徐 松
(中國鐵建二十二局集團有限公司, 北京 100044)
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牡綏鐵路興源隧道軟巖大變形控制技術
徐松
(中國鐵建二十二局集團有限公司, 北京100044)
為解決東北地區高地應力軟巖隧道產生的大變形問題,針對薄層狀炭質泥巖夾砂巖,從臺階長度高度、主要的技術措施以及施工組織措施等方面進行研究。主要研究結論如下:1)在開挖和支護技術上,上臺階高度為3.5 m,采用單層I25b工字鋼、φ89洞身管棚,鎖腳采用φ89大直徑長鎖腳,增加縱向型鋼連接及全環徑向注漿加固等支護措施; 2)施工組織措施上,采取快挖快支快封閉、仰拱二次襯砌適時跟進的施工原則。采用以上軟巖隧道施工方法,有效地控制了圍巖變形,確保了施工安全,加快了施工進度。
牡綏鐵路; 興源隧道; 高地應力; 軟巖; 大變形隧道; 控制技術
軟巖大變形隧道的施工問題自20世紀60年代起就作為世界性難題被提出,是困擾隧道建設者的突出問題,也是國內外隧道工程界普遍關注的焦點和難點問題之一。如何才能有針對性地研究控制技術,發揮支護的最佳效果,國內外專家從理論到實踐在各個領域都做了許多探索和研究。研究方向主要體現在軟巖的變形機制[1-3]、支護結構與軟弱圍巖相互作用規律等方面、軟巖流變的本構關系[4-5]、軟巖支護原則[6]以及最佳支護時機[7]。如孫偉亮[8]、王水善[9]基于隧道施工力學行為分析,制定了“超前支護、初期支護加強、合理變形、先放后抗、先柔后剛、剛柔并濟、及時封閉、底部加強、改善結構、地質預報”的快速施工原則和總體方案;鄒翀[10]通過調研蘭渝鐵路,得到控制軟巖隧道變形的施工方法;趙福善[11]在保證安全施工的基礎上,提出了軟巖隧道大變形分級標準及其對應的支護參數;唐紹武[12]認為針對大變形軟巖隧道應放抗結合,先讓發生較大變形,后提高其剛性支撐。以上這些研究大多都是針對某個特殊的工程案例,研究成果有一定的局限性。
興源隧道處于大頂山東南翼興源復向斜西北翼,地質條件復雜,斷層發育,巖層褶皺扭曲變形嚴重,巖體軟弱破碎,地下水豐富,地質構造造成地應力高且存在偏壓等影響,與以往發生變形隧道相比,興源隧道變形持續時間更長,普遍達到60 d的時間,施工過程中發生過多次拆換拱架后繼續發生變形的情況。隧道區域地下水豐富,如果在施工過程中不能采取合理有效的變形控制措施將無法阻止隧道的變形和破壞,施工安全、質量和進度無法保障。本文通過現場支護措施作用效果與變形數據反饋分析總結出一整套控制變形的措施。
興源隧道位于黑龍江省穆棱市興源鎮境內,隧道區為低山丘陵區,屬于老爺嶺山系。地形起伏較大,山嶺陡峭,“V”型沖溝發育。隧道區植被茂密,部分辟為耕地。隧道進口里程為DK409+090,出口里程為DK412+517,全長3 427 m,是大斷面雙線隧道(開挖面積156 m2),隧道內最大埋深約123 m。施工開挖揭示地層為薄層炭質泥巖夾砂巖,砂巖為灰白色,炭質泥巖黑色發亮,具有明顯的不均勻性。根據地形圖資料顯示,偏壓現象嚴重,導致線路右側較左側地應力高。由于受區域地質構造作用,巖層具有明顯的摩擦鏡面和扭曲、揉皺現象,易產生層間滑動。節理裂隙極發育,手掰易碎,巖體破碎至極破碎,多呈碎塊狀、角礫狀,且巖層走向不利于隧道穩定。各作業面的地應力主要來源不一,根據3個方向的地應力關系判斷,通過現場實際監測圍巖應力數據發現進口段地應力主要以水平構造應力為主,斜井地段地應力主要以水平與自重應力聯合作用為主,出口段地應力主要以自重應力為主,卸荷效應強烈,開挖接觸空氣和水后巖體急劇衰變劣化。導致開挖后初期支護出現噴射混凝土開裂掉塊、鋼架扭曲、剪斷,引起多次換拱,圍巖級別以Ⅴ級和Ⅵ級為主,屬于軟巖大變形隧道。隧道暗洞開工階段,主要以單層I20a間距0.6 m型鋼鋼架進行支護,后經過不斷地優化,最終采取單層I25b型鋼鋼架,輔以洞身φ89中管棚、φ89長大鎖腳等加強措施,施工變形預留量為50 cm,特殊困難地段增加 20 cm的措施補強空間。進口現場開挖揭示的圍巖如圖1所示。斜井現場開挖揭示的圍巖如圖2所示。斜井DK411+413.8圍巖壓力時程曲線如圖3所示。出口現場開挖揭示的圍巖如圖4所示。圍巖變形示意圖如圖5所示。
興源隧道圍巖巖性軟弱、結構面發育、薄層狀的炭質泥巖夾砂巖在高地應力及偏壓作用下,產生較大的塑性位移。開挖后初期圍巖變形速率快、變形收斂所需時間長、最終變形量大、縱向變形不均勻剪切現象嚴重,是該隧道大變形的主要特征。在興源隧道施工過程中,多個里程發生大變形,圍巖失穩變形導致初期支護最大橫向位移為292 cm(見圖6),最大豎向位移為148 cm,大變形導致初期支護破壞拆換連續里程有1 100 m;其最大的拱頂沉降速率達到4 cm/d,右側最大的收斂速率達到5 cm/d,最大的拱頂沉降速率達到3 cm/d,變形時間長,不易控制。初期支護I25b工字鋼扭曲、剪斷如圖7所示。

