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運用副槍定氧技術(shù)提高H08A到站氧命中率

2016-10-10 01:47:04牛莉莉河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宣鋼分院河北張家口075100
科技傳播 2016年17期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

牛莉莉河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宣鋼分院,河北張家口 075100

運用副槍定氧技術(shù)提高H08A到站氧命中率

牛莉莉
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宣鋼分院,河北張家口 075100

宣鋼二鋼軋廠150t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐運用副槍定氧技術(shù)冶煉H08A,提高到站氧命中率,總結(jié)了關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié),運用理論分析的方法制定具體的應(yīng)對措施,以及在生產(chǎn)中總結(jié)、歸納實踐數(shù)據(jù),在保證質(zhì)量前提下,達到批量連續(xù)生產(chǎn)的目的。

氧活度;副槍;皮下氣泡;命中率

H08A冶煉控氧操作一直是生產(chǎn)中的重點也是難點,如果到氬站氧值過高,極易使鋼水硅含量低于0.015%而使鑄坯產(chǎn)生氣泡廢品,且二次脫氧有諸多弊病,嚴重影響鋼水純凈度。二鋼軋廠煉鋼作業(yè)區(qū)在冶煉H08A時,充分利用副槍定氧的優(yōu)勢。對吹煉過程進行優(yōu)化控制,精準(zhǔn)控制終點氧。根據(jù)副槍終點溫度、碳含量、氧含量并結(jié)合實際生產(chǎn)摸索出一套很實用的經(jīng)驗公式,可使到氬站氧含量控制在80ppm以下。最大限度保護了鋼液中硅元素,避免了鋼水二次脫氧,提高了鋼水的潔凈度。

1 工藝設(shè)備條件介紹

宣鋼150t轉(zhuǎn)爐煉鋼工程是一項宣鋼淘汰落后產(chǎn)能、推進節(jié)能減排、實現(xiàn)裝備大型化和現(xiàn)代化的工程,主要包括:8套鐵水罐傾翻裝置,2座150噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,2座吹氬站,2座KR鐵水脫硫站、2座LF鋼包精煉爐,1座RH真空精煉裝置,兩臺12機12流小方坯連鑄機。

2 生產(chǎn)H08A的冶煉工藝控制

2.1工藝路線

鐵水KR預(yù)脫硫扒渣→150t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉→Ar站定氧→打線吹A(chǔ)r軟處理→定氧出站

2.2脫氧合金化

合金料采用:中碳錳鐵配錳,硅錳合金配硅,鋁錳鈦鐵脫氧;加入順序:鋁錳鈦—中碳錳—硅錳合金。

2.3H08A的成分要求

H08A成品w(C)要求控制在0.08%以內(nèi),w (Si)要求控制在0.03%以內(nèi),w(Mn)要求控制在0.40%~0.60%以內(nèi),w(P)要求控制在0.025%以內(nèi),w(S)要求控制在0.025%以內(nèi)H08A鋼種的成分要求決定了該鋼種生產(chǎn)難度在于熔煉成分、鋼水氧含量和夾雜物的控制。轉(zhuǎn)爐終點鋼水氧化性控制穩(wěn)定與否決定了夾雜物的數(shù)量和進吹氬站前鋼水氧化性的穩(wěn)定性,因此精準(zhǔn)控氧技術(shù)尤為關(guān)鍵。在冶煉過程中,使用副槍技術(shù)可在不中斷吹煉或不倒?fàn)t的狀態(tài)下,去獲取轉(zhuǎn)爐熔池的各種所需要的信息,例如,溫度、碳含量、氧含量、熔池高度及取出熔池鋼樣。

3 H08A氧含量的控制

3.1冶煉H08A爐前的操作控制

轉(zhuǎn)爐終點氧含量的控制。轉(zhuǎn)爐終點氧含量與終點C含量有直接關(guān)系,一般來講,在一定溫度下,C含量越高,氧含量越低,脫氧產(chǎn)物就越少,有利于鋼水的純凈度;H08A成品w(C)要求控制在0.08%以內(nèi),轉(zhuǎn)爐出鋼w(C)應(yīng)控制在0.03%~0.06%以內(nèi),終點a(O)在400ppm~550ppm時,脫氧控制比較容易,鑄坯出現(xiàn)氣泡的可能性小。

