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脫硝工程原理及鍋爐本體改造設計

2016-07-21 09:54:57梁鵬四川川潤動力設備有限公司四川自貢643000
工業技術創新 2016年2期

梁鵬(四川川潤動力設備有限公司,四川自貢,643000)

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脫硝工程原理及鍋爐本體改造設計

梁鵬
(四川川潤動力設備有限公司,四川自貢,643000)

摘 要:為了降低煙氣中氮氧化物的含量,基于武漢鍋爐股份有限公司某WGZ410t/h煤粉爐脫硝改造工程為例,對鍋爐脫硝工程改造的原理及本體設計進行了分析,提出了省煤器優化結構,以配合低氮燃燒。技術改造工程得到較好結果,為類似改造工程設計提供了參考。

關鍵詞:脫硝;傳熱計算;低氮燃燒;H型鰭片管,省煤器

引言

選擇性催化還原系統(Selective Catalytic Reduction,簡稱SCR)是指在催化劑的作用下,有選擇性的與煙氣中的NOX(氮氧化物)反應,將鍋爐煙氣中的氮氧化物還原成氮氣和水。SCR催化劑最佳的活性范圍在380~420℃。SCR煙氣脫硝技術最高可達到90%以上的脫硝效率[1,2]。

1 工作原理

SCR技術原理為:在催化劑(V2O5)作用下,向溫度約380~420℃的煙氣中噴入氨,將NOX還原成N2和H2O,其反應原理如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;6NO+4NH3→5N2+6H2O;6NO2+8NH3→7NO2+12H2O;2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。經過一系列化學反應,形成了氮氣和水。

2 鍋爐本體改造的設計

為配合低氮燃燒和SCR脫硝改造,對鍋爐尾部受熱面進行改造,以滿足S C R入口煙溫380±5℃(SCR催化劑最佳活性溫度)的要求。在SCR煙道的底部布置一級省煤器,受限于SCR煙道空間結構,一級省煤器采用H型鰭片管代替原光管省煤器;同時減少二級省煤器受熱面的縱向排數,通過減少二級省煤器受熱面達到提高SCR入口煙溫的目的。

2.1 資料分析

本例為山東茌平某鋁業自備電廠的鍋爐脫硝工程改造。該鍋爐為武漢鍋爐股份有限公司生產的WGZ410/9.8-20型高溫、高壓、自然循環單鍋筒、固態排渣、四角噴燃、Π型布置、全鋼架懸吊結構鍋爐。額定蒸發量410T/h;過熱蒸汽壓力9.8MPa;過熱蒸汽溫度540℃;給水溫度215℃;冷風溫度0℃;熱風溫度44.8℃。根據業主提供的煤質、運行記錄、熱力計算、圖紙及改造要求[3]。對尾部受熱面進行局部傳熱核算。同時考慮低氮燃燒以及脫硝改造后的煙氣量、煙溫變化,需要滿足《中國電站鍋爐技術標準規范匯編(第二卷):鍋爐設計標準》中對煙溫、煙氣阻力以及煙氣流速的設計要求[4]。改造后盡量保證鍋爐整體性能,二級省煤器入口煙溫按590.4℃進行設計。

煙氣特性整理如下:煙氣量5 1.7×1 0 4 Nm3/h;屏過出口煙溫943.9℃,高過冷段出口煙溫743.1℃,低過進口煙溫634.4℃;二級省煤器進口煙溫(轉向室) 590.4℃,二級省煤器出口煙溫452.7℃;上級空預器出口煙溫344.8℃;下級省煤器出口煙溫284.8℃;排煙溫度137℃。

2.2 省煤器幾何尺寸表

二級省煤器改造前橫向節距150mm,縱向節距60mm,橫向排數39.5,縱向排數32,受熱面積1185.6m2;改造后橫向節距150mm,縱向節距60mm,橫向排數39.5,縱向排數16,受熱面積593m2。一級省煤器改造前橫向節距140mm,縱向節距60mm,橫向排數33,縱向排數48,受熱面積1555.8m2;改造后橫向節距90mm,縱向節距87mm,橫向排數50,縱向排數20,受熱面積2880m2。