圖1 進口現場開挖揭示的圍巖

圖2 斜井現場開挖揭示的圍巖
興源隧道地質條件特殊,國內可借鑒的隧道為蘭渝鐵路,但因軟巖大變形機制千差萬別,不同圍巖巖性、不同地質構造、不同圍巖賦存條件都有可能發生軟巖大變形,支護參數和施工方法不能適用于所有的軟巖大變形情況。興源隧道產生變形的原因:圍巖巖性軟弱、結構面發育、薄層狀的炭質泥巖夾砂巖在高地應力及偏壓作用下,由于開挖卸載產生應力重分布,使圍巖強度迅速降低,導致軟巖的塑流以及圍巖的彎曲變形,產生較大的塑性位移。同時地下水水位較高,隧道裂隙水發育,構造裂隙寬2~3 mm,平均1~2 m有一條裂隙,炭質泥巖遇水軟化,改變了巖體力學參數,巖體強度大大降低,惡化了圍巖所處的應力環境,成為促進圍巖產生較大變形的主要外部因素。興源隧道開工以來,多次請專家從圍巖物理力學參數、支護參數、施工方法、變形計算、大變形分級及管理等級、隧道炭質泥巖頁巖大變形機制分析等方面進行研究,并進行大量圍巖壓力、鋼架應力及監控量測實驗。最終確定興源隧道支護方案采用單層支護,預留變形量形式,單層支護采用I25b型鋼鋼架間距60 cm;網噴C30早高強混凝土,厚度為32 cm;超前采用φ89洞身管棚;鎖腳采用φ89大直徑長鎖腳;增加縱向型鋼連接及全環徑向注漿加固等支護措施。洞身管棚施作后掌子面如圖8所示。

圖3 斜井DK411+413.8圍巖壓力時程曲線

圖4 出口現場開挖揭示的圍巖

圖5 圍巖變形示意圖

圖6 隧道最大收斂292 cm
4.1洞身超前管棚施工
開挖后支護鋼拱架,形成牢固的棚狀支護結構,有效控制下沉。本隧道采用φ89管棚,管棚長10 m/循環,環向間距3根/m,縱向搭接長度為3 m,拱部144°設置。管棚施工前,先設置施工作業面,工作面采用拱頂擴挖施工,擴挖長度及高度根據鉆機型號確定,本隧道采用RPD-180CBR鉆機,擴挖長度為2 m,高度為40 cm,保證鉆機移動的靈活性。

圖7 初期支護I25b工字鋼扭曲、剪斷
Fig. 7Twist and break of H-steel I25b shaped steel of primarysupport

圖8 洞身管棚施作后掌子面
4.2開挖
4.2.1開挖方法
本隧道原設計采用三臺階臨時仰拱法開挖,為確保封閉成環時間,經現場多次試驗優化開挖工藝后,采用短臺階法施工,短臺階法的理念是基于各工序的“短、平、快”,即在隧道有限空間內組織好流水作業和平行作業來提高功效,達到盡早封閉成環。本隧道仰拱封閉成環時間為15~18 d,二次襯砌封閉成環時間控制在30 d內,到掌子面距仰拱距離控制在18~25 m,二次襯砌距掌子面距離控制在28~40 m,施工二次襯砌之前圍巖變形往往未穩定,故二次襯砌的配筋及厚度應進行針對性加強,二次襯砌厚度增加至60 cm,二次襯砌鋼筋主筋采取φ28間距20 cm排列。其中,針對興源隧道大變形特征,現場采用三臺階七部開挖法,加快工序循環達到快封閉的目的,鋼拱架間距為0.6 m,臺階長度為5 m。開挖完成后及時施作初期支護,并施作鎖腳錨管,鎖腳錨管下斜15°,長度為8 m。通過對上臺階高度為3.5、4.0、4.5 m 3種情況進行的監測數據進行分析,上臺階高度為3.5 m時控制變形效果較好,同時3.5 m的高度利于人工結合機械進行鋼架安裝作業,安全性高。拱頂豎向位移時程曲線如圖9所示。拱腰豎向位移時程曲線如圖10所示。邊墻水平位移時程曲線如圖11所示。

