陳穎
摘要:近年來,聚合物驅油產量已占喇嘛甸油田總產量的55%,而油田面臨著原油生產、經營成本等諸多壓力和困難。優質高效注聚對保證聚驅產量又具有決定性的作用,因此,探索注聚新方法對降低運行成本、提高經濟效益具有積極的意義。
關鍵詞:高效注聚;新做法;改進法
中圖分類號:TE357.46 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2016)024-000-01
一、優質高效注聚新方法提出的背景
喇嘛甸油田聚合物驅油有21年了,一類油層聚驅已經結束,全部轉為二類油層聚驅。喇嘛甸油田南中東二區共有聚合物注入站4座,注聚泵258臺,注入井258口,日注聚合物溶液9320m3。
(一)泵型與方案不符增加注聚投產難度
南中東塊二區地面注入工藝均采用一泵一井注入工藝,而泵型是按照最初地質方案所提供的注入量而進行設計的,但在投產前的最終方案與泵型出現了不符的問題,從而影響注聚投產。
(二)部分低注入量井影響聚驅開采效果
南中東塊二區母液流量低于0.6m3/h的注入井有113口,流量波動大,精確配比較難,部分注入井注入濃度超差,達不到開發指標。
(三)注聚生產成本高降低總體開發效益
一是注聚泵運行能耗大,年耗能730×104 KW·h;二是維修量大,消耗配件成本高。
基于上述原因,自2015年9月起開始探索注聚新方法,通過管理、技術、操作三個層面的優化管理,來實現優質高效注聚。
二、優質高效注聚的主要新做法
(一)創新方法,實現管理增效
通過生產現場管理的不斷認識,摸索出“一調”、“一拖”、“一標”的注聚方法,實現了管理增效。
1.管線調頭注聚法
南中東二區應用的是一泵一井注入工藝,最初的泵型設計與最終的單井注聚方案出現了部分“大馬拉小車、小馬拉大車”的情況,如果投產將造成能耗大、效率低,增加運行成本。運用逆向思維法,通過站外管線調頭的方法,在投產初期實現了方案注入,注聚泵運行效率達到86.7%,注聚單耗控制在3.5KW·h/m3以內。
2.一機兩泵注聚法
南中東二區258臺電機總功率1680kw,全年耗電730×104kw·h,電機最大功率11kw,最小4kw。注聚設備多、能耗大,尤其是電機運行效率低于85%時,造成電能浪費。用一臺電機拖帶兩臺注聚泵運行,既可以降低電機成本、降低能耗,還可以提高運行效率。用一臺11kw電機可以帶兩臺電機7.5kw的注聚泵,年節電3.5×104kw·h,以此類推,區塊年節電210×104kw·h。
3.“2+3”指標注聚法
探索實施了“2+3”指標注聚法。“2”是指兩個控制,即:控制配制站外輸來的母液液位、控制單井注入管損。通過節點分級控制,設置合理儲罐、儲槽液位,保持了泵進口壓力、單井母液流量的雙穩定;管損壓力動態監測降低了注聚單耗。“3”是指三個調整,即:調整注入水量、調整注入母液量、調整運行參數,通過精確的調整水量和母液量,實現了精確配比;精準調整運行參數保住了粘度。通過此方法的應用,提高了系統運行效率,提高了注入質量,注入指標均高于企業標準。
(二)改進設備,實現技術創效
通過設備的改進,儀表的加固,以及供暖方式的轉變,實現了注聚生產技術創效。
1.泵型流量改進法
在地面注入方案調整中,其中最難的是小流量高注入情況。如果更換注聚泵,最少也得數萬元。如果還是按常規更換電機皮帶輪的方法,運行泵速將超出規定,不利于設備安全運行,還會引起泵閥關閉滯后,增加漏失和粘損。采取把高一級泵型的柱塞改進后用到原泵型上,可以提高相應的流量。此方法滿足了方案調整需求,節省了設備投入5.98萬元。
2.表芯元件加固法
在注聚中應用的電磁流量計價格昂貴,廠家維修費用少則數百元、多則數千元。當流量計出現表芯元件虛接、脫落問題的時候,已經過保修期了。用最簡潔的方法把表芯電子元件整體用高強度膠膠連在一起,防止元件虛接及脫落,258塊電磁流量計共節省了維修費7.36萬元。
3.供暖方式轉變法
南中東四座站采用聚能加熱裝置采暖,每年每座站耗電21.3×104KW·h左右。一個采暖周期,一座使用聚能加熱的注入站要比使用電輻射的站多耗電能14.6×104KW·h,四座站就要多耗58.4×104KW·h。泵房里有注聚泵作為熱源,只把值班室、食堂、更衣室安裝熱效率較高的電暖設施,實現了節能降耗。
(三)培訓規范,實現操作提效
結合注聚現場管理重點,歸納和總結了一些方法,讓員工操作有抓手,記憶有口訣,通過規范操作來提效。
1.頻率流量對應法
聚合物注入過程就是一個不斷調整的過程,其中,注聚泵母液量完全依靠人工調整。員工在調節流量時,不是調過頭了,就是沒調到位,耗時長。根據不同流量計算出對應的頻率,員工就能又快又好地調整好母液流量,實現了精確注入。
2.線上線下分類法
在影響注入時率的管理因素中,注聚泵液力端維修占主要比重。在現場跟蹤維修時,發現填料盒作為一個整體,只有四條螺絲固定,整體更換用時最短。采取了線上、線下維修這個方法縮短了停產時間,提高注入影響0.19%,多產油354m3。
3.“115”巡檢操作法
注入站的巡回檢查圖、檢查內容比較多,員工不易全部掌握。盡管各注入站布局、工藝等會有所差異,但聚合物溶液運行軌跡是不變的。根據這一點,總結出“115”巡回檢查操作法,即“一聽,聽設備運行聲音;一試,試設備溫度;五查,查壓力、查水量、查母液量、查液位、查油位。在一個注聚周期內,確保不更換曲軸箱配件,可以節約維修成本19.2萬元。
(四)優質高效注聚新方法的實施效果
該成果實施一年來,在降低運行成本、提高注聚質量等方面見到了較為明顯的效果。
1.注聚指標滿足開發方案需要
年度區塊注入時率達到了99.8%,超出企業標準3.8個百分點,有效保障了單井配注量的完成;水與母液的配比精確,方案符合率達到了99.5%。
2.注聚生產運行成本大幅下降
區塊年節電263.7×104 KW·h,全年減少生產維護成本29.63萬元。
3.區塊原油生產超額完成任務
南中東二區全年配注聚合物溶液355×104m3,實際注入聚合物溶液340.1×104m3,完成計劃的95.8%,區塊原油產量40.13×104t,超額完成原油生產任務。