王佩瑜 董佳鑫 孫嫚
摘 要:對(duì)國內(nèi)某煉廠0.9 Mt/a柴油加氫改質(zhì)裝置的工程設(shè)計(jì)與工業(yè)標(biāo)定進(jìn)行了總結(jié),介紹了該裝置工藝及工程技術(shù)特點(diǎn),并對(duì)裝置的工業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)標(biāo)定結(jié)果作出分析。結(jié)果表明,柴油加氫改質(zhì)催化劑FF-20和加氫精制催化劑FF-36效果良好,柴油產(chǎn)品硫含量、凝點(diǎn)、十六烷指數(shù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)值要求。
關(guān) 鍵 詞:柴油加氫改質(zhì); 工程設(shè)計(jì); 工業(yè)標(biāo)定
中圖分類號(hào):TE 624 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1671-0460(2016)08-1811-03
Abstract: The engineering design and industry calibration of a 0.9 Mt/a diesel hydroupgrading unit were summarized, process flow and technology features were introduced, and industry calibration result was analyzed. The results indicate that the performances of catalyst FF-20 and FF-36 are excellent; sulfur content, condensation point and cetane index of diesel product can reach the design requirements.
Key words: diesel hydroupgrading; engineering design; industry calibration
國內(nèi)某煉廠為滿足新國標(biāo),對(duì)原0.9 Mt/a柴油加氫改質(zhì)裝置進(jìn)行了改造。該裝置以催化裂化裝置產(chǎn)出的催化柴油為原料,使用撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的FZC系列加氫保護(hù)劑、FF-36加氫精制催化劑、FC-20加氫改質(zhì)催化劑,生產(chǎn)滿足國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的精制柴油。該裝置于2010年8月開工建設(shè),2012年6月順利投產(chǎn)。為了掌握新建裝置在正常生產(chǎn)負(fù)荷下的物料平衡、技術(shù)指標(biāo)、裝置能耗、設(shè)備運(yùn)行狀況、裝置操作條件以及加熱爐熱效率等,于2013年9月16日10:00-2013年9月18日22:00進(jìn)行了為期60 h的標(biāo)定。本次標(biāo)定因?yàn)樵喜蛔?,未按?00%負(fù)荷進(jìn)行標(biāo)定,負(fù)荷最高到84.4%,最低到71.6%,標(biāo)定負(fù)荷偏低可能對(duì)標(biāo)定結(jié)果有一定的影響。
1 工藝流程及技術(shù)特點(diǎn)
裝置由反應(yīng)部分(包括新氫壓縮機(jī)、循環(huán)氫壓縮機(jī))、分餾部分、低分氣脫硫部分和相應(yīng)的公用工程部分等四部分組成。本裝置共有兩臺(tái)反應(yīng)器,第一臺(tái)反應(yīng)器裝填FF-36[1-3]型加氫精制催化劑,第二臺(tái)反應(yīng)器裝填FC-20[4,5]型加氫改質(zhì)催化劑及FF-36加氫精制催化劑。第一反應(yīng)器入口壓力8.99 MPa,第二反應(yīng)器入口壓力8.83 MPa。工藝流程簡圖如圖1所示。
本裝置流程具有以下特點(diǎn):①原料油緩沖罐采用燃料氣進(jìn)行氣封,以避免原料油與空氣接觸,降低裝置操作風(fēng)險(xiǎn);②設(shè)置自動(dòng)反沖洗過濾器,以防止固體雜質(zhì)沉積于催化劑表面,避免長周期操作條件下反應(yīng)器壓降增大;③原料與循環(huán)氫在加熱爐前進(jìn)行混合、采用冷高壓分離流程,該流程操較簡便,流程簡練;④在反應(yīng)產(chǎn)物空冷器上游設(shè)置注水點(diǎn),防止加氫過程中生成的銨鹽在空冷器管束中凝結(jié),造成管道設(shè)備的腐蝕;⑤分餾部分采用先蒸汽汽提后分餾的雙塔流程,分餾塔底設(shè)置一臺(tái)重沸爐,生產(chǎn)無水柴油;⑥在汽提塔塔頂設(shè)置注緩蝕劑流程,在一定程度上減輕塔頂流出物中硫化氫對(duì)汽提塔頂系統(tǒng)的腐蝕;⑦采用雙殼程高壓換熱器,提高換熱器傳熱效率,進(jìn)一步提高反應(yīng)進(jìn)料加熱爐入口溫度,從而降低加熱爐負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能減排的目的;⑧為確保催化劑、高壓設(shè)備及操作人員的安全,設(shè)置0.7 MPa/min緊急泄壓系統(tǒng);⑨在加熱爐內(nèi)設(shè)置空氣預(yù)熱器,回收煙氣余熱,降低排煙溫度,從而提高加熱爐效率;⑩催化劑采用器外再生方式。
2 工業(yè)標(biāo)定
裝置2012年6月投產(chǎn),于2013年9月16日10:00-2013年9月18日22:00進(jìn)行了60 h的夏季工況標(biāo)定,為掌握裝置在正常負(fù)荷生產(chǎn)下的物料平衡、技術(shù)指標(biāo)、裝置能耗、設(shè)備運(yùn)行狀況、裝置操作條件和加熱爐熱效率,進(jìn)一步優(yōu)化操作、改進(jìn)技術(shù)提供了可靠依據(jù)。
2.1 裝置物料平衡
本裝置設(shè)計(jì)與標(biāo)定期間的物料平衡對(duì)比如表1及表2所示。從表中可以看出,氫耗遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,石腦油收率明顯高于設(shè)計(jì)值,精制柴油收率未達(dá)到設(shè)計(jì)值。產(chǎn)品中石腦油收率偏高,有較多的原料裂解為輕質(zhì)油品和氣體,造成氫耗增加。
2.2 原料與產(chǎn)品性質(zhì)
設(shè)計(jì)與標(biāo)定期間新氫組成及原料油性質(zhì)、產(chǎn)品性質(zhì)分別如表3及表4所示。從表中可以看出,標(biāo)定原料大部分性質(zhì)指標(biāo)要優(yōu)于或接近于設(shè)計(jì)值:標(biāo)定原料的硫含量最高為1 389×10-6,低于設(shè)計(jì)值2 000×10-6;氮含量與設(shè)計(jì)值接近,凝點(diǎn)和十六烷指數(shù)高于設(shè)計(jì)值。
設(shè)計(jì)氫氣為純氫,標(biāo)定用氫氣的氫純度沒有達(dá)到設(shè)計(jì)值要求,氫氣中含有少量的O2和