圖9 拱頂豎向位移時程曲線
Fig. 9Time-history curves of vertical deformation of tunnel arch crown

圖10 拱腰豎向位移時程曲線
4.2.2開挖設備革新
為減小開挖對圍巖的擾動,經技術改造和試驗,現場利用換斗器巧妙地實現了挖掘機斗與松土器的轉換,松土器根據臺階的高度和挖掘機大小制作,現場回轉靈活,可實現上勾和下勾動作,解決了拱腳及周邊開挖問題,也降低了開挖過程中挖掘機斗對初期支護面的碰撞和破壞概率。單鉤機開挖如圖12所示。

圖11 邊墻水平位移時程曲線

圖12 單鉤機開挖
4.3φ89大直徑長鎖腳施工
鋼架架立后,先施作臨時φ42鎖腳錨管,長4.5 m,每節點4根。待有施工空間后,中下臺階迅速施工φ89鎖腳錨管,鉆孔采用液壓行走式潛孔鉆機,鉆孔直徑108 mm,孔深9 m。φ89鎖腳采用長9 m厚5 mm的無縫鋼管,每節點2根,水平向下15°打設,管身施作出漿孔,孔徑16 mm,縱向間距15 cm,沿管每環布置2個孔;端頭預留0.5 m作為止漿段,要求現場打孔深9.0 m,注漿管外露初期支護面20~35 cm。安裝后注漿加固,鎖腳與拱架采用18槽鋼焊接。φ89鎖腳示意圖如圖13所示。

圖13 φ89鎖腳示意圖(單位:mm)
4.4縱向連接結構
為保證初期支護鋼架整體受力,鋼架與鋼架之間連接由設計φ22鋼筋改為20工字鋼,工字鋼與鋼架之間采用滿焊,共設置9道,其中上臺階5道,中下臺階各2道。鋼拱架布置圖及現場安裝如圖14和圖15所示。

圖14 鋼拱架縱向連接示意圖
Fig. 14Sketch diagram of longitudinal connection among steel arch

圖15 鋼拱架縱向連接結構
4.5徑向注漿
本隧道芬納公式計算軟巖塑性范圍為5~7 m,采用卡斯特奈公式計算為4~6 m,確定徑向注漿加固范圍為初期支護輪廓線外6 m。采用長3.5 mφ50鋼管,間距環×縱=1.75 m×2.0 m,呈梅花形布置。注漿材料采用快硬硫鋁酸鹽水泥,注漿壓力為1~2 MPa,根據現場實驗確定注漿水灰比為0.8。
軟巖大變形隧道的關鍵工序為隧道的監控量測與分析,本隧道通過圍巖變形、圍巖壓力、鋼拱架應力及二次襯砌接觸壓力等現場監控量測數據分析,及時調整支護參數,控制步距。
5.1監控量測
1)地質和支護狀況信息的觀察。觀察記錄工作面的工程地質與水文地質情況,作隧道地質素描,觀察開挖面附近初期支護狀況,判斷圍巖和初期支護的可靠性。
2)圍巖壓力及鋼架應力監測。隧道鋼架在安裝時,同時安裝圍巖壓力盒。
3)拱頂下沉及收斂量測。施工時按分布施工測設水平線,其測點布設如圖16所示。

圖16 監控量測點布設示意圖
5.2變形規律分析及采用措施
1)本隧道沉降規律為上中臺階開挖時對沉降收斂影響最大,上臺階施工時沉降占總沉降40%,中臺階開挖時沉降占總沉降40%,下臺階及仰拱開挖時沉降占總沉降20%。DK410+230里程斷面圍巖變形速率時程曲線如圖17所示,9月18日上臺階開挖后圍巖變形較為平緩,至9月28日中臺階開挖后圍巖變形呈遞增趨勢,9月30日打設φ89鎖腳注漿后圍巖變形呈下降趨勢,10月4日下臺階開挖圍巖變形速率略有波動,但10月5日打設φ89鎖腳注漿后圍巖變形速率繼續下降并趨于穩定。隧道開挖后各項措施的施工時間不宜拖延過長,務必在3~5 d將控制變形的措施實施到位,同時快挖快支快封閉,仰拱跟至下臺階,及時封閉成環。