綜上所述:二級省煤器橫向排數不變,沿煙氣流程方向縱向排數減少一半(16排),受熱面積減少一半至593m2。一級省煤器由光管錯列布置改為H型鰭片管順列布置,受熱面積增加1324m2至2880m2。

2.3 傳熱計算

由于電廠使用的煤種與原校核煤種很接近。本次改造基于原校核煤種,利用熱力計算軟件(蘇標73)對省煤器進行100%BRL工況下熱力核算,數據匯總如表1所示。

表1 基于原校核煤種省煤器100%BRL工況下熱力核算

接表1

綜合分析:空預器整體吸熱量增加,熱風溫度提升15~25℃;排煙溫度原設計137℃,改造后因一級省煤器受熱面積的增加(約1324 m2)保證了排煙溫度基本不變。二級省煤器出口煙溫升高49℃,相應的二級空預器出口煙溫升高34℃,保證了SCR脫硝裝置的入口煙溫在375~380℃之間。酸露點、汽水阻力及煙風阻力的計算限于篇幅,本文略。末級空預器通過增加管徑來防止堵灰,管壁內搪瓷來防止煙氣低溫腐蝕。通過在空預器入口段加裝防磨套管來增加防磨性能。

2.4 H型鰭片管一級省煤器布置

圖1 改造后結構圖

一級省煤器采用順列逆流布置方式,橫向節距90mm,縱向節距87mm,橫向排數50,縱向排數24;基管受熱面積1008m2,全面積5028 m2。改造后布置如圖1所示。

3 性能保證

鍋爐改造后鍋爐性能得到保證[5],具體指標如下:

(1)鍋爐效率不降低;

(2)SCR入口煙氣溫度380±5℃;

(3)排煙溫度不升高;

(4)鍋爐尾部系統阻力增加不超過200Pa。

進入除塵器的煙氣中的氮氧化物含量大幅度降低,技術性能得到滿足。

4 結束語

該鍋爐經脫硝改造后,在實際投入運行中,鍋爐性能得到保證,脫硝效率顯著提高,電廠反映良好。本設計方案具有一定的參考性、可行性和實用性。

參考文獻

[1] 《鍋爐機組熱力計算標準方法》[蘇],1973.

[2] 《JB/Z 201-83 電站鍋爐水動力計算方法》 上海發電設備成套設備設計研究所編.

[3] 《鍋爐原理及計算》 清華大學電力工程系鍋爐教研組編 科學出版社,1979:1.

[4] 《鍋爐設備空氣動力計算(標準方法)》 [蘇]C.H.莫強 主編電力工業出版社,第三版.

[5] 《實用鍋爐設計手冊》 林宗虎,徐通模主編.化學工業出版社,第二版.

Denitration Engineering Principle and Designing on Boiler Body

Peng Liang
(Sichuan CRUN Power Equipment Co.,LTD., Zigong, Sichuan, 643000, China)

Abstract:In order to reduce the content of nitrogen oxide in flue gas, based on the denitration modification project which is the WGZ410 t/h pulverized coal furnace by the WuHan Boiler co., LTD,as an example.It provided analysis of the designing and practicability to boiler's modification with the denitration project.It supplyed a conclusion for optimal setting economizer which was cooperated the low nitrogen combustion.This paper has provided the reference designing for similar modification project.

Key words:Denitration; Heat-transfer Calculation; Low-nitrogen Combustion; H-type finned Tube; Economizer

中圖分類號:TK223.3

文獻標識碼:A

文章編號:2095-8412 (2016) 02-305-04

DOI:工業技術創新 URL: http//www.china-iti.com 10.14103/j.issn.2095-8412.2016.02.048

作者簡介:

梁鵬(1981-),男,工程師,就職于四川川潤動力設備有限公司,任職崗位設計員,主要從事電站鍋爐本體設計、300MW、600MW鍋爐機組節能減排改造設計及135MW鍋爐機組脫硝工程改造設計。

E-mail: iangpeng55555@163.com

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