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復雜環境下貴陽電廠2#冷卻塔搶險爆破

2016-10-10 08:06:42趙明生池恩安宋芷軍余紅兵
工程爆破 2016年4期
關鍵詞:示意圖鐵路振動

魏 興, 趙明生, 池恩安, 鄒 銳, 宋芷軍, 李 杰, 余紅兵

(1. 貴州新聯爆破工程集團有限公司, 貴陽550002;2.貴州大學 礦業學院, 貴陽 550003)

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復雜環境下貴陽電廠2#冷卻塔搶險爆破

魏 興1,2, 趙明生1,2, 池恩安1,2, 鄒 銳1, 宋芷軍1, 李 杰1, 余紅兵1

(1. 貴州新聯爆破工程集團有限公司, 貴陽550002;2.貴州大學 礦業學院, 貴陽 550003)

為安全、快速完成貴陽電廠2#冷卻塔的搶險爆破,采用定向倒塌的爆破拆除方案。首先在施工過程中對塔頂進行位移監測,以確保施工過程的絕對安全;然后根據冷卻塔目前的結構特點,為實現爆破時冷卻塔的充分解體,采取提高定位窗和卸荷窗的切口高度,確保塔體在機械預處理過程中的穩定性;最后采用ANSYS軟件分離式共節點模型,對爆破方案進行了數值模擬,驗證了所選用方案的可行性。鑒于冷卻塔附近鐵路高架橋的重要性,采用了開挖減振溝、敷設緩沖堤及搭設防護排架綜合防護手段,最終圓滿完成了冷卻塔的搶險爆破,可為類似工程提供參考。

冷卻塔; 控制爆破; 安全防護; 數值模擬; 搶險爆破

1 工程概況

由于貴陽電廠的搬遷,其2#冷卻塔需進行拆除。前期的機械拆除已對冷卻塔局部承重結構進行了破壞,形成了重大的安全隱患,故需搶險爆破拆除冷卻塔。冷卻塔周邊環境十分復雜,東面、西面、北面都有居民區,且房屋一般為2 ~3層磚砌結構,最近距離僅有15m;南側60m處是鐵路高架橋(川黔鐵路貨車外繞線黔靈山至關田區間K5+750m至K5+900m鐵路線路),橋高26m。若爆破施工對鐵路造成破壞,所帶來的后果不可估量。爆破時需對爆破飛石、爆破振動、爆破沖擊波以及冷卻塔倒塌觸地振動進行嚴格控制,確保周圍建(構)筑物的安全。周圍環境如圖1所示。

圖1 冷卻塔爆破環境Fig.1 Surrounding environment of cooling tower

冷卻塔地面標高86m,直徑60m;共有40對人字形立柱高度5.5m,斷面尺寸0.4m×0.4m,柱內有8根Φ18mm的豎筋和Φ8mm箍筋(箍筋之間平行間距0.2m),人字柱上部是高1m、厚0.5m的鋼筋混凝土圈梁,鋼筋行列間距0.1m×0.1m;圈梁以上塔壁厚度0.2m,鋼筋行列間距0.1m×0.1m。冷卻塔前期機械拆除15根人字形立柱(東偏南6°至東偏南73.5°),且部分圈梁被拆除(距離地面最大高度為8.5m)后已成高危構筑物,需即刻安全拆除,前期機械拆除后實物如圖2所示。

圖2 機械拆除后實物圖Fig.2 After machanical removal

2 爆破總體方案

根據現場的勘察,按照原機械拆除方案設計的倒塌方向采用定向爆破,倒塌方向為東偏南42°〔1-4〕。

為確保施工安全,施工過程中用經緯儀對冷卻塔進行偏移監測,監測數據顯示,最大偏移角度在10°以內,約5 ~6mm,冷卻塔處于較穩定狀態。

2.1爆破參數設計

(1)爆破切口的位置

采用定向倒塌爆破時,爆破切口的大小是冷卻塔能否按照設計方向倒塌的關鍵〔5-7〕。必須保證結構在倒塌時傾倒力矩大于結構的極限彎矩。還要保證冷卻塔在爆破切口形成后整體失穩,倒塌后充分的解體破碎。

(2)爆破切口的長度、高度

冷卻塔底部半徑為30m,周長為188.4m,冷卻塔爆破高度H取6.5m。切口長度取其底部圈梁周長的0.6倍,切口的圓角為220°。人字形立柱共計24對,切口示意圖如圖3、圖4所示。

