李巖



文章編號:2095-6835(2016)13-0066-02
摘 要:因為C80E(H、F)車型試運行期間存在的問題比較多,所以,將京唐港作業場技檢作業的C80E(H、F)貨物列車作為研究目標,以時間為節點統計、分析轉向架、車鉤緩沖裝置、車體、制動裝置等部位發生的故障及其演變規律,總結了C80E(H、F)型通用敞車現階段存在的主要故障,以提示現場檢車員重點排查。為了強化制動故障整治,特提出了“制動故障專項整治四步法”。
關鍵詞:C80E(H、F)型通用敞車;京唐港作業場;轉向架;車鉤緩沖裝置
中圖分類號:U272.2 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.13.066
C80E(H、F)貨物列車為我國新一代27 t軸重通用敞車,載重80 t,自重26.5 t,目前處于試運行階段。部分試用車固定循環運行于大同與唐山京唐港之間,每循環一次,卸空后,在京唐港作業場進行到達始發一次技檢作業。2014-06—2016-02,京唐港作業場發現該車型故障涉及轉向架、車鉤緩沖裝置、車體、制動裝置等所有部位。其中,比較突出的是枕簧竄出、車門裂損和關門車等問題,它們的存在嚴重影響了行車安全。因此,有必要系統地分析C80E(H、F)車型中出現的各種故障情況,進而提出有針對性的故障專項整治措施,最終實現其零故障始發。本文以京唐港運用車間京唐港作業場處理的故障為基礎,以時間為節點,統計、分析不同部位故障發生的規律,以確定C80E(H、F)車型中存在的主要故障和現階段需要攻關的故障難題。
1 轉向架故障
C80E(H、F)型通用敞車采用的是新一代轉向架——DZ1(結構與轉K6類似)、DZ2(結構與轉K5類似)、DZ3(結構與轉K7類似),在提高其性能的同時,也暴露出了威脅行車安全的問題。根據京唐港作業場處理放行故障統計發現,側架裂紋、承載鞍橡膠墊反裝、枕簧竄出、軸承滲油和剪切板變形是這三種新型轉向架的主要故障。側架裂紋往往是側架出廠時遺留的鑄造線缺陷萌生裂紋造成的,是不可修復的故障。如果技檢時發現超限側架裂紋,均需回送處理。承載鞍橡膠墊反裝屬于廠家裝配工藝落實不到位,列檢發現后廠家負責正位。枕簧竄出是因新造車側架與磨耗板磨擦阻力比較大,空車時,枕簧未被完全壓實,與枕簧座松余量較大而導致竄出。列車隊中發現枕簧故障后,要先恢復處理。
軸承滲油則是新造軸承未形成密封油膜造成的。列車隊中發現軸承滲油故障時,需轉軸檢查,同時,調閱TH信息,排除熱軸故障。剪切板變形是緩沖制動時側架與軸箱的橫向沖擊力,剪切板變形則是因為剪切板上下受力不均造成的。
圖1為2014-06—2016-02京唐港作業場技檢C80E(H、F)車型轉向架5種重點故障發生規律曲線。 2014-06—2014-12為故障高發期,京唐港作業場共發現各類轉向架故障256件。其中,側架裂紋9件,承載鞍橡膠墊反裝32件,枕簧竄出41件,軸承滲油66件,剪切板變形95件。這五種故障占總故障件數的95%.2015-01—2016-02為故障平穩期,側架、軸承、剪切板、承載鞍橡膠墊等故障得到有效整治,雖然枕簧竄出故障明顯減少,但每月都會發生,所以,仍然需要加大對枕簧竄出故障的排查力度,確保列車走行部的安全。
2014-06—2016-02,關于C80E(H、F)貨物列車的報警共309件,未發現軸承嚴重故障。經過鑒定檢查,為了確保列車的運行安全,已回送處理。
2 車鉤緩沖裝置
C80E(H、F)車型車鉤緩沖裝置與C70E大體相同,車鉤采用17號固定車鉤和16號轉動車鉤。2014-06—2016-02,京唐港作業場發現各類鉤緩故障45件,車鉤支撐座彈簧竄出11件,鉤提桿彎曲變形13件,車鉤裂紋4件,鉤身托板及安全護板板開尾丟失4件,鉤舌推鐵變形3件,鉤身托板、鉤尾扁銷及安全護板螺栓松動7件,其他3件。其中,車鉤裂紋故障為冷門故障,多為車鉤鑄造時遺留的缺陷。在牽引力的作用下,車鉤會沿著缺陷的方向擴散,最后形成裂紋,上下鉤耳和牽引凸臺是應力集中和牽引受力處,最容易出現裂紋。如果裂紋比較大、可斷裂,則會導致列車分離。車鉤支撐座彈簧竄出為C80E(H、F)車型鉤緩部重點故障,新造車彈簧支撐座制造精度比較低,各配件粗糙度不達標,支撐座組成游動部卡滯導致彈簧竄出。列檢發現后,已回送處理。2016-01,2016-02均未發現支撐座彈簧竄出故障,此故障已經有效解決。鉤提桿彎曲變形、開尾丟失、螺栓松動、鉤舌推鐵變形等為車輛一般故障,是列車隊中的常見故障,可直接處理。
