楊旭
(河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技股份有限公司 河北唐山 064302)
高爐鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前富氧的實(shí)際應(yīng)用
楊旭
(河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技股份有限公司 河北唐山 064302)
在全球經(jīng)濟(jì)下滑,國(guó)內(nèi)冶金行業(yè)迎來(lái)2008年以來(lái)最困難的時(shí)期,各家鋼鐵企業(yè)面臨生死考驗(yàn)的今天,降本增效成為了目前各個(gè)企業(yè)的重中之重。高爐鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前富氧應(yīng)運(yùn)而生,是企業(yè)降本增效的另一把利器,利用氧氣出塔壓力,直接與高爐鼓風(fēng)機(jī)相連,由鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行富氧輸送至高爐,有效降低能量浪費(fèi)。
高爐;機(jī)前富氧;改造
目前多數(shù)冶金企業(yè)乃至國(guó)家大型冶金企業(yè)仍保留采用高爐鼓風(fēng)機(jī)機(jī)后供養(yǎng)的舊習(xí),即以P=2.5MPa的氧壓機(jī)壓送氧氣,經(jīng)調(diào)壓至P= 1.6MPa送往高爐,再經(jīng)調(diào)壓至P約為0.6MPa,送入高爐鼓風(fēng)機(jī)機(jī)后風(fēng)管,以高爐富氧鼓風(fēng),這樣顯然就造成了能源的極度浪費(fèi)。僅以1280m3高爐為例,其富氧量按8000m3/h計(jì)算,按P1=2.5MPa及P2=0.6MPa兩種壓力供氧來(lái)進(jìn)行粗略比較,則前者比后者多耗電量月為540kW/h,而全年多開(kāi)支電費(fèi)約210萬(wàn)元。在2015過(guò)去的一年里,鋼鐵形式下滑,國(guó)內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)宣布檢修、悶爐、停產(chǎn)乃至破產(chǎn)的情況下,這種情況不僅是浪費(fèi)問(wèn)題,更是涉及企業(yè)生死攸關(guān),員工生存環(huán)境的大事。
高爐富氧鼓風(fēng),一般分為高爐鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前及機(jī)后供氧兩種方式。而機(jī)后供氧方式,國(guó)內(nèi)又有兩種方法:①P=3.0MPa經(jīng)調(diào)壓至P=1.6MPa,再調(diào)壓至P=0.6MPa后直接送入機(jī)后風(fēng)管;②P=0.8MPa直接送入機(jī)后風(fēng)管。目前,國(guó)內(nèi)冶金企業(yè)多為機(jī)后供氧,且以采用第一種方法居多,部分企業(yè)采用第二種方法,這兩種方法都需要增加氧氣透平機(jī)壓縮氧氣,消耗大量電源,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行,噸鐵成本指標(biāo)下降的形勢(shì)下,采用節(jié)能、安全的、環(huán)保的高爐鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前供氧方式成為首選。
所謂鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前富氧,即是將制氧出分餾塔15~20kPa(G)的低壓氧氣經(jīng)新建低壓管道輸送至高爐風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)管道,經(jīng)調(diào)節(jié)閥組后到混合器混合進(jìn)入高爐風(fēng)機(jī)入口,利用風(fēng)機(jī)自然吸風(fēng)將氧氣與空氣充分混合成富氧(即鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)中含氧量>21%)送至高爐使用。此法優(yōu)點(diǎn)是無(wú)需配備氧氣壓縮機(jī),從而大大節(jié)約了電能的消耗。
通過(guò)工業(yè)試驗(yàn)表明,高爐富氧率控制在30%的情況下,其生產(chǎn)是安全的,但相應(yīng)的安全措施也還是必需的。首當(dāng)其沖的是在高爐富氧鼓風(fēng)中設(shè)置富氧比控制裝置,該裝置既要能適用于低純度氧氣也要適用高純度氧氣。當(dāng)然,盡管設(shè)置了富氧比控制裝置,但當(dāng)其失靈或高爐鼓風(fēng)機(jī)發(fā)生故障時(shí),為避免重大事故的發(fā)生,以便在事故萌發(fā)的早期停止供氧,熄滅火焰,確保生產(chǎn)的安全,而采取其他相應(yīng)的安全措施,也是必要的。
機(jī)前富氧根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)工部條件,針對(duì)高爐風(fēng)機(jī)運(yùn)行的各種故障,制訂了一系列智能安全措施,采用獨(dú)立的PLC集散安全控制系統(tǒng),自動(dòng)監(jiān)測(cè)機(jī)前富氧運(yùn)行情況,保證設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