圖3 爆破切口剖面示意圖Fig.3 Schematic diagram of blasting notch section

圖4 爆破切口示意圖Fig.4 Schematic diagram of blasting notch

根據冷卻塔特點,為了確保其順利倒塌及充分解體,在爆破切口上方11.5m的塔壁上開設兩個卸荷窗2m×6m、兩個定位窗2m×2m來加劇冷卻塔在倒塌過程中的扭轉撕裂,且確保塔體在機械預處理過程中穩定性。為了降低冷卻塔倒塌塔內壓縮空氣沖擊的危害,在倒塌方向反方向中心線上距離地面11.5m處(圈梁上方),開一個2m×4m的卸壓窗口,不同位置卸荷窗、定位窗、卸壓窗示意圖如圖5所示,爆破切口的孔網參數見表1。

圖5 不同位置卸荷窗、定位窗、卸壓窗示意圖Fig.5 Schematic diagrams of unloading window, positioning window and distressed window in different places

炮孔部位幾何尺寸/cm孔深/cm孔距/cm排距/cm單孔藥量/g孔數總藥量/kg人字支柱40×402730/4573032.9圈梁100×50313025901376123.8合計2106156.7

2.2起爆網路設計

采用塑料導爆管雷管,孔內每孔藥包裝1發雷管,網路中傳爆連接使用兩發雷管,按照設計要求并入主爆網路。炸藥采用2#巖石乳化炸藥,雷管選用MS1、MS7、MS15非電導爆管毫秒延時雷管,MS1用于傳爆連接,MS7用于孔外毫秒延時,MS15用于孔內毫秒延時。采用非電導爆雷管毫秒延時起爆,孔內20個簇聯一束,采用交叉復式網路,連接示意圖如圖6、圖7所示。

圖6 導爆管雷管簇聯示意圖Fig.6 Schematic diagram of nonel detonator clustered

圖7 起爆網路Fig.7 Initiation network

2.3安全防護設計

(1)根據周邊勘察情況,靠近鐵路橋圍墻內開挖減振溝底寬2m、頂寬3m、深3m、長120m;在防護鋼管排架內側距離冷卻塔14m處再增加一條減振溝,底寬3m、頂寬5m、深4m、長110m,低于鄰近的最低鐵路6號橋墩基礎0.5m。減振溝橫截面示意圖和現場開挖效果如圖8所示。

圖8 減振溝Fig.8 Damping ditch

(2)緩沖堤的作用是冷卻塔坍塌時起緩沖作用,減小觸地速度,從而減小觸地振動。在倒塌方向布設4道緩沖堤,緩沖堤沿倒塌中心線從塔基邊緣算起,依次8,16,24,36m各布設1條,前3道減振堤,每道長55m、高 2m、寬4m,第4道緩沖堤設置成角度50°的梯形緩沖防護墻,長40m、高6.5m、底寬12m。外圍用雙層沙包墻堆砌,內部充填細砂土,沙包封頂,橫截面示意如圖9所示。

圖9 緩沖堤截面示意圖Fig.9 Section of buffer embankment

(3)對鐵路線路采用近體防護,在K5+750m至K5+900m鐵路線路一側電廠圍墻內距圍墻3m搭建12m高、157m長的鋼管排架,排架外掛膠皮網,防止沖出的飛石和沖擊波對鐵路高架橋造成損傷。在傾倒方向左側和后側距離民房9m處搭建9m高、102m長鋼管排架,排架外掛雙層膠皮網,防止沖出的飛石對側面民房造成損傷。鋼管排架按照1m×1m搭建,膠皮網尺寸為1.4m×1.6m。橫截面示意圖如圖10所示。

圖10 防護排架橫截面示意圖Fig.10 Schematic diagam of cross section of protective frame

3 數值模擬分析

采用LS-DYNA軟件建立分離式共節點模型,對冷卻塔爆破拆除倒塌過程進行模擬分析〔8〕,并利用材料的失效準則模擬爆破時混凝土的脫籠效果,同時建立減振溝、橋墩、緩沖堤等周邊構筑物。在對冷卻塔部分圈梁和人字柱進行爆破拆除后,冷卻塔在自重傾覆力矩作用下發生傾斜、后坐、扭曲變形等,最后在塔體與地面的觸擊碰撞中塔壁發生破壞解體,如圖11所示。

