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PK油田NWKK-D1井堵漏技術研究

2016-09-18 11:10:39王金磊趙國浩
西部探礦工程 2016年8期

王金磊,趙國浩,王 軍

(1.中油哈薩克PKKR項目鉆井部,北京100300;2.中石油西部鉆探公司哈薩克克孜項目部,新疆烏魯木齊830000)

PK油田NWKK-D1井堵漏技術研究

王金磊*1,趙國浩2,王軍2

(1.中油哈薩克PKKR項目鉆井部,北京100300;2.中石油西部鉆探公司哈薩克克孜項目部,新疆烏魯木齊830000)

PKKR油田NWKK-D1井施工中鉆遇生物巖時發生井漏并出現“上噴下漏”的復雜情況。處理井漏過程中,先是打入不同配方的堵漏泥漿,由于地層孔道發育而效果欠佳,并且堵漏漿濃度增加時依然收效甚微;轉而打水泥多次,而孔道內水泥和漏層泥漿由于重力作用發生置換,收效也不好;最后伴隨性漏失清水鉆進到井深1718m,漏失速度快無法準確得到砂巖,隨時會有井噴發生,決定打封隔器完井。共計漏失2240m3。后期經過測試求產,口井單產達到了90m3/d,為PKKR油田后期再布大斜度定向井提供了詳實數據與施工經驗。

生物巖地層;大斜度定向井;堵漏技術

2014年PKKR油田首次嘗試大斜度定向井NWKK-D1井,設計井斜82.7°,預計定向段穿整個油層315m,完鉆井深1718m,井身結構為四開井。鉆探目的為增加古生界PZ油層裸露面積,從而增加口井單產。2014年7月24日開鉆,9月16日裸眼完井。該井施工中出現惡性漏失[1-3],通過打堵漏漿5次,打水泥6次,最終伴隨性漏失清水鉆進到井深1718m完鉆。

1 地理位置

NWKK-D1井位于PK油田克孜克亞區塊西北,地表為戈壁,似丘陵地貌,水包分布比較多,長期有小股水流出,水包周圍布滿蘆葦,也正是水包的水資源豐富,在井漏過程中避免供水不及時的最大弊端。該井周圍開發井布局較密,其中與NWKK-205井間距離僅110m。鄰井有出現漏失的情況,但經過搶鉆都能夠順利完成,漏失都在可控的范圍之內。在鉆井設計的風險提示上,井漏為最重要的一點。本井設計A、B點靶間距315m。

圖1 工況對比分析

2 施工復雜情況及分析

2.1復雜情況

該井建井周期達到了54.63d,其中復雜處理時間占了很大比重,在PK油田二十幾年的開發過程中尚屬首次。該井鉆井周期各工況對比分析見圖1。

可見,該井生產時間總計僅占了40%,非生產時間達到了60%,這其中事故復雜時間533h,占據比例達到40%,復雜以及衍生事故復雜大大加長了施工周期,嚴重影響施工進度。

本井共計漏失2240m3,在老8-1/2″井眼1513m出現第一次漏失,井漏過程中又鉆進了22m,處理井漏過程共計打入堵漏漿5次,打水泥封堵漏層6次(其中井底打水泥4次,墊塞打水泥2次),后在6″小井眼鉆進過程中出現失返現象,后根據情況伴隨性漏失清水鉆進到井深1718m被迫完鉆。

漏層為發育成熟的生物巖,漏失通道順暢,承壓能力異常弱。上部地層在處理井漏過程中出現長時間浸泡,尤其在狗腿度變化稍大的點1330~1380m多次劃眼,井眼尺寸異常,井壁穩定難度大。在第三次井漏發生后,漏速增大,泥漿供應不及,所以在套管腳以上的環空里灌入清水,液柱壓力降低,導致套管腳水層井涌的現象。出現“上噴下漏”的復雜情況。

