)模為13200t/d,改造設計的水質(zhì)水量見下表,改造后,達到標準中表3的相關指標。

表1 改造后達標情況水量單位t/d,其余指標單位mg/L
3.2改造分析
由于電鍍廢水成分復雜,絡合態(tài)重金屬,高分子有機物以及一些未知的電鍍中間產(chǎn)物的存在,物化系統(tǒng)處理后,廢水中絡合態(tài)重金屬,COD等污染物很難穩(wěn)定處理達到標準的要求。因此改造主體工藝為物化+生化。
3.3具體改造工藝流程
含鉻廢水→還原反應→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;化學鎳廢水→微電解+破絡→混凝沉淀→排入電鍍鎳廢水;電鍍鎳廢水→預留破絡→混凝沉淀→A/O+MBR→排放;含氰廢水→兩級破氰→排入綜合廢水中;混排廢水→兩級破氰→還原+混凝沉淀→A/O+MBR→排放;綜合廢水→破氰+混凝沉淀→破絡+混凝沉淀→A/O+MBR→排放;前處理廢水→微電解+破絡→混凝沉淀→A/O+MBR→排放。
3.4處理效果分析
該聯(lián)合工藝能保證系統(tǒng)出水的COD濃度小于50mg/L,油類小于0.5mg/L,全因子達到標準中表3的特別排放指標。實現(xiàn)了污染物減排的目的。
在改造工程實施過程中,充分利用了原有處理設施和設備,從運行效果來看,改造后整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達到標準中表3的要求;采用A/O+MBR生化工藝處理廢水中的COD和氨氮等污染物,能夠?qū)崿F(xiàn)廢水的全因子達標。
[1]左鳴.電鍍廢水處理工藝優(yōu)化研究[D].華南理工大學,2012.
[2]黃萬聯(lián).試論電鍍廢水處理工藝[J].科技與企業(yè),2012,10:107-108.