圖1 PLC集散安全控制系統(tǒng)示意圖
PLC集散安全控制系統(tǒng)示說(shuō)明:氧氣來(lái)自制氧空分裝置,經(jīng)過(guò)氧氣專用過(guò)濾器、安全專用閥、安全專用阻火器與空氣在氣體專用混合器內(nèi)混合后,通過(guò)高爐風(fēng)機(jī)到達(dá)高爐內(nèi)。系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),由PLC集散安全控制系統(tǒng)根據(jù)所檢測(cè)到的參數(shù),自動(dòng)進(jìn)行處理。自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄流量曲線,以便于生產(chǎn)人員根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持兩年以上的存儲(chǔ)空間,以備隨時(shí)查詢。
安全保護(hù)自動(dòng)控制系統(tǒng):
(1)當(dāng)氣體溫度接近燃點(diǎn)或有燃燒源時(shí),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)捕捉信號(hào),并發(fā)出指令,啟動(dòng)設(shè)備的自動(dòng)滅火系統(tǒng),滅掉火源;
(2)在高爐風(fēng)機(jī)前加裝氣分析系統(tǒng),監(jiān)測(cè)氣體的富氧比和流量、壓力,監(jiān)測(cè)不正常時(shí),會(huì)自動(dòng)發(fā)出信號(hào),并快速啟動(dòng)安全專用閥切斷供氧;
(3)在高爐風(fēng)機(jī)后加裝氣體分析系統(tǒng),當(dāng)煤氣含量超標(biāo)時(shí),會(huì)自動(dòng)發(fā)出信息,并快速啟動(dòng)安全專用閥切斷供氧;
(4)當(dāng)高爐鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)、喘振、故障時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出信號(hào),并快速切斷安全閥緊急切斷氧氣供應(yīng);
(5)設(shè)置超臨界溫度自動(dòng)控制滅火系統(tǒng),在系統(tǒng)停止使用及檢修時(shí)給管線充保護(hù)氣體;
(6)當(dāng)高爐鼓風(fēng)機(jī)的任何一項(xiàng)工況出現(xiàn)異常時(shí),自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)都會(huì)出指令,快速啟動(dòng)安全專用閥切斷氧氣供應(yīng);
(7)高爐風(fēng)機(jī)連鎖保護(hù)系統(tǒng)與超臨界溫度自動(dòng)控制滅火系統(tǒng)相連接,當(dāng)高爐鼓風(fēng)機(jī)連鎖保護(hù)系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),超臨界溫度自動(dòng)控制滅火系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)保護(hù)風(fēng)機(jī)安全。
我國(guó)北方一鋼鐵企業(yè)近期對(duì)廠內(nèi)3套制氧機(jī)組進(jìn)行機(jī)前富氧節(jié)能改造,方案如下:3座高爐富氧13000Nm3/h(制氧開(kāi)2#、3#機(jī)組)。

表1

表2
綜合計(jì)算:改造后年約節(jié)約能耗15000000kW/h左右。
以上改造方案進(jìn)行實(shí)施后,經(jīng)過(guò)該廠內(nèi)進(jìn)行電量統(tǒng)計(jì)后實(shí)際每天節(jié)約電量為43500度,全年節(jié)約用電14500000度電量,綜合煉鋼耗電降低12度電量,與設(shè)計(jì)方案基本吻合。
總之、在采取機(jī)前富氧各種安全措施后,高爐富氧鼓風(fēng)采用機(jī)前供養(yǎng)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)是有保障的。在鋼鐵市場(chǎng)低迷,鋼鐵價(jià)格不如白菜價(jià)的今天,鋼鐵企業(yè)處在生死攸關(guān)的時(shí)刻,機(jī)前富氧的實(shí)施迫在眉睫。
TF321
A
1004-7344(2016)05-0234-01
2016-2-5
楊旭(1984-),男,助理工程師,本科,主要從事冶金行業(yè)的生產(chǎn)工作。