黃興,李天太,楊沾宏,胡偉,蓋少華,呂曉偉(.中國石油大學(北京)石油工程學院,北京09;.西安石油大學石油工程學院,陜西 西安 70065;.中國石油長慶油田公司第六采油廠,陜西 西安 7000;.中國石油華北油田公司勘探開發研究院,河北 任丘 0655)
Huang Xing1,Li Tiantai2,Yang Zhanhong3,Hu Wei1,Gai Shaohua1,Lyu Xiaowei4(1.College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing 102249,China;2.College of Petroleum Engineering,Xi′an Shiyou University,Xi′an 710065,China;3.No.6 Oil Production Plant,Changqing Oilfield Company,PetroChina,Xi′an 710200,China;4.Research Institute of Exploration and Development,Huabei Oilfield Company,PetroChina,Renqiu 062552,China)
?
孔洞型碳酸鹽巖油藏不同開發方式物理模擬研究
黃興1,李天太2,楊沾宏3,胡偉1,蓋少華1,呂曉偉4
(1.中國石油大學(北京)石油工程學院,北京102249;2.西安石油大學石油工程學院,陜西 西安 710065;3.中國石油長慶油田公司第六采油廠,陜西 西安 710200;4.中國石油華北油田公司勘探開發研究院,河北 任丘 062552)
對于孔洞型碳酸鹽巖儲層,由于其特殊的孔洞結構特征,一般情況下很難使用其真實巖心開展長巖心驅替實驗。在不影響原有巖心孔滲結構的基礎上,對巖心表面凹陷處進行特殊填補處理,以達到長巖心實驗要求。文中在油藏實際條件下,開展長巖心衰竭開采實驗,水驅、氣驅開發實驗和氣水交替驅實驗,統計分析不同開發方式下各階段的驅油效率,對比評價不同開發方式的開發效果。結果表明:衰竭開采最終采收率高達30.94%;水驅開發中,適當延遲轉注時間能夠充分發揮彈性驅油和溶解氣驅油作用,提高最終采收率,并確定最佳轉注壓力為80%泡點壓力;氣驅開發中,氣體突破速度快,突破后產油量急劇下降,采收率較低;氣水交替驅能有效降低含水率,提升高含水期原油采收率,在高壓高含水階段轉氣水交替的開發效果更為顯著。該實驗為合理開發孔洞型碳酸鹽巖油藏提供了基礎數據和技術支撐。……