2.2情況分析

在顯微鏡下觀察生物巖發現其“骨架”結構縝密,硬度試驗也顯示此巖性吸水性差、應力強,因此漏層不需要考慮縮徑坍塌的因素。這也是本井后期能夠清水鉆進成功的關鍵。

在未發生井漏前,定向段井斜已80.8°,趨于設計要求的82.7°,在起下鉆過程中始終處于正常摩阻的范圍內。經過幾次打堵漏漿和水泥的施工,在狗腿度略大的井段出現下鉆遇阻劃眼情況,造成該井段井眼軌跡平滑度破壞。根據巖屑劃眼過程中返出的大量棕紅色泥巖尺寸狀態,確定井下縮徑為導致劃眼的主要原因。

在第二次堵漏泥漿打入后,起鉆更換鉆頭期間井內有小股泥漿竄出。在多點進行方鉆桿循環后環空液面下降,隨后依然有小股泥漿(清水)竄出。起鉆完成后下入牙輪堵漏鉆具,下鉆到井深1170m時,井內有大量清水返出,分析判斷在套管腳有水層。

綜合以上可以確定三開井眼三段剖面都存在問題,且對泥漿比重敏感:比重偏高會造成井底井段漏失速度過快,井漏復雜無法克服;但比重偏低就又會造成定向增斜的泥巖段垮塌,直井段的套管腳水層外溢。

3 堵漏措施

本井井漏復雜,且為大斜度定向井,在堵漏技術上需要兼顧井下情況。

第一次打堵漏漿堵漏:采用傳統靜止堵漏技術,鉆進至1511m出現3m快鉆時(5min/m左右),此時泥漿突然漏失20m3,快速起鉆至套管腳觀察,起鉆期間不間斷向環空灌漿,共計漏失量約35m3。2.5h觀察期間向環空灌入清水,漏失量為7.6m3/h。隨后起鉆甩MWD和螺桿,接無水眼牙輪鉆頭下鉆堵漏(1500m泵入10m3L.C.M配方為6%土粉+0.3%Na2CO3+1%CMCHV+5%纖維木屑),起鉆至套管腳靜堵觀察。靜堵觀察13h后,漏失量從4m3/h逐漸降為0.3m3/h。

第二次打堵漏漿堵漏:第一次井漏基本控制后,下入常規鉆具進行試鉆,試鉆進到1522m,井漏現象加劇。鉆進4m,漏速7m3/h,配堵漏漿9m3(6%土粉+0.3% Na2CO3+1%CMC-HV+5%纖維木屑),泵入,起鉆,起鉆過程中漏失4m3,按照井下情況決定下定向工具。

第三次打堵漏漿堵漏:在套管腳水層井涌控制后,下定向鉆具過程中發生,下鉆到井深1403m(泥漿漏失10m3),開泵,泵入12m3泥漿不返,當即決定打堵漏劑10m3(配方6%土粉+0.3%Na2CO3+1%CMC-HV+5%纖維木屑+1%鐵洛鹽),替漿10m3,在打堵漏劑過程中泥漿返出量是泵入量一半,起鉆到套管腳,進行靜止堵漏,12h向井內灌入0.6m3泥漿。

第四次打堵漏漿堵漏:從套管腳下鉆到1383m,開泵劃眼到1438m,期間漏失泥漿13m3,開泵時間1.5h,下鉆到井深1497m,開泵劃眼,泥漿漏速過大,14m3/h,就地打堵漏漿10m3(配方6%土粉+0.3%Na2CO3+1% CMC-HV+5%纖維木屑+4%可膨脹核桃殼棉籽殼混合物),替漿10m3,起鉆到套管腳,泥漿漏失5.5m3,靜止堵漏12h,向井內灌入1m3泥漿。

第五次打堵漏漿堵漏:下鉆到1277m遇阻,泥巖段縮徑,牙輪鉆頭劃眼困難,劃眼到1333m時,井漏漏速加劇,漏失14m3,打12m3堵漏漿(配方6%土粉+0.3% Na2CO3+1%CMC-HV+5%纖維木屑+4%可膨脹核桃殼棉籽殼混合物),起鉆靜堵,起鉆期間漏失2.5m3泥漿。