3 車體故障分析
C80E(H、F)貨物列車車門裂損故障情況如表1所示。
自C80E(H、F)運營以來,京唐港作業場共發現各類車體故障132件。主要故障有腳蹬變形55件,車門裂損53件(大門47,小門6)。腳蹬變形為列車隊中常見故障,技檢作業時,可校正處理。車門裂損為車體重點故障,車門裂損的原因主要有2點:①列車經常滿載運行,車門長時間承受較大的橫向沖擊載荷。另外,車門鋼材材料性能未達到設計要求。這一點主要表現在韌性低和抗沖擊強度比較低。②因為鑄造工藝不過關,車門殘余應力消除不徹底,甚至出廠時內部已經形成萌生裂紋,所以,當車門受沖擊時,加快了裂紋的開裂速度,導致最后裂損。從表1中可以看出, 自C80E(H、F)運營以來,車門裂損故障是隨著時間的推移而逐漸增多的。這反映出車門質量沒有達到設計的期望水平。針對這一現狀,建議技檢改車型列檢作業場制訂有效的措施,加大對車門裂損故障的排查力度,絕不能不檢放行或漏檢,防止有車門裂損故障的車輛繼續裝載運行,影響行車安全。
4 制動裝置
2014-06以來,京唐港作業場發現各類制動故障478件,基礎制動故障23件,空氣制動故障455件,其中,關門車359件,其他96件,關門車占制動故障總比例的75%.圖2為2014-06—2016-02京唐港關門車發現和放行情況。2014-08開始出現關門車,它是隨著時間周期性變化的。2016-01,關門車數量突升至105輛,一方面,關門車問題日益突出,數量明顯增多;另一方面,作業場不再處理關門,轉交廠家負責。實際上,多數車輛采用放行處理的方式。在循環運行的過程中,出現了 1輛車多次統計的情況,導致關門車問題數量突升。關門車問題是C80E(H、F)車型中最嚴重的問題之一,是目前急需解決的公關課題。統計發現,C80E(H、F)車型關門原因多數是120閥漏風或者緩解不良(98.6%)造成的。由此可知,解決關門車問題的關鍵在于排查120閥故障。針對120閥故障排查,京唐港運用車間制作了120閥故障教學幻燈片,幫助職工掌握不同故障的表征,以便能夠快速、準確判斷故障類別,切實提高職工的業務能力。
針對制動故障日益突出這一情況,京唐港運用車間制定了“制動故障專項整治四步法”。“一看”,即看閘瓦有無異常磨耗。同一輛車,如果閘瓦過限數量多,那么,磨耗就會嚴重,甚至會磨鋼背。“二聞”,即在更換閘瓦的過程中,要注意聞有無高溫摩擦產生的焦糊味,并將該車作為重點車,在試風過程中重點盯控它。“三把關”,即對于有可疑象征的車輛,立即通知工長和作業場值班干部到位把關。“四確認”,即確認制動緩解過程中閘調器是否動作,確認制動過程中制動閥是否漏風,確認緩解狀態撬動閘瓦,確認基礎制動是否卡滯。
5 結論與建議
目前,側架裂紋、承載鞍橡膠墊反裝、軸承滲油和剪切板變形轉向架故障已經有效解決。對于枕簧竄出故障,需要加大檢查力度。如果是內枕簧,需要兩側檢車員交叉配合檢查。
鉤提桿彎曲變形、開尾丟失、螺栓松動、鉤舌推鐵變形等車鉤緩沖裝置故障為一般故障,兩側檢車員需重點檢查車鉤支撐座彈簧竄出狀態,同時,逐輛排查車鉤上下鉤耳和牽引凸臺裂紋,嚴禁出現冷門故障漏檢的情況。
車門裂損和門搭扣、轉軸折斷是車體中存在的主要故障。檢車員一旦發現這個問題,要將其捆綁住,在確保車輛運行安全后回送處理。
制動故障是C80E(H、F)車型中存在的主要故障,有效處理原關門車,避免新增關門是現階段需要重點攻關的課題。京唐港作業場應嚴格執行“制動故障專項整治四步法”,切實提高制動故障處理能力,確保故障研判準確,處理得當。
參考文獻
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〔編輯:白潔〕