韓鴻
(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼鑄鐵機鏈板使用可靠性攻關實踐
韓鴻
(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪271104)
針對萊鋼57 m鑄鐵機鏈板及其耐磨套磨損速度過快、耐磨套固定不牢等問題,采取增加鏈板磨損面厚度、對耐磨套進行調質處理、耐磨套安裝采取過盈配合等措施,提高了鏈板和耐磨套的抗磨損性能、牢固可靠性,從而提高了鑄鐵機鏈板的整體使用壽命。
鑄鐵機;鏈板;可靠性;耐磨套;調質處理
鏈板是鑄鐵機鏈帶的重要組成部分。萊鋼57 m鑄鐵機裝備4條鏈帶,年鑄鐵40萬t左右。鑄鐵機鏈板在使用過程中存在鏈板本身及其耐磨套磨損過快、固定不牢等問題,使用壽命較低。通過采取改進鏈板結構、優化耐磨套熱處理工藝等措施,有效提高了鏈板使用可靠性。
每臺鑄鐵機由400節鏈帶組成,每節鏈帶包含左、右鏈板各1節以及配套傳動軸、空心軸、固定裝置等,鏈板軸孔處設有耐磨套,見圖1。

圖1 鑄鐵機鏈板
鑄鐵機廠家建議鏈板的使用壽命為24個月,而鏈板實際使用壽命在10個月左右。另外,在鏈板運行過程中還存在耐磨套脫落等問題,導致部分鏈板的使用壽命進一步降低,嚴重影響生產的穩定順行。經考察發現,鏈板損壞有3個方面原因:
1)磨損面磨損速度快。新鏈板磨損面厚度為20 mm,鑄鐵機廠家經驗磨損量為每年磨損5 mm,從煉鐵廠實際使用情況看,其磨損量大多在15 mm以上,磨損75%。過快磨損,導致鏈板強度減小,使用壽命降低。
2)耐磨套硬度偏低。在鏈板壽命周期內,耐磨套過度磨損,主要受力區域已磨穿,造成鏈板軸孔間隙超標,鏈帶運行穩定性降低。
3)耐磨套脫落。受加工精度、裝配質量等影響,部分耐磨套與鏈板配合不牢固,在使用3~4個月以后即發生脫落。耐磨套脫落后,鏈帶軸孔磨損加快,鏈帶使用壽命急劇降低。
1)加厚鏈板磨損面。原鏈板磨損面厚度為20 mm,在改造中將其提高至30 mm。改進后,在鏈板的使用后期其磨損面的殘余厚度保持在10~15 mm范圍內,保證鏈板的整體強度。
2)改進鏈帶耐磨套熱處理工藝。采取調質處理,提高其總體力學性能。
淬火階段:淬火溫度控制在AC3+(40~50)℃,避免出現鐵素體,影響淬火后的硬度。加熱速度先以50℃/h的速度升溫至700℃,均溫,再以70℃/h的速度升溫至淬火溫度。淬火油采用L-AN32全損耗系統用油,油溫≤70℃。淬火時,沿耐磨套軸向垂直浸入淬火介質。
回火階段:回火溫度600~650℃,以獲得回火索氏體,提高強度、硬度、韌性良好的綜合力學性能?;鼗饡r間不得少于2 h,回火后空冷?;鼗鸷?,表面硬度誤差范圍應≤5 HRC。
3)改進耐磨套裝配工藝。耐磨套與鏈板采取過盈配合。裝配完成后,沿耐磨套外圓進行焊接加固,進一步提高耐磨套牢固性。然后打磨平整,確保整個鏈帶裝配完成后各鏈板能自由轉動。
改進后,鏈板壽命后期磨損面殘余厚度均在10~15 mm范圍內,滿足了鏈板強度要求,避免了使用過程中鏈板斷裂。耐磨套磨損速度顯著降低,使用12個月后,磨損量<50%,無磨穿現象出現。耐磨套固定牢固可靠,其脫落發生時間延長到4個月以上,且脫落率<1%。
TG233.2
B
1004-4620(2016)05-0080-01
2016-01-08
韓鴻,男,1982年生,2006年畢業于安徽工業大學無機非金屬材料工程專業。現為萊鋼銀山型鋼有限公司煉鐵廠工程師,從事設備管理工作。