圖17 DK410+230里程斷面圍巖變形速率時程曲線(2012年)
Fig. 17Time-history curves of surrounding rock deformation velocity at cross-section DK410+230 in 2012
通過建立預警機制確保施工安全,安全等級及控制措施見表1。

表1 安全等級及施工應對措施表
2)圍巖壓力和接觸壓力結果均表明右拱腰部位承受很大的圍巖變形荷載,結合圍巖地層巖性綜合分析表明,受圍巖流變特性及巖層走向、傾向的影響,圍巖主要變形破壞向右拱腰臨空面發展,因此對右拱腰的支護結構產生極大的荷載作用,現場采用不對稱支護措施,右側拱腰增加4根N32自進式錨桿,錨桿長8 m。
3)拱架受力滿足橫截面正應力分布特征,且表現出整體受壓,拱架受力對各部分開挖表現敏感,隨著開挖拱腳約束解除,其受力迅速發生變化,待下部拱架設立重新建立約束,其受力重新迅速建立平衡。整體上看,上部拱架受力明顯大于下部,說明大變形主要發生在拱頂及拱腰部位,監測圖如圖18和圖19所示。

圖18 DK411+414里程斷面鋼支撐應力時程曲線
Fig. 18Time-history curves of steel arch support at cross-section DK411+414

圖19 DK411+969二次襯砌右側邊墻接觸應力時程曲線
Fig. 19Time-history curve of contact stress on sidewall at cross-section DK411+969
4)隨著二次襯砌強度的增加,其承擔初期支護產生的接觸壓力也隨之增長,且在二次襯砌施作后8 d內基本達到平穩階段,此后圍巖變形較小,二次襯砌受力緩慢增大,最終達到0.2 MPa左右,隧道圍巖變形與支護受力之間的相互作用基本達到平衡。
我國鐵路的高速發展促使高地應力軟巖隧道越來越常見,因此很有必要去總結像興源隧道這樣具有代表高地應力軟巖隧道的施工工法和整套的支護參數,為以后的工程實際提供合理安全的施工方案。本文以興源隧道為背景,對其變形特征、變形規律和支護技術進行分析,得出結論如下。
1)隧道的構造應力造成了高地應力,地層巖性、地層構造、軟弱夾層和地下水是圍巖產生大變形的重要影響因素。變形速率總量大部分表現為4+4+2(上臺階開挖后變形總量+中臺階開挖后變形總量+下臺階開挖后變形總量)或3+3+3+1(上臺階開挖后變形總量+中臺階開挖后變形總量+下臺階開挖后變形總量+仰拱開挖后變形總量)。施工過程中確定每個臺階開挖后確保各項加強措施如φ89鎖腳、徑向注漿及R32N高強錨桿需要在3~5 d施工完成,通過措施參與達到控制圍巖變形的目的。
2)大變形隧道支護的過程中要根據圍巖的變形速率、變形總量靈活運用各項措施,確保支護時間的合理性。及時調整和修正支護措施,根據現場實際情況來選擇針對性和適應性的施工技術方案。
3)通過對已完成段的量測數據結合地質情況進行綜合分析,預判前方需要預留變形量的大小,圍巖變形穩定的時間周期需要多久,從而確定仰拱、二次襯砌的合理施工時間,以此為基準加快現場的施工組織,以達到工序良性循環的目的。為防止二次襯砌受力開裂影響運營期間的安全,應在施工過程中積極研究加強二次襯砌的配筋及厚度。
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Large Deformation Control Technologies for Soft Rock of Xingyuan Tunnel on Mudanjiang-Suifenhe Railway
XU Song
(China Railway 22nd Bureau Group Co., Ltd., Beijing 100044, China)
Study is made on large deformation of soft rock tunnel with high ground stress located in thin bedded carbonaceous mudstone interbedded sandstone in Northeast China in terms of bench height and length, construction technologies and construction organization. Some conclusions are drawn as follows: 1) The height of top heading is 3.5 m; and single-layer H-steel I25b,φ89 mm pipe roof, longitudinal shaped steel and radial grouting are adopted. 2) The construction principle of rapid excavation, rapid support, rapid close and invert lining timely is adopted. Finally, the deformation of surrounding rocks has been brought under effective control; the construction safety has been guaranteed and the construction schedule has been shortened.
Mudanjiang-Suifenhe Railway; Xingyuan Tunnel; high ground stress; soft rock; large deformation; control technology
2015-06-20;
2016-06-24
徐松(1984—),男,云南昭通人,2010年畢業于北京交通大學,土木工程專業,本科,工程師,現從事隧道工程施工管理工作。E-mail:921773927@qq.com。
10.3973/j.issn.1672-741X.2016.08.016
U 45
B
1672-741X(2016)08-0997-07