圖11 模擬效果Fig.11 Simulation effects

4 爆破效果分析

4.1倒塌效果分析

現場裝藥到爆破倒塌共施工4天。爆破部位都按照設計目標破碎解體,冷卻塔南面鐵路橋墩和活動板房完好無損,居民房均未發生開裂現象。爆破效果如圖12所示。

圖12 實際效果Fig.12 Actual effects

對坍塌后的冷卻塔進行測量,整個冷卻塔的倒塌范圍沿倒塌中心線方向寬60m,為冷卻塔塔壁寬度,倒塌長度為26m,均與設計中冷卻塔的倒塌范圍一致。

4.2沖擊波危害分析

將測控儀器安置在冷卻塔后方,保護民房前面,測量爆破和倒塌沖擊波,測得冷卻塔爆破倒塌過程中沖擊波超壓為5×10-3MPa,經過防護排架后的沖擊波峰值為2×10-3MPa。根據《爆破安全規程》(GB6722-2014)中建(構)筑物破壞程度與超壓關系,最易破損的玻璃在此超壓下為偶然破壞,其他建筑物均無損壞。

4.3爆破飛石分析

通過高速攝影對冷卻塔坍塌效果回放,仔細觀察不同區域內的爆破飛石并在爆破完成后進行現場核實,最終確定最遠飛石出現在冷卻塔東側,在沖擊波破壞防護排架后,最遠飛石距離為52m。其他區域均未對周邊建(構)筑物產生破壞影響。

4.4爆破振動效應分析

對附近鐵路橋墩和最近居民房進行振動測試,共布置10臺儀器,具體位置如圖13所示,得到不同區域的振動速度峰值,見表2。

通過監測數據并依據《爆破安全規程》(GB6722-2014)綜合分析,爆區周圍實測最大振動速度均在安全允許振速1.5 ~2.0cm/s(f≤10Hz)、2.0 ~2.5cm/s(10

圖13 不同位置振動測點布置示意圖Fig.13 Schematic diagram of measuring points in different locations

在整個拆除過程中,模擬得出川黔貨運鐵路線最近橋墩振動速度為0.5cm/s。測點7 ~9為對川黔貨運鐵路線進行全程振動監測,最大振速為距離冷卻塔54.46m的7號測點Z向振速0.087cm/s(主頻12.8Hz),其測點實測振動速度小于7號測點數值模擬振動速度0.5cm/s,對川黔貨運鐵路線沒有影響。實測數據遠遠小于模擬數據原因:模擬主要基于理想狀態;傳播介質本身內部存在節理、裂隙等軟弱層,對應力波的傳播起到了一定的阻擋吸收作用。

表2 距觸地點不同水平距離的各測點振動速度峰值

注:“/”表示實測質點振動速度峰值小于監測儀器觸發值0.02cm/s。

5 結語

本次爆破較好的防護措施使得振動、飛石、沖擊波等危害均得到較好的控制,未對周邊建(構)筑物及川黔鐵路貨車外繞線黔靈山至關田區間的鐵路線路造成破壞,很好地完成了此次搶險工程。

數值模擬和現場高速攝影的相互驗證證明了設計的合理性,可為類似工程實例提供一定的參考。

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Emergencyblastingof2#coolingtowerofGuiyangpowerplantincomplexenvironment

WEIXing1,2,ZHAOMing-sheng1,2,CHIEn-an1,2,ZOURui1,SONGZhi-jun1,LIJie1,YUHong-bing1

(1.GuizhouXinlianBlastingEngineeringGroupCo.,Ltd.,Guiyang550002,China;2.MiningInstitute,GuizhouUniversity,Guiyang550003,China)

InordertocompletetheGuiyangpowerplant2#coolingtoweremergencyblastingsafelyandrapidly,thedirectionalblastingdemolitionschemewasadopted.Thedisplacementofthetoptowerwasmonitoredtoensuretheabsolutesafetyintheconstructionprocess.Accordingtothecharacteristicsofthecoolingtower,theheightofthepositioningwindowandtheunloadingwindowwereimprovedtoachievethefulldisintegrationofthecoolingtower,andthestabilityofthetowerwasensuredintheprocessofmechanicalpretreatment.ANSYSseparatenodewasused,theblastingschemewassimulatedandthefeasibilityoftheschemewasverified.Inviewoftheimportanceoftherailwayviaductnearthecoolingtower,acomprehensiveprotectionmethodofdampingditchexcavation,layingbufferembankmentandsettingupprotectiveframewasadopted.Thesuccessofthecoolingtoweremergencyblastingcouldprovideareferenceforsimilarprojects.

Coolingtower;Controlledblasting;Safetyprotection;Numericalsimulation;Emergencyblasting

1006-7051(2016)04-0055-06

2015-07-20

貴州省黔科合重大專項[2015]6003;貴州省黔科合高G字[2015]4004;貴州省工業和信息發展專項基金(2015030)

魏 興(1972-),男,碩士、高級工程師、碩士生導師,主要從事工程爆破及安全技術研究。E-mail: 1540782579@qq.com

TD235.3

Adoi: 10.3969/j.issn.1006-7051.2016.04.012

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