劉新鋒,王新根
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津 300459)
李三喜
(中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335)
王忠祿
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津 300459)
薛鎣
(中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335)
劉正偉,宋立輝
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津 300459)
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海上油氣田氣舉閥優化及試驗研究
劉新鋒,王新根
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津 300459)
李三喜
(中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335)
王忠祿
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津 300459)
薛鎣
(中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335)
劉正偉,宋立輝
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津 300459)
隨著氣井產量降低,易造成井筒積液停產,需氣舉恢復產能,海上油氣田平臺空間有限,大多采用水平井或大斜度井開發。針對東海某氣田儲層及開采特征,為減小井斜對氣舉閥影響,提高下入可靠性,同時解決高溫、腐蝕及高壓力密封性等問題,對氣舉閥及工作筒結構、防腐材質、密封方式等進行改進。改進后氣舉閥通過室內高溫、壓力、氣密試驗和疲勞等功能試驗,結果達到了設計及氣密要求,為海上油氣田安全生產奠定了基礎。
氣舉;排液;氣舉閥;工作筒;氣密性;海上油氣田
東海某油氣田主要為水平井或大斜度井兩種井型,儲層特征如下:①儲層深,井眼斜深超過6000m(垂深超過4000m);②儲層流體pH值在6~11之間,CO2分壓在1.12~3.02MPa之間,腐蝕環境;③儲層溫度高(160℃),壓力高(超過62MPa)。
為了適應以上油氣田開采要求,針對普通氣舉閥及工作筒進行結構優化和改進,以達到海上安全環保要求,提高氣密性和延長生產有效期的目的。

圖1 固定式氣舉閥工作筒改進后實物圖

圖2 固定式氣舉閥工作筒結構示意圖
針對東海油氣田儲層及開采特征,受井斜限制,優選采用固定式氣舉閥,在現有固定式氣舉閥結構的基礎上,進行如下結構改進優化:
1)工作筒外側加工凹陷槽,氣舉閥放在槽內,同時氣舉閥尾部采用頂絲固定,防止氣舉閥晃動或脫落,如圖1所示。
2)氣舉閥與工作筒采用硬密封方式連接并密封,圖2為工作筒的結構示意圖。
3)向氣舉閥波紋管內充入氮氣,使閥球與閥座密封,當氣舉閥打開時,閥球與閥座分離,氣體進入單流閥繼而進入工作筒,實現氣舉。為適應井底溫度160℃且腐蝕環境,優選耐高溫橡膠材料,提高氣密性。圖3為固定式氣舉閥結構圖。

圖3 固定式氣舉閥結構圖
為驗證氣舉閥及工作筒的改進效果,在室內進行水壓力、氣密、耐溫及疲勞開啟等功能試驗,驗證工作筒在70MPa內壓作用下的整體耐壓性能及密封性。
2.1水壓試驗
試驗方法如下:①裝配好單流閥并將其擰緊在工作筒上;②筒體兩端螺紋以及公扣進壓接頭螺紋上纏1圈生料帶,并涂抹適量潤滑脂,按圖4擰緊;③從進壓接頭緩慢加水壓70MPa并穩壓10min,觀察各處是否有泄漏;④泄壓,拆卸進壓管線并將水倒出;⑤拆卸單流閥,觀察各零件是否有損傷或變形。試驗結果如表1所示。

圖4 耐水壓試驗
2.2氣密試驗
試驗方法如下:①裝配好單流閥并將其擰緊在工作筒上;②在筒體兩端螺紋以及公扣進壓接頭螺紋上纏1圈生料帶,并涂抹適量潤滑脂,按圖5擰緊;③將連接好后的工作筒放入盛有清水的水槽中,清水應淹沒工作筒;④從進壓接頭緩慢加氣壓至70MPa并穩壓90min,觀察各處是否有氣泡產生;⑤泄壓,拆卸進壓管線并將工作筒起出;⑥拆卸單流閥,觀察各零件是否有損傷或變形。試驗結果如表2所示。

序號壓力/MPa時間/min滲漏情況變形或損傷情況1510無氣泡未見變形或損傷23510無氣泡未見變形或損傷37090無氣泡未見變形或損傷
2.3耐溫試驗
試驗方法如下:將單流閥組裝好后放入烘箱中,加熱至160℃并保溫2h后,取出并觀測彈簧及各零件,結果顯示單流閥零件無變形損壞;烘烤后,按2.2步驟在70MPa壓力下進行60min氣密試驗,試驗過程中無氣泡產生,亦未見變形或損傷。
2.4單流閥正向開啟疲勞試驗
試驗方法如下:①將單流閥正向接在手壓泵上,以每秒約1次的速率反復打開和關閉單流閥,持續8h,觀察單流閥開閉性能是否有變化;②試驗后拆卸單流閥,觀察單流閥有無變形損壞;③再將單流閥連接在工作筒上,確認是否通過氣密試驗。結果如表3、表4所示。

表3 單流閥正向開啟疲勞結果

表4 疲勞試驗后氣密試驗結果
1)工作筒外部凹陷槽有效保護氣舉閥,防止下入磕碰,提高了可靠性。
2)氣舉閥單流閥在試驗溫度160℃,試驗壓力70MPa下,無泄氣,密封性能達到設計要求。
3)單流閥經過8h持續開啟,并經過氣密試驗,均無異常現象,為后續現場應用打下堅實基礎。
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[編輯]黃鸝
2015-03-03
中海油田服務股份有限公司項目(C201503)。
劉新鋒(1981-),男,碩士,高級工程師,現從事完井技術研究與應用工作,liuxf16@cosl.com.cn。
TE933.5
A
1673-1409(2016)14-0063-03
[引著格式]劉新鋒,王新根,李三喜,等.海上油氣田氣舉閥優化及試驗研究[J].長江大學學報(自科版),2016,13(14):63~66.