王 齊,王金生(天津冶金集團中興盛達鋼業(yè)有限公司,天津301616)
水泵的節(jié)能改造
王 齊,王金生
(天津冶金集團中興盛達鋼業(yè)有限公司,天津301616)
介紹了預(yù)應(yīng)力分公司對工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)進行節(jié)能改造過程。在滿足工況不變的條件下,通過更換水泵及電機和優(yōu)化管路的方式,使水泵節(jié)電率達到60%以上,提高了水系統(tǒng)的穩(wěn)定性,達到了節(jié)能降耗、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的目的。
水泵;節(jié)能降耗;改造;優(yōu)化管路
水泵是我國工業(yè)領(lǐng)域最主要的耗能設(shè)備之一,用量大,涉及面廣,被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田排灌、石油化工、動力工業(yè)、建筑、城市給排水、核電、火力發(fā)電、冶金采礦和船舶工業(yè)等領(lǐng)域,其耗電量約占全國總發(fā)電量的20%。目前我國的水泵運行效率總體偏低,水泵的給定效率多數(shù)比發(fā)達國家產(chǎn)品低5%~10%,實際使用效率普遍比發(fā)達國家低10%~30%,能耗浪費嚴重,運行效率有較大的提升空間。渠時遠,我國水泵發(fā)展現(xiàn)狀和節(jié)能的技術(shù)途徑,通用機械。預(yù)應(yīng)力分公司通過對水泵進行節(jié)能改造,大大降低了水泵的耗電量,節(jié)能降耗、降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。
預(yù)應(yīng)力分公司1#水泵房熱水上塔系統(tǒng)共安裝6臺無密封自控自吸水泵,出水母管分兩側(cè)對稱平衡出水上塔,整體看開4備2,正常情況下,因母管中間聯(lián)通閥門為關(guān)閉狀態(tài),實際控制為2組,3臺1組,即1#~3#熱水泵為一組,4#~6#熱水泵為一組;運行模式為開2備1(如圖1)。兩組系統(tǒng)設(shè)計時供水量各為1 000 m3/h,目前每組滿負荷供水量為740 m3/h左右,設(shè)備老化,工作效率低,耗電量大;泵出口閥門開度為30%,閥門開大,電機電流將超過額定電流,易燒壞電機,尤其在炎熱夏季,水泵(電機)滿負荷運轉(zhuǎn)故障率較高,直接影響車間的正常生產(chǎn)。

圖1 無密封自控自吸水泵
水泵及電機參數(shù)如下:
水泵型號:350SLFZ-AD2,設(shè)計流量:500 m3/h,設(shè)計揚程:40 m,設(shè)計轉(zhuǎn)速:1 480 r/min,配用功率:110 kW。
電機型號:Y2-315S-4,額定電壓:380 V,額定電流:201 A,額定轉(zhuǎn)速:1 480 r/min,額定功率:110 kW。
3.1 水泵及電機效率低
水泵及電機本身設(shè)計效率偏低,制造工藝落后;運轉(zhuǎn)過程泵體、葉輪表面粗糙及電機軸與軸承、密封之間摩擦損失大,造成機械損失較大。
3.2 系統(tǒng)設(shè)計選型偏差大
水泵的工作參數(shù)有轉(zhuǎn)速、揚程、流量和效率,當揚程發(fā)生變化,其他參數(shù)也發(fā)生相應(yīng)的變化。此系統(tǒng)設(shè)計選型時揚程偏大,致使水泵嚴重偏離最佳工況點運行,造成效率低。
3.3 管路效率低
管路系統(tǒng)設(shè)計不合理,造成局部阻力偏高;進水管管徑較小,加大了吸水阻力;止回閥選型過于陳舊,加大了流動阻力;整體造成系統(tǒng)效率低。
為保證電機不超額定功率,控制閥門開度,閥門局部阻力增加,加劇了系統(tǒng)能效下降。
4.1 檢測
使用超聲波流量計多次檢測正常工況下的實際流量,求得平均值,測量吸程高度變化量(水池高低水位),測量泵出口至冷卻塔出水口的垂直高度,測算管道損失及考慮冷卻塔出水壓頭,結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,在保留一定富余量的前提下,確定水泵流量800 m3/h,揚程20 m,轉(zhuǎn)速1 480 r/min,為水泵選型提供條件。
4.2 選型
通過確定滿足工況的各種參數(shù),查閱手冊了解了離心泵的特點[1],量身定制兩臺高效節(jié)能泵,型號為300GXL800-20/4,流量800 m3/h,揚程20 m,轉(zhuǎn)速1 480 r/min,配用功率75 kW;配用兩臺超高效率三相異步電動機,型號為YE3-280S-4V1,功率75 kW,轉(zhuǎn)速1 486 r/min,額定電流136 A,效率95%;定制泵特點:采用三元流動理論技術(shù)、加工葉輪表面處理技術(shù)、雙口環(huán)葉輪免回路滲漏技術(shù)以及葉輪一對一配置。
采用三元流動理論技術(shù),通過對葉輪流道內(nèi)各工作點的分析,建立起完整、真實的葉輪內(nèi)流動的數(shù)學模型,通過這一方法,對葉輪流道分析可以做到最準確,反映流體的流場、壓力分布也最接近實際,得到效率最高的葉輪[2],同時增加了真空泵引水裝置,降低了剛剛啟動時泵體內(nèi)的摩擦損失,如圖2所示。