第一次打水泥堵漏:經過以上堵漏漿堵漏多次沒有良好效果,準備進行打水泥堵漏作業。由于井下出現多次劃眼,同時卡鉆一次,所以打水泥作業時常規鉆具帶鉆頭,防止下鉆下不到漏層,影響水泥堵漏實施。下鉆到1318m,遇阻開泵,根據要求劃眼到1500m,為打水泥塞準備好順暢井眼,參數18L/s,2~3t,90r/min。固井車輛到后繼續劃眼,目的是萬一惡性漏失發生直接打水泥封堵漏層。后劃眼到1533m,漏速均勻,4m3/h,整個劃眼過程中泥漿漏失量為28m3,提離鉆具到1516m,打水泥7m3,替漿9.26m3,預計水泥面初始位置1350m,起鉆,灌漿漏失量2.5m3,起到套管腳候凝。

第二次打水泥堵漏:候凝14h,期間灌入泥漿量為19.5m3,下鉆到1315m,遇阻,劃眼,參數18L/s,2~4t,90r/min,劃眼順暢,出口觀察無水泥返出,劃眼過程中泥漿漏失速度減少,維持在2m3/h,劃眼9h,漏失總計30m3,其中在1495m出現憋跳現象,篩子返出零星水泥顆粒,打堵漏漿4m3,起鉆到1430m,打水泥7m3,替漿8.9m3,起鉆到套管腳,觀察漏失共計3.2m3,期間關環形,泵入泥漿,憋壓4MPa,共計泵入1.6m3泥漿。

第三次打水泥堵漏(墊塞):候凝11h后下鉆,井深1315m遇阻,劃眼,參數18L/s,2~4t,90r/min,泵壓2.5MPa,到1533m無水泥,泥漿漏失量很小共計4m3,減去所除有害固相和接單根所噴泥漿,漏失量最多1m3。到底后,循環觀察,1.5h漏失泥漿10m3,根據情況決定第三次打水泥,泵入堵漏漿4m3后,鉆具起到1422m,打入水泥7m3,起鉆到套管腳,起鉆過程中泥漿漏失1.3m3,候凝。候凝期間,關封井器,泵入泥漿,憋壓4MPa,共計泵入2.4m3泥漿,候凝12h,期間灌入泥漿2.5m3。

第四次打水泥堵漏(墊塞):靜堵11h,漏速1.4m3/h,下鉆到1356m,劃眼到1360m,下鉆到底,循環觀察1h,漏失速度6m3/h,泵入堵漏漿4m3,起三柱到井深1468m,打入1.89比重水泥漿7m3,替漿8.5m3,起鉆,起鉆過程中泥漿漏失1.1m3,起到套管腳候凝,候凝期間關封井器泵入泥漿2m3。候凝期間甲方將附近同一圈閉的兩口生產井關閉,候凝8h。

第五次打水泥堵漏:下鉆,探塞,在井深1420m探到水泥塞,鉆塞,24L/s,4~5t,80r/min,鉆塞到1490m,鉆塞期間漏失6m3泥漿,循環觀察,漏速在3m3/h,決定繼續鉆塞到1533m,鉆進2m后,進行第五次打水泥,鉆頭位置井底1535m,打水泥漿7m3,替漿9m3。

第六次打水泥堵漏:在第五次水泥打完后5h,開始下鉆探塞,塞面位置1475m,后倒定向鉆具,鉆塞到1531m無任何漏失情況發生,繼續鉆進到1532m開始出現漏失,漏速6m3/h,此時決定再次打水泥,打入水泥5m3,在替漿過程中擠入水泥1.6m3后壓力升到1.7MPa,起鉆到套管腳,觀察無漏失,候凝5h后下鉆探水泥塞,塞面1453m,鉆塞到1525m,起鉆,無漏失。

下套管遇阻卡:在確定下部漏層封堵成功的情況下,準備下7″套管的工作,目的是封堵坍塌井段和套管腳水層,確保下一步工作順利進行,下到井深1356m開始出現遇阻現象,開泵,加壓20~24t有效果送至井深1367m,原懸重38t,壓完,指重表沒有任何反應,多次上提下放活動無效,起套管。

