雷安
【摘要】一小型水電站因施工條件發生意外變化,將引水工程的壓力前池改為調壓管,該電站已發電數年,運行良好。調壓管方案替代前池方案不僅解決了問題,還減少了投資,增加了發電量。本文根據這個個案,發起對這種方案可行性探討。
【關鍵詞】小型水電站;前池;調壓管;替代
1、調壓管方案在某工程中的應用
一小型水電站因施工條件限制,將引水工程的壓力前池方案改為調壓管方案,這種方案為水電站工程中的單獨案例,本文將對這種方案的可行性進行探討。
1.1 工程概況
該小型水電站為引水式電站,電站裝機容量為4000kW,取水樞紐最大壩高6.0m,引水長度2.7km,工程規模屬Ⅴ等小(2)型工程,水工建筑物級別均為5級。
1.2 使用調壓管替代壓力前池的原由
該水電站引水工程原設計為無壓隧洞、明渠和前池的引水方案。在施工過程中,溢流堰后的泄水隧洞垮塌,恢復開挖施工難度很大,且下邊是廠房和集鎮公路,人員流量大,前池溢流問題無法解決。原方案無法實施的情況下,業主根據當地地形條件將明渠和前池方案改為調壓管方案,埋設水平壓力鋼管替代引水明渠,壓力鋼管直接與隧洞出口相接,水平壓力鋼管末端設三通,分岔管沿山坡面鋪設長30m鋼管作為溢流式調壓室,并采用混凝土襯護10m高,以增加調壓管的穩定性,同時將退水隧洞封堵。業主的自行改動部分沒有正式的施工圖紙,后經過專業機構復核,認為基本安全可行。在通過了甩荷實驗,運行一切正常后,該電站已發電數年,運行良好。
2、調壓管水力計算
2.1 調壓管水力計算數據依據
收集到該電站調壓室水力計算所需數據如下:引水隧洞的長度2751.4km、比降1.50‰、開挖斷面為城門洞形,洞底寬2.0m,洞高2.62m,隧洞僅對底板進行找平襯砌。調壓管設在水平管段末端,取底板高程為隧洞末端底板高程859.500m,管沿山坡布設,調壓管頂高程為883.5m。調壓管管徑與引水壓力鋼管等直徑,管徑1.3m。
2.2 計算條件
計算條件:調壓管按簡單式調壓室計算,電站設計引用流量4.216m3/s,壓力引水道斷面積為4.730 m2,壓力引水道長度2751.4km,調壓室斷面積1.327m2,水庫校核洪水位870.2m,正常擋水位866.0m,計算最高涌浪時引水道糙率綜合糙率為0.027。
2.3 計算方法
計算方法:采用《D-9調壓室水力學計算程序》電算程序進行計算。調壓管最高涌浪水位控制工況為電站在正常水位運行時,三臺機組同時丟棄全部負荷。
2.4 計算結果
計算結果:調壓管最高涌浪水位895.91m。調壓管最高涌浪水位895.91m高于調壓管頂高程883.5m,電站在正常水位運行時,三臺機組同時丟棄全部負荷,調壓管頂會發生溢流。
3、調壓管方案的可行性探討
由上述計算水力計算結果可知,調壓管發生最高涌浪時,會發生溢流,出現調壓管頂溢流,調壓管的管頂已升到了山頂水溝,通過水溝使溢流水量安全排入天然河道。因此調壓管方案可行的。
這種由調壓管替代前池的工程方案優點很明顯,去掉了前池,調壓管方案造價要少于前池的投資,泄水方案變的更靈活。沒有了前池平時的泄水,相應增加了發電水量和水頭,前池泄水部分轉為大壩泄水,增加下游河道流量,有利于對下游河道生態的保護。
這個替代方案適用于小型水電站的設計,電站建成后需實驗運行,確定最優運行方案,避免出現不利工況。
本文根據個案,發起對這種方案可行性的探討,希望有專家提出更優的方案和建議,最終可以推廣應用于小型水電站的開發。
參考文獻:
[1]《水工設計手冊》,水利電力出版社,1989年5月。
[2]《D-9調壓室水力學計算程序》, 水利水電工程PC-1500程序集,1990年7月。