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16NL型凝結泵電機水平振動大的處理

2016-10-21 19:41:38高振奎
科技創(chuàng)新與應用 2016年7期

高振奎

摘 要:文章針對華電龍口公司#5機凝結泵出現(xiàn)的電機水平振動大故障,分析了振動產(chǎn)生的原因、相對應的措施、實驗過程、臨時處理方案直至最終問題的解決。

關鍵詞:立式凝結泵;水平振動;共振;破壞;改變

1 問題的產(chǎn)生

華電龍口公司#5機組為N220型超高壓汽輪機組,配備兩臺16NL型凝結泵,一運一備。在2013年5月一次設備定期切換后,#1凝結泵出現(xiàn)了電機水平振動大的故障,經(jīng)多次檢查調(diào)整甚至更換電機,均未徹底解決,嚴重影響到機組安全運行。

2 16NL型凝結泵介紹

如圖1所示,該泵是雙殼筒式立式離心泵。泵體采用上部推力軸承配合徑向軸瓦和下部橡膠瓦作為轉(zhuǎn)子支撐,電機轉(zhuǎn)子采用推力軸承;軸封采用外接密封水的浮環(huán)式密封。整泵座于混凝土基座上,修后保證泵體水平≤0.02mm/m。設計流量550m3/h,揚程180m,介質(zhì)為凝結水,正常水溫32~43℃,6KV三相四極電機。

圖1

3 故障現(xiàn)象

#1凝結泵在切換運行后,發(fā)現(xiàn)沿出入口方向(X向)水平振動大,自電機與泵結合處向上至電機頂部,振動逐漸增大,最大達225μm,而Y向水平振動則不大(12~22μm),基礎臺板處更小,且振動值隨負荷、水位、電機轉(zhuǎn)頻無規(guī)則變化。

4 造成水平振動的主要因素及分析

在故障出現(xiàn)后,我們進行了檢查試運,針對現(xiàn)場實際做了對應的推理分析,如下:

(1)泵內(nèi)或入口管內(nèi)有空氣,空氣門開度不夠。如果泵內(nèi)積聚空氣不能及時排出,泵在運轉(zhuǎn)過程中會發(fā)生較為劇烈的振動,有時伴隨較大的噪音,電流也會隨之擺動。考慮到是設備切換后產(chǎn)生的故障,首先檢查了空氣門和密封水門開度,經(jīng)過多次調(diào)整與對比,振動未見明顯降低。

(2)低水位、小流量運行。凝結泵在工頻狀態(tài)下,低水位與小流量運行時由于入口流量不穩(wěn)、不足或出口憋壓,泵會發(fā)生劇烈振動和噪音,現(xiàn)場處理時,檢查出口門開度無異常,聯(lián)系運行人員提高凝汽器水位,振動明顯減輕,但最大值仍>110μm。

(3)轉(zhuǎn)子不對中。立式凝結泵在大修后要校水平,確保轉(zhuǎn)子在運轉(zhuǎn)中旋轉(zhuǎn)中心與重心盡量保持一致。并調(diào)整電機轉(zhuǎn)子與泵轉(zhuǎn)子中心對中,確保凝結泵整個轉(zhuǎn)子軸系在運行狀態(tài)下不因此產(chǎn)生扭曲、反扭及交變應力,而造成相鄰部件的振動。

(4)轉(zhuǎn)子不平衡,聯(lián)軸器及其連接螺栓缺陷。泵在長時間運行后,因汽蝕以及自然磨損的原因,葉輪等部件會產(chǎn)生質(zhì)量不均造成轉(zhuǎn)子不平衡,引發(fā)振動。另外,聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓彈性圈在磨損后,也會產(chǎn)生質(zhì)量不均,造成振動。我們還對電機的風葉是否會因積灰不均造成質(zhì)量不平衡進行了檢查。

(5)軸承故障。最直接的表征就是發(fā)熱和振動。我們對電機軸承進行了的紅外圖分析,最高溫度49.3℃,最低48.5℃,在允許范圍內(nèi),超聲檢查也無異常發(fā)現(xiàn)。

(6)支撐部件裂紋、基礎不牢。支撐部件裂紋,基礎松動、軟腳,支撐系統(tǒng)的剛度發(fā)生變化,將會引發(fā)不可逆振動。

5 檢修調(diào)整過程及采取的措施

(1)對空氣系統(tǒng)進行調(diào)整發(fā)現(xiàn)改善不明顯后,又對調(diào)整了凝汽器水位,保持較高水位運行,振動值立即下降,振動得到明顯改善,各部位均在標準內(nèi)(最大36μm),要求保持高水位運行。

(2)通過高水位運行的調(diào)整后,連續(xù)運行一夜(約10小時)無異常,第二天上午9時凝結泵又開始出現(xiàn)振動,各種調(diào)整無效。

(3)停運,檢查轉(zhuǎn)子對中無異常;更換聯(lián)軸器螺栓彈性圈,試運振動無改善。空試電機,振動110μm,進一步檢查電機軸承和電機風葉無異常發(fā)現(xiàn);將電機吊離后放于地面,空試振動16μm,懷疑泵體水平出現(xiàn)問題,復查水平在標準范圍內(nèi),解體上導軸承及推力軸承部件,發(fā)現(xiàn)上導軸承間隙超標0.03mm,更換,復裝后保持較高水位試運,振動得到改善,但運行2小時左右振動數(shù)值上升,最大

175μm。

(4)繼續(xù)分析,切換凝結泵運行狀態(tài),對工頻、變頻各工況進行抄表記錄分析。得出:

a.工頻較高水位運行振動數(shù)值較小,額定轉(zhuǎn)速下,振動不大,能控制在30μm以下,但機組負荷變化下運行人員操作頻繁、調(diào)節(jié)困難,易發(fā)汽蝕現(xiàn)象,增加廠用電;

b.變頻運行,初始振動穩(wěn)定,隨轉(zhuǎn)速升高振動逐漸增大,在1170-1330r/min時振動數(shù)值明顯增大,最大可達198μm,轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高或降低則振動值都下降。

(5)進一步分析認為:振動是共振引起的。在變頻運行狀態(tài)下,在1170-1330r/min時,整個支撐系統(tǒng)(基礎、泵、電機、管道等)的固有頻率與變頻運行時轉(zhuǎn)頻相同或成倍數(shù)關系,引發(fā)共振,因泵X向支撐剛度較弱,Y向支撐剛度強,于是造成了電機X向振動大、Y向振動較小的現(xiàn)象。

(6)制定對策:破壞及改變共振區(qū)。

6 采取的措施

通過最后的試驗及分析,我們做出以下調(diào)整:

(1)調(diào)整好空氣門開度,并保持凝汽器較高水位運行;

(2)對出入口管道進行外力加固,對電機上部沿X向進行支撐;改變整個支撐系統(tǒng)的固有頻率,使其與變頻經(jīng)常運行工況下的轉(zhuǎn)頻錯開,以消除共振。

經(jīng)過以上處理后,在多點運行實驗,振動沒有了“共振”特征,振動數(shù)值在各種負荷下均小于50μm,符合標準要求。

7 結束語

采取上述措施后,凝結泵一直運行穩(wěn)定,但考慮到不是正常的運行狀態(tài),在10月份的小修中,我們將凝結泵進行了解體大修,發(fā)現(xiàn)首級葉輪、導葉等部件汽蝕、磨損嚴重,更換磨損和間隙超標的部件后,又對凝結泵基礎進行了重新加固,對各管路進行了檢查,消除了管道應力,開機后至今運行正常,徹底解決了存在的問題,確保了機組的安全運行。

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