陳靈磑張 印陳 亮
1.中國石化河南石油勘探局雙河社區中心;2.中國石化河南石油勘探局第一采油廠
提高鍋爐復合相變回收煙氣熱值措施
陳靈磑1張 印2陳 亮2
1.中國石化河南石油勘探局雙河社區中心;2.中國石化河南石油勘探局第一采油廠

相變換熱器以其高效節能的優點在燃煤鍋爐上得到廣泛的應用,然而其實際運行中的換熱效率卻總是達不到理論設計值。針對此問題,通過對唐河基地兩臺鍋爐存在的問題及具體情況的分析,找出換熱效率低的原因并采取了相應的措施。使唐河基地在復合相變鍋爐熱值提高治理上積累了一定經驗,同時使煙氣回收熱值大大提高。
唐河基地鍋爐隊于2011年10月通過節能改造工程引進兩臺FXH-2型復合相變換熱器,設計換熱功率為0.394MW。復合相變換熱器基本原理:將定量清水(液相)注入相變鰭片管束,吸收高溫煙氣后,變為飽和蒸汽(汽相),低溫鍋爐回水在汽包內與蒸汽發生熱交換后,回水溫度升高進入鍋爐主外供熱管道,蒸汽放熱后,溫度降低,變為液相后重新吸收煙道高溫煙氣變成蒸汽,繼續與鍋爐回水熱交換。液相—汽相—液相不停變化而發生吸熱—放熱—吸熱,周而復始。復合相變換熱器能夠在大幅降低排煙溫度的前提下,有效防止低溫腐蝕,從而為鍋爐節能技術開辟了一條廣闊的途徑。
“鍋爐復合相變回收煙氣熱值”是衡量相變換熱工況的關鍵指標之一,該指標的高低直接反映了相變的節能能力,也是影響鍋爐綜合效率提高以及鍋爐標準化管理的短板。根據2013.01-2013.12期間120d供暖鍋爐運行報表綜合統計平均值,實測相變的循環流量為20m3/h,相變的進水平均溫度為42.55℃,相變的出水平均溫度為53.17℃,水的比熱容是4.2KJ/(Kg×℃),故一臺鍋爐每小時的相變回收煙氣熱值為:

回收煙氣熱值設計值為1418400 KJ/Kg/h,因此實際運行時回收煙氣熱值與設計值存在差距,2013年度相變實際運行時回收煙氣熱值未達標。根據同樣方法計算了2012年度相變實際運行回收煙氣熱值,統計結果如圖1所示。
由圖1統計結果可看出鍋爐復合相變回收煙氣熱值呈逐年下降趨勢,而回收煙氣熱值低將嚴重影響鍋爐效率提高,節能效果弱化,增加尾部煙氣濃度,減排作用降低,因此此問題亟待解決。
通過對復合相變換熱器生產現場調查,得知存在以下問題。
內部積灰
鰭片管內部有不同程度的灰垢出現,而且灰垢結構緊密附著,不易清除。積灰會使鰭片管內徑變大,有效通風截面積變小,影響引風量,從而減小鰭片管導熱系數,影響熱交換從而降低相變出水溫度。
內部滲漏
1#相變換熱器鍋爐底部經常由水珠滲出,經查是內部漏失。鰭片管內部缺水會使相變換熱器壁溫升高,影響熱交換,導致排煙溫度升高,人為制造“酸露點”,從而加快本體腐蝕。
壁溫不穩
在設置值為108℃的條件下,壁溫呈不規律性變化,最高達132℃,最低僅為58℃。壁溫不穩不僅影響熱交換,使排煙溫度升高、加快本體腐蝕,同時將使本體內部氣體干度降低,灰垢粘連,給弱爆吹灰帶來難度。
排煙溫度較高
通過統計鍋爐供暖報表,發現排煙溫度為183℃,排煙溫度偏高會使得壁溫低,相變出水溫度低,影響熱交換,降低換熱效率。

