李浩睿(廣東粵電靖海發電有限公司,廣東 揭陽 515223)
1000MW超超臨界機組運行方式節能優化探討
李浩睿
(廣東粵電靖海發電有限公司,廣東 揭陽 515223)
從各個程序與機組入手,能有效地對1000MW機組進行節能運行優化。本文從機組供電節能優化、提高電廠利潤和效率的方向出發,分析了對機組啟動過程節能優化、機組輔機設備運行方式節能優化兩方面,給出了機組運行節能優化的措施,為1000MW機組節能優化提供可借鑒的經驗。
節能;運行方式;優化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.062
隨著我國經濟的飛速發展,人們對資源的要求也越來越多,各地發電廠的建設正在不斷地進行中。發電廠的宗旨就是為人們高效順利地提供電力,但是,由于現階段電廠的設備管理不完善,導致了電廠的供電設備能耗過大,這就造成了電廠的效率不高。如何提高電廠的運行效率成為了人們值得思考的問題。下面結合我廠1000MW機組的工作情況,就如何降低機組供電能耗進行討論。
1.1啟動前的準備階段即要合理安排好機組的系統恢復及檢查工作
檢修工作后期盡可能多的恢復基礎系統運行,比如循環水、工業水等,減少啟機前工作量,而不應該去等開機指令才去恢復。不管是計劃檢修的機組還是調停機組,一旦具備條件就應對系統進行沖洗,合格后備用,特別是凝結水、除氧器水質。電氣設備絕緣應在開機啟動前,并在規程規定的絕緣有效期內安排測絕緣合格并送電備用,避免啟機過程中安排大量人力和時間做這個工作。同時相關管道的預暖應該盡量在此時進行。
1.2合理安排系統啟動順序,并同步安排能同時進行恢復的系統
(1)統籌安排各項操作任務,以機、爐、電三條主線構成,基于啟動操作票,以機組啟動過程重要節點和邏輯順序,優化啟動程序。使一些操作同步進行,特別是在必須等待的時間段內提前做一些操作,有利于整個啟動過程更加緊湊、合理。減少“人員個體水平偏差和個體因素”引起的啟機延時,使整個啟動過程條理清晰,運行人員能有目的的去組織各項操作。
(2)凝補水系統啟動,凝汽器上水、熱井沖洗、除氧器沖洗的同時即展開BCP(爐水循環泵)注水管路沖洗并注水,避免BCP注水水質不合格造成的時間延誤。
(3)上水水質合格時通過前置泵上水。小機沖轉后通過小機上水,減少上水時間。利用鍋爐上水和水質化驗期間對風煙、制粉系統進行啟動前檢查和準備工作。
(4)鍋爐冷熱態清洗階段BCP(爐水循環泵)系統的360閥開度維持在85%-90%左右,在保證鍋爐清洗效果的同時,可以增加蒸汽產量,縮短的機組冷態啟動時間,同時節約了煤、水、汽及廠用電。冷態啟動過程清洗時間約1個小時,機組升溫升壓至汽輪機沖轉開始時間約為0.5個小時,
節約淡水資源:1(小時)*150(噸/小時)=150(噸)
節約煤炭資源:0.5(小時)*45(噸/小時)=22.5(噸)
總計節約成本:150(噸)*5(元/噸)+22.5(噸)*850(元/噸)=19875(元)
(5)風煙系統的啟動應安排在軸封系統投入后。風煙系統啟動時一般是兩側送引風機同時啟動。從風煙系統啟動到汽機沖轉耗時達9h,若汽機是冷態啟動,加上暖機時間風煙系統從啟動到負荷250MW需約15h。實際只需要單側風組即可滿足鍋爐啟動要求。因此鍋爐點火前只啟動單側風組,負荷>250MW時再啟動另一側風組。按推遲10h,以130MW時風機負荷電流為平均值計算,以表1數據。