圖2 真空引水裝置
4.3 運行模式
技改后繼續(xù)執(zhí)行分組運行控制,運行模式為每組運行技改泵1臺,對每組而言,由原來開二備一調(diào)整為開一備二,即原兩臺泵保持備用狀態(tài),備用率提高。運行模式如表1所示。

表1 水泵技改前后運行情況表
4.4 優(yōu)化管路
對泵進出水管路進行優(yōu)化,加大進水口管徑,從而得到較小吸水阻力;更換止回閥,采用了阻力小的第三代閥門—管力閥;技改后整體如圖3所示。

圖3 節(jié)能水泵系統(tǒng)
4.5 運行情況
技改后系統(tǒng),啟動方便,每組系統(tǒng)流量可達850 m3/h,出口閥門可全部打開,且不會超額定電流,能量損失小,效率高,穩(wěn)定性提高。
5.1 經(jīng)濟效益
技改前,于2015年3月對每臺水泵裝電表(變比200/5)及對應(yīng)的累時器,便于記錄單臺水泵技改前、后耗電量及運行時間,每組系統(tǒng)都是開2備1運行狀態(tài)。2015年4月技改前統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表2所示。
由表2可算出技改前第1#~3#組總功率P1和第4#~6#組總功率P2:
P1=(111.34+112.1+110.59)/3×2=222.66 kW
P2=(113.18+114.16+112.2)/3×2=226.36 kW
2015年8月,對2組水泵技改完成,分別用節(jié)能水泵替代原3#、4#水泵,兩組運行狀態(tài)都是開1 備2。2015年9月節(jié)能改造后統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表3所示。
通過計算得節(jié)能3#泵(F3)、技能4#泵(F4)的節(jié)電率和2臺節(jié)能泵年(330天)節(jié)電量P年分別為:


5.2 社會效益
根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù),生產(chǎn)1萬kW·h電需要耗標煤3.5 t,二氧化碳排放8.72 t、二氧化硫排放2.63 t、氮氧化物排放0.13 t、含碳粉塵排放量2.38 t。若年節(jié)電量238萬kW·h,相當于節(jié)約煤833 t,減排二氧化碳2 075 t、二氧化硫625 t、氮氧化物30 t、含碳粉塵566 t。水泵節(jié)能改造對環(huán)境保護有重要意義。
在能源如此緊張的情況下,節(jié)能高效是每個企業(yè)面臨的追求的最重要的目標,節(jié)能改造不僅僅可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本,還能提高企業(yè)辦事效率。預(yù)應(yīng)力分公司水泵節(jié)能改造,通過減少各部位的能量損失、優(yōu)化管路,節(jié)電量顯著,節(jié)電率達60%以上,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本;通過節(jié)能降低了對能源的消耗,對環(huán)境保護及其重要。
提高能效是企業(yè)永遠面對的課題,本次改造針對低效的老舊設(shè)備進行技改,實現(xiàn)了設(shè)備的升級換代,但針對整個冷卻水系統(tǒng)而言,如何利用環(huán)境溫度,降低上塔水量(部分水直回冷水池)、如何準確合理的調(diào)整冷卻塔風機轉(zhuǎn)速及開停,如何精準控制水位,使水泵吸程最小等等,從而提高系統(tǒng)能效,把節(jié)能空間全部挖掘出來,還需要不懈的研究和改進,創(chuàng)新無止境。
[1]關(guān)醒凡.現(xiàn)代泵技術(shù)手冊[M].北京:宇航出版社,1995.
[2]楊云栓.循環(huán)水泵的節(jié)能技術(shù)與應(yīng)用[J].商品與質(zhì)量,2013(8):40.
Energy Saving Modification on Water Pump
WANG Qi and WANG Jin-sheng
(Tianjin Metallurgy Group Zhongxing Shengda Steel Industry Co.,Ltd.,Tianjin 301616,China)
The process of energy saving modification on circulation industry water system at Pre-stressing Subsidiary is introduced.With working conditions unchanged,water pumps and motors were exchanged and the pipeline was optimized,bringing the power saving rate of water pump to more than 60%,improving the stability of water system,and achieving the goal of saving energy and reducing consumption and lowering enterprise production cost.
water pump;energy saving and consumption reducing;modification;pipeline optimization
10.3969/j.issn.1006-110X.2016.02.014
2015-11-17
2015-12-08
王齊(1988—),男,本科,主要從事設(shè)備管理方面的研究工作。