圖1 改造前鍋爐復合相變換熱器回收煙氣熱值統計圖

圖2 影響因素頻次排列統計表

圖3 改造后影響因素頻次排列統計

圖4 改造前后鍋爐復合相變換熱器回收煙氣熱值統計圖
內部水擊
2#相變換熱器鍋爐發生輕微水擊,會使內部氣化而“窩氣”,導致本體內部缺水,增加安全隱患。
運用排列圖調查以查找造成以上問題的癥結,根據2013.01-2013.12之間影響熱交換各種因素次數記錄,進行統計,得出圖2所示結果。由圖2可知,運行工況突變是影響復合相變換熱器的主要癥結,占總原因的75%,如果能克服該原因,就可以大大提高換熱效率。
(1)針對內部積灰問題,采取控制原煤、增加放灰口、及時防灰的對策
從原煤入庫階段保證其均勻的顆粒度;強化燃燒,“厚煤層,高風壓,跑慢車,薄煤層,低風壓跑快車”保證原煤充分燃盡,減少飛灰灰量;啟用煤層噴淋,增加濕度,增加原煤的膠結性,飛灰隨渣排出;運用BFA-Ⅶ型弱爆炸波吹灰器對相變本體內部的鰭片管束進行吹灰;由于廠家設計相變內部全封閉,內部積灰無法隨時放出,影響換熱效果,因此在上部增加防灰口,便于停爐保養時用壓縮空氣或水力沖刷清灰;增加本體錐形下部積灰箱,督促員工每班放灰3次,使放灰常態化。
(2)針對內部滲漏問題,采取補漏,更換排污閥的措施
首先對相變換熱器本體進行試壓,找出漏點為相變底部滲漏,其次更換滲漏閘門以解決內部滲漏問題。
(3)針對壁溫不穩的問題,采取靈活多變的控制方式,維護核心元件
在極端寒冷天氣,通常為保證足夠的回水溫度而暫時加大鍋爐負荷,因此燃燒室尾部煙氣溫度比平時高100℃左右,此時相變鰭片管的壁面溫度瞬間高于設定值,使控制系統“鈍化”,電動閥反應遲鈍。此種情況下,將控制方式改為手動,通過人力開啟電調閥門,使進入本體內部的鍋爐回水量增加,吸收熱量,降低壁溫。鍋爐負荷較輕時,發揮控制系統的優勢,將控制方式改為自動。由于在工況條件不理想的多粉塵場合,電調閥門開啟不靈敏而導致進水量偏少,影響壁溫波動的靈敏度,因此必須進行必要的保養。對策實施后,故障現象消失,壁溫不穩問題得到解決。
(4)針對排煙溫度較高問題,采取開啟旁通、增加給水的措施,以挖掘功能潛力
在高負荷下爐膛溫度達到900℃左右,排煙溫度持續高升,采取將電動閥開度在100%,并開啟旁通閥門以補充鍋爐回水量,吸取熱量,以降低排煙溫度。若上述措施不明顯,可加大循環泵頻率,瞬時循環流量由220t/h增加到300t/h,進入相變內部的回水流量也由20t/h提高到30t/h,以使煙溫恢復正常。
(5)針對內部水擊問題,采取泄壓、優化定額水量
水擊出現時,由于存在一定的沖擊力從而對本體及管網產生一定的沖擊,本體的安全性受到考驗。由于設計缺陷,鰭片管束未安裝壓力表,員工無法知曉內部壓力,給操作帶來一定的盲目性,因此必須安裝壓力表。廠家設計相變內部需要進450Kg的水,但經實踐發現水汽化時內部壓力高達0.6MPa,與鍋爐回水進行熱交換時過程迅速,蒸汽變為熱水,內部空間體積減小,未交換的蒸汽因流速過快發生沖擊。因此保守進350Kg的水,督促員工及時檢測鰭片管束內部的壓力,一旦壓力超過0.6MPa及時排氣泄壓。同時編制水擊應急處置預案,實現相變穩態安全運行模式。
對2014.1-2014.11的故障類型次數進行記錄和統計,結果如圖3所示。由圖3結果可以看出運行工況突變占總原因的10.5%,不再是影響復合相變換熱器的主要癥結。
根據2014.01-2014.12期間120d供暖鍋爐運行報表綜合統計平均值,實測相變的循環流量為25m3/h,相變的進水平均溫度為42.35℃,相變的出水平均溫度為61.11℃,水的比熱容是4.2KJ/(Kg×℃),故一臺鍋爐每小時的相變回收煙氣熱值為:
改造前后鍋爐復合相變換熱器回收煙氣熱值統計如圖4所示,由圖4可以明顯看出改造后回收煙氣熱值大大提高,從而提高了換熱效率。
通過找到影響煙氣回收熱值提高的主要癥結,并通過一系列具體改造措施的實施,使問題得到解決,改造后煙氣回收熱值也大大提高。通過強化燃燒、及時放灰,實現了節能減排,煙塵、CO2、SO2、氮氧化物均大幅減少。
陳靈磑,男,河南靈寶人,1985年12月出生,大學本科,助理工程師,工作單位:中國石化河南石油勘探局雙河社區中心。