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CFB鍋爐SNCR煙氣脫硝系統運行分析及改進

2016-09-05 09:48:19徐克濤馮前偉裴煜坤張楊
綜合智慧能源 2016年7期
關鍵詞:煙氣效率

徐克濤,馮前偉,裴煜坤,張楊

(華電電力科學研究院,杭州 310030)

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CFB鍋爐SNCR煙氣脫硝系統運行分析及改進

徐克濤,馮前偉,裴煜坤,張楊

(華電電力科學研究院,杭州310030)

循環流化床鍋爐選擇性非催化還原(SNCR)煙氣脫硝,在低負荷工況下存在脫硝效率偏低、氨逃逸率高等問題。結合工程實踐,分析了循環流化床機組采用SNCR脫硝技術在不同工況下的運行情況,針對SNCR脫硝系統運行中存在的問題提出了相應的改進建議,為電廠安全、經濟、穩定運行提供依據。

循環流化床鍋爐;SNCR;煙氣脫硝;氨逃逸率;改進建議

0 引言

隨著新環保標準的頒布實施,循環流化床(CFB)鍋爐依靠自身特性已不足以滿足煙氣排放標準要求,而選擇性非催化還原(SNCR) 脫硝工藝具有成本低、占地面積小、設施簡單等優點,適于老電廠及中小型機組的脫硝改造。資料顯示,循環流化床鍋爐SNCR脫硝系統綜合脫硝效率可達50%~70%,滿足現有環保標準要求[1-2]。然而,由于受煤質條件變動、運行工況不穩定、運行操作不到位等因素影響,實際運行中存在各種問題,特別是在低負荷工況下,NOx難以實現達標排放。因此,全面了解循環流化床鍋爐的環保特性,摸清全負荷工況下SNCR運行情況,對于發電企業實現節能減排、降低企業生產成本和提高經濟效益具有重要意義。

1 SNCR脫硝技術概述

SNCR脫硝工藝是在無催化劑的作用下,在鍋爐爐膛溫度區域為800~1 100 ℃的范圍內噴入還原劑(如氨水、液氨或尿素等),還原劑在高溫環境下迅速分解成NH3并與煙氣中的NOx發生還原反應,生成無害的N2和H2O的脫硝工藝[3-4]。以尿素為還原劑,主要化學反應如下。

(1)尿素熱解

(1)

(2)

(2)還原反應

(3)

(4)

(5)

2 SNCR脫硝系統運行情況

某電廠鍋爐為東方鍋爐廠生產的DG705/13.8-II-1型循環流化床(CFB)鍋爐,采用單汽包、自然循環、循環流化床燃燒方式,脫硝系統采用SNCR脫硝工藝。整套脫硝裝置主要包含還原劑存貯和制備系統、循環模塊、計量模塊、分配模塊、自動控制系統、還原劑噴射系統等[5]。

鍋爐的主要設計參數見表1(表中,BMCR為鍋爐最大連續蒸發量,低再為低溫再熱器,低過為低溫過熱器),脫硝裝置設計煤質見表2,脫硝裝置的主要設計參數見表3。

表1 循環流化床鍋爐主要設計參數

表2 脫硝裝置設計煤質參數

表3 SNCR脫硝裝置的主要設計參數

3 脫硝系統運行情況對比分析

根據DL/T 260—2012《燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能驗收試驗規范》等相關測試標準,分別在100%,75%和50%額定負荷工況下,對SNCR脫硝系統的運行情況進行測試并對比分析。

3.1NOx的生成

煤燃燒過程中,氮氧化物的生成量與燃料特性、燃燒溫度和過量空氣系數等因素密切相關。一般情況下,褐煤、頁巖等劣質燃料中氮的主要存在形態是胺,有利于NOx排放量增多,而煙煤、無煙煤中氮的主要存在形態是芳香環,NOx排放量相對較少;爐膛燃燒溫度升高,NOx的排放量將會提高,而在CFB鍋爐運行溫度范圍(750~950 ℃)內,床溫的變化對NOx的生成量影響不大;降低過量空氣系數,在一定程度上可降低反應區的氧濃度,從而降低NOx的生成量[6-8]。