打水泥塞側鉆:在1200m,打入14m3水泥,起鉆到920m套管腳循環,無水泥。探塞,塞面在960m,水泥較軟,最大鉆壓能加2t,鉆塞到井深1080m,定向鉆進到井深1472m,為有效封堵上部地層,采取了比較保守的井深完鉆。下套管固井候凝,換井口裝置。

小井眼定向鉆進:從鉆塞和套管附件施工上以及鉆進到1589m施工都很順利,1589~1590m鉆時突增1m/min,發生惡性漏失,泥漿不返,循環系統泥漿漏15m3,環空灌水,起鉆到套管腳,接方鉆桿,采取環空和泥漿泵雙向灌漿,仍然不返,起鉆,起鉆過程中不斷從向環空灌入清水,起鉆到350m,地面共計漏失泥漿達到了220m3左右,漏失時間2.5h,因為一直沒有見泥漿液面,漏失速度無法準確計算,起鉆完后,繃定向儀器,卸鉆頭水眼,下鉆到套管腳1453m,全力尋找水源,組織更多水車,作業進入伴隨漏失鉆進,有時甚至是盲打,鉆井風險極高。

打封隔器完井:鉆進到1718m,由于氣測值在1644~1711m頂峰達到了70%,井口油氣味重,清水中攜帶原油油花,由于漏失速度快無法準確得到砂巖,隨時會有井噴發生,風險極高,決定打封隔器完井。

總結:本井在堵漏過程中出現套管腳出水的現象,說明9-5/8″技術套管下深需要增加;打入不同配方的堵漏泥漿,效果均欠佳,并且堵漏漿濃度增加時效果依然甚微,說明地層孔道發育達到了一定程度。在打水泥過程中,多次沒有探到水泥,而根據計算漏失量與泵入水泥量,應該有水泥存在,說明孔道內水泥和漏層泥漿由于重力作用發生置換,這也是堵漏泥漿不能有好效果的主要原因。多年來像本井一樣漏失超千方的情況沒有發生過,所以堵漏材料庫存品種不足,沒有大顆粒的堵漏材料,現場技術手段非常有限。在四開小井眼的鉆井施工過程中,4-6/8″小螺桿的遲遲不能到位嚴重影響了進度。后經定向公司組織,從斯倫貝謝租賃一根新螺桿,使得后期施工進度正常。

4 結論與展望

9-5/8″技術套管下深可以考慮下到1000m左右,徹底清除上部地層水層井涌隱患。若該區塊還遇到此類井型,在打水泥堵漏施工中可以考慮加入促凝劑,縮短水泥初凝時間,避免發生重力置換而造成水泥堵漏的失敗。應該有充足的多品種的堵漏劑材料庫存,另外小尺寸螺桿可以提前對相關服務方提出庫存要求,防止復雜情況突然發生。對此類型井進行規模開發,可以考慮用更有技術含量的微泡、充氣或空氣鉆井技術,以上問題可以迎刃而解。

[1]許期聰,劉奇林,侯偉,蒲剛,王衛東,劉云.四川油氣田氣體鉆井技術[J].天然氣工業,2007(3):60-62.

[2]魏武,許期聰,余梁,劉貴義,李剛,劉云,王衛東.利用空氣鉆井技術提高鉆井速度研究[J].天然氣工業,2006(7):57-58.

[3]田魯財,劉永貴,白曉捷.空氣鉆井技術在徐深21井的應用[J].石油鉆探技術,2006(4):27-29.

TE258

A

1004-5716(2016)08-0061-03

2015-08-09

2015-08-28

國家自然科學基金項目“高溫高壓低彈性模量復合固井材料形成機理研究”,編號51474192;中央高校基本科研業務費,編號2012098。

王金磊(1983-),男(漢族),山東聊城人,工程師,現從事鉆修井工藝技術現場施工安全優化組織管理工作。

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