轉(zhuǎn)爐崗位操作工可根據(jù)鐵水溫度、成分以及鐵水、廢鋼的裝入量(二鋼軋轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)冶煉H08A將裝入量控制在185T),運用物料平衡熱平衡原理計算各種造渣料及冷料的加入量,做好過程控制。副槍過程TSC探頭測試完畢,根據(jù)過程測試溫度以及碳含量對吹煉進行調(diào)整以達到對終點的精準(zhǔn)控制。對于H08A來說如果把副槍過程溫度的數(shù)值與過程碳含量的數(shù)值相加如果和值等于或接近1640,則說明過程吹煉對H08A來說是碳溫協(xié)調(diào)的,比如:副槍過程測試完畢熔池溫度為1620℃,碳含量為0.20%,那么副槍測完再吹上700m3~800m3的氧氣就可達到終點碳溫的雙命中。在生產(chǎn)中可根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏等情況將溫度控制在1 680℃~1 690℃,碳含量控制在0.03%~0.06%,此范圍的碳含量可將熔池氧含量控制在400ppm~550ppm。若鋼水氧含量低于400ppm則容易使熔池碳含量偏高而導(dǎo)致二次下槍補吹,若氧含量大于550ppm增加了脫氧劑AlMn的用量,不僅增加了冶煉成本,還會使脫氧產(chǎn)物增多影響鋼水的純凈度。如圖1、圖2分別為終點氧小于550ppm和大550pp的兩爐副槍測試結(jié)果。

3.2轉(zhuǎn)爐工序ALMn加入量的計算

宣鋼150t爐區(qū)冶煉低碳低硅鋼脫氧劑以鋁錳鈦為主,含鋁量為41.9%。合金采用中碳錳鐵和硅錳合金兩種,在氬站喂鈣鐵線。合金加入量根據(jù)鋼水量和氧化性情況適當(dāng)調(diào)整。合金加入的順序為:鋁錳鈦、中碳錳鐵、硅錳合金。鋁錳鈦的配加量是由轉(zhuǎn)爐終點氧活度和出鋼溫度的高低計算的。計算公式如下:鋁錳鈦加入量=K(轉(zhuǎn)爐終點氧活度O-進站氧活度O)+出鋼下渣補加的鋁錳鈦。其中K是個系數(shù),通常由轉(zhuǎn)爐終點氧活度來決定。根據(jù)實踐經(jīng)驗,K系數(shù)如下:1)氧活度400ppm~550ppm,K=0.78;2)氧活度550ppm~800ppm,K=0.75;3)氧活度800ppm以上,K=0.70;出鋼下渣補加鋁錳鈦:(1)擋渣成功,出鋼完畢后可根據(jù)所下渣量補加5kg~15kg鋁錳鈦;(2)如果擋渣失敗,根據(jù)下渣量的多少補加15kg~30kg,不可盲目多補,以便對確認下渣量的不準(zhǔn)確而造成進站氧活度偏低,造成不必要的后果,進站定氧后再補加。通過副槍測量的氧含量及鋁錳加入量的經(jīng)驗公式,H08A到站氧的命中率得到有效的提高。

3.3氬站處理

運用此經(jīng)驗公式可控制到氬站氧含量在60ppm以下,有極個別爐次氧值會上70ppm甚至更高,此時可根據(jù)實際氧含量補加適量AlMn以及適量補加10Kg小袋SiCaBa防止鋼水硅含量低而使鑄坯產(chǎn)生氣泡。當(dāng)把氧含量控制到30-50ppm時,對鋼水喂CaFe線600-900m/爐,以對脫氧產(chǎn)物Al2O3進行變性處理使高熔點Al2O3 與CaO形成低熔點、低密度的12CaO·7Al2O3。最后要有足夠的時間對鋼水進行軟吹氬處理,以促進脫氧產(chǎn)物的上浮,提高鋼水潔凈度。

4 需要注意的問題

為保證TSC探頭測量的準(zhǔn)確性,必須做到:熔池溫度>1 640℃,廢鋼全部熔化;吹煉終點前2min使用TSC測量,碳含量大于0.15%,可以保證較高精度。TSO探頭的使用必須做到吹煉終點提槍后使用,且提槍前兩分鐘禁止調(diào)入冷料,保證終點氧的準(zhǔn)確性。另外鋼水進氬站吹氣2min后才可進行定氧操作,以確保進站定的氧具有代表性,以便后期準(zhǔn)確處理。

5 結(jié)論

該操作解決了煉鋼對H08A脫氧程度不易把握的問題,穩(wěn)定了生產(chǎn)。最大限度的避免了因脫氧不良產(chǎn)生氣泡廢品;避免了對鋼水二次脫氧帶來的污染;避免二次甚至多次脫氧,節(jié)約了ALMn以及氬站定氧探頭的用量;節(jié)省氬站處理時間,提高了生產(chǎn)率;最大限度提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高H08A在市場的競爭力。

TF1

1674-6708(2016)170-0174-02

牛莉莉,河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宣鋼分院。

[1]王溫玲,左曉君.宣鋼110t轉(zhuǎn)爐冶煉H08A實踐[J].冶金標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量,2008(3):52-54.

[2]代江龍.副槍技術(shù)在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中的應(yīng)用.天津冶金, 2006 (3):9-12.

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