測試結果表明:在100%額定負荷和75%額定負荷工況下,NOx質量濃度的波動范圍為240~270 mg/m3(標態、干基、6% O2,下同),低于脫硝裝置設計值280 mg/m3;50%額定負荷工況下NOx質量濃度的波動范圍為380~420 mg/m3,遠高于設計值。因此,該廠NOx生成量受機組負荷變化影響較大,隨著機組負荷的降低,煙氣中NOx的質量濃度呈不斷升高趨勢。其主要原因為:該廠燃煤為劣質煤矸石,氧化鈣等含量較高,造成鍋爐運行過程中在脫除SO2的同時增加了NOx的生成,特別是在機組負荷低于50%額定負荷工況時該情況尤為突出;此外,低負荷工況時爐膛中氧濃度偏高,過量空氣系數較大,從而加劇了NOx的生成。 NOx的質量濃度隨負荷變化曲線如圖1所示。

圖1 NOx的質量濃度隨負荷變化曲線

3.2反應溫度

反應溫度是SNCR脫硝裝置穩定、高效運行的前提。適宜的噴氨溫度范圍為800~950 ℃,太高的噴入溫度會導致還原劑被氧化成NOx,使煙氣中的NOx含量不減反增;過低的噴入溫度則會導致反應不充分,造成還原劑流失,對下游設備造成不利影響[9]。由圖2可知,在100%額定負荷工況下,旋風分離器入口煙溫為880~920 ℃,平均床溫為840~880 ℃,處于最佳反應溫度區間;而在50%額定負荷工況下,旋風分離器入口煙溫和平均床溫為740~780 ℃,偏離最佳反應溫度。此外,在低負荷工況時,爐膛中部燃燒溫度為830~870 ℃,爐膛兩側溫度為730~760 ℃,溫度偏差達到約100 ℃。床溫偏差過大不但影響鍋爐安全經濟運行,也影響鍋爐污染物生成量,在實際運行中需要嚴格控制,盡量降低床溫偏差。

圖2 反應溫度隨負荷變化曲線

3.3脫硝效率

脫硝效率是反映脫硝系統整體性能的關鍵因素之一。由圖3可知,在100%和75%額定負荷工況下,SNCR脫硝系統的效率保持在70%以上,出口NOx排放質量濃度小于70 mg/m3,可滿足當前環保排放限值的要求;在50%額定負荷工況下,SNCR脫硝系統的效率在50%左右,出口NOx排放質量濃度大于150 mg/m3,不能滿足當前環保排放限值的要求。在機組較高負荷時,機組運行參數在設計運行范圍內,脫硝裝置可以維持較高的脫硝效率;而在低負荷工況時,煙氣參數偏離設計值,脫硝反應未達到理想的反應環境,脫硝效率相對偏低,且試驗發現,增加還原劑投入量對提高脫硝效率的作用不大。

圖3 脫硝效率隨負荷變化曲線

3.4還原劑耗量

還原劑的耗量受機組煙氣量、NOx質量濃度以及脫硝效率等因素的影響。由圖4可知,在100%和75%額定負荷工況下,SNCR脫硝系統的效率保持在70%以上,還原劑耗量分別為248,193 kg/h,NOx排放質量濃度滿足當前環保排放限值的要求;在50%負荷工況下,SNCR脫硝系統的效率在50%左右,還原劑耗量為157 kg/h,NOx排放質量濃度高于當前環保排放限值的要求。隨著機組負荷的增加,還原劑的耗量并非呈線性增加,低負荷工況下,反應溫度相對較低,還原劑耗量較大,部分還原劑未參加反應,并且隨著還原劑投入量的繼續增加,脫硝裝置出口氮氧化物質量濃度呈上升趨勢。

圖4 還原劑耗量隨負荷變化曲線

3.5氨逃逸量

氨逃逸量是反映SNCR脫硝系統整體性能的另一關鍵因素。氨逃逸量的多少對后續設備的安全穩定運行至關重要,逃逸氨與SO3相互作用,易在空氣預熱器低溫段積垢,造成空氣預熱器積灰阻塞;同時影響除塵區飛灰的品質,從而影響發電企業的經濟效益。由圖5可知,在100%額定負荷工況下,氨逃逸量在3 mg/m3左右;在50%負荷工況下,氨逃逸量在6 mg/m3左右。其主要原因是,低負荷工況下反應煙溫較低,還原劑耗量較大,流失嚴重,造成氨逃逸濃度增加,且隨著還原劑量的繼續增加,脫硝效率變化不大,而氨逃逸量呈急劇增加的趨勢,既影響企業的經濟性,又對下游設備造成不利的影響。因此,需要嚴格控制氨逃逸量。