表1
此舉可節約廠用電(84/291*2550+153/418*3800+284/793*6900+1 42/389*3400)*10=58390 KW·h
(6)在鍋爐升溫升壓階段,可以同時進行汽輪機高壓缸預暖,高壓調閥閥殼預暖。
(7)在汽機沖轉后暖機期間,可以同時進行發變組的熱備用狀態轉換,發變組保護相關壓板的投退工作,并且讓高低壓加熱器系統隨機投入,投入第二臺小機投入四抽供汽管道暖管。
(8)負荷達到400MW后才進行第二臺小機沖充轉工作,此時進行廠用電切換后才啟動第二臺增壓風機,并且進行汽泵并泵工作。推遲第二臺小機的啟動時間起到節約煤、水、汽及廠用電的效果。
1.3優化啟動時間的效益
啟動優化后,機組啟動效率有顯著的提升,拋開一些設備原因的客觀因素,平均減少3個小時以上的啟動時間。以2014年機組啟動次數17次計,每次減少啟動時間3小時,機組年度負荷率為65%,上網電價0.502元/千瓦時,平均每小時燃煤量40噸,按每噸煤550元計算,預計增加純利潤約為:
100×10000×0.65×17×3×0.1+40×3×550×17 =443.7萬元。
2.1循環水泵運行方式優化
本廠循環水泵一般在負荷為800MW后即啟動第三臺泵,而不考慮海水溫度的變化。事實上在保持真空不變的情況下,可以根據負荷及海水溫度的變化對第三臺泵的啟動時間做出優化,如表2所示。
優化后,第三臺循環水泵的啟動時間平均每天約減少5小時,節約廠用電11500KW·h/天。
2.2凝結水泵運行方式優化
(1)我廠凝結水泵再循環調門自動開啟定值原為:凝結水總流量<1200t/h(單臺凝結水泵最小流量600t/h)。機組負荷500-550MW時,需要開啟凝結水再循環調門。但由于再循環管道設計的位置、調門節流及管道特性等原因,凝結水再循環管道振動強烈,多次引起再循環調門氣缸、反饋桿脫落等調節機構故障。優化后,在保證凝結水泵安全運行的前提下,將再循環調門自動開啟定值改為:凝結水總流量<800t/h。修改后,機組負荷400MW時凝結水流量約850t/h,再循環調門不需要開。兩臺凝結水泵電流分別由69/71A下降為54/56A,各下降15A,節能效果明顯,且避免了再循環管道振動及調節機構故障。

表2
(2)機組負荷400-1000MW時,凝結水泵出口母管壓力設定值原設為2.0MPa和2.3MPa。在保證高旁減溫水及精處理系統壓力不低前提下,凝結水泵出口母管壓力設定優化為由1.7MPa至2.0MPa。保證除氧器上水調門開度維持在80%以上,減少了閥門節流損失,單臺凝結水泵電流下降最大有12A左右,特別是700-850MW時,節能尤為明顯。
2.3鍋爐風量優化調整
鍋爐風量控制主要是根據鍋爐省煤器出口氧量大小調節的。我廠對氧量調節的沒有太明確要求,運行人員根據經驗及對保證煤粉安全燃燒的要求,一般氧量會選擇偏充足,這就對熱量存在浪費,加大了排煙熱損失。在未優化前,我廠氧量控制一般如表3所示。

表3
經過反復摸索調節及燃燒調整試驗后,在保證煤粉安全燃燒前提下,將鍋爐氧量控制優化如表4。

表4
優化后,鍋爐熱效率均有相應提升,鍋爐總風量降低,六大風機及增壓風機電流降低,NOx排放量均有所減少,起到了較大節能降耗效果,如表5所示。

表5
2.4等離子系統投入方式優化
我廠采用中速磨正壓直吹式制粉系統,最低穩燃負荷400MW,并要求投入等離子系統穩燃。由于磨煤機跳閘情況時有發生,為保證燃燒穩定,至少運行三臺磨煤機。三臺磨的最大可帶負荷已經達到600MW,并且底層磨對沖燃燒方式煤粉著火已經較為穩定,事實上此時無需投入等離子系統穩燃。優化調整后,至負荷350MW時才投入等離子系統穩燃,鍋爐燃燒依然穩定。由于我廠一直調峰運行,且在現今電廠容量過剩情況下,機組400MW負荷運行時間平均每天達7小時以上。按每個等離子發生器額定功率200KW,投運一層磨煤機8個燃燒器穩燃計,每天可節約廠用電200*8*7=11200 KW·h
綜上所述,采取有效措施對機組啟動過程進行優化后,電廠的運行成本明顯地降低,由于對機組啟動方式、輔機運行方式進行優化,使能源的消耗得到降低,提高了經濟效益,在降低能耗的同時減少了廢棄物的排放,減少了對環境的影響。事實證明該機組的優化措施可為同類型機組提供借鑒。