4 SNCR煙氣脫硝裝置改進建議

(1)從源頭上控制NOx。根據目前燃煤市場供應情況,在保證企業經濟效益的基礎上,充分考慮燃煤對環保設施的影響,盡量選擇品質較好、污染物生成量少的煤源,減少低負荷工況下燃煤煤質對NOx生成的影響。

(2)鍋爐側改造及優化調整。根據電廠床溫特性,對旋風分離器入口煙道進行改造,以提高其入口煙氣流速,增加返料量,提高床溫均勻性;適當加大兩側給煤機出力,減少中間給煤機出力,適當降低中部燃煤量,降低床溫偏差;優化鍋爐運行方式,合理調整風量配比,使鍋爐各工況燃料型NOx排放得到有效控制。

圖5 氨逃逸量隨負荷變化曲線

(3)脫硝裝置設施優化調整。優化噴射區流場配置,提高還原劑在煙氣中的均勻性,進而提高SNCR脫硝效率以及運行經濟性;調整尿素溶液與壓縮空氣比例,通過現場霧化調整試驗確定最佳霧化參數[10];優化稀釋水流量控制系統,嚴格控制稀釋后尿素溶液濃度,減少稀釋水用量,降低對鍋爐效率的影響,提高運行經濟效益。

(4)脫硝裝置控制系統優化調整。優化分散控制系統(DCS),使用前饋調節模式,保證脫硝系統能夠根據負荷變化自動調節工藝參數,以實現脫硝系統的穩定運行,并保證脫硝效率。

(5)脫硝工藝改造。對現有的脫硝裝置,考慮采用“低氮燃燒+SNCR”脫硝工藝、“SNCR+選擇性催化還原(SCR)”聯合脫硝技術進行提效改造以提高其性能,達到超低排放目標[11]。

5 結束語

SNCR煙氣脫硝技術在中小型CFB鍋爐上有著廣泛的應用前景。在實際運行過程中SNCR脫硝系統存在著各種問題,特別是在低負荷工況時,反應溫度低、脫硝效率偏低、氨逃逸量大、NOx難以實現達標排放等問題尤為明顯。因此,研究全負荷工況下CFB鍋爐煙氣脫硝技術尤為重要,對提高企業經濟效益和社會效益具有重要意義。

[1]趙勇,鄭啟泉,王運康,等.SNCR脫硝技術在循環流化床鍋爐上的應用[J].科技資訊,2013(14):67.

[2]陳彬,姚麗萍.SNCR技術在循環流化床鍋爐煙氣脫硝中的應用[J].電力科技與環保, 2012,28(5):25-27.

[3]劉麗梅,韓斌橋,韓正華.燃煤鍋爐SNCR脫硝系統常見問題及對策[J].熱力發電,2010,9(6):65-70.

[4]趙鵬勃,孫濤,高洪培.CFB鍋爐SNCR脫硝技術常見問題及對策[J].潔凈煤技術,2016,22(1):86-89.

[5]王靜靜,楊吉賀.SNCR煙氣脫硝技術在循環流化床鍋爐中的應用[J].電力科技與環保, 2015,21(1):41-42.

[6]卿山,王華,馬林轉.循環流化床鍋爐氮氧化物的生成與脫除[J].冶金能源,2005,24(3):60-62.

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[10]李明磊,閻維平,郭娟寶.SNCR氣力式噴嘴霧化特性數值模擬[J].熱力發電,2015(6):52-57.

[11]路濤,賈雙燕,李曉蕓.關于煙氣脫硝的SNCR工藝及其技術經濟分析[J].現代電力,2004,21(1):17-22.

(本文責編:白銀雷)

2016-04-06;

2016-06-10

X 701

B

1674-1951(2016)07-0070-04

徐克濤(1985—),男,河南許昌人,工程師,工學碩士,從事火電廠煙氣環保工程技術等方面的研究工作(E-mail:xukt_2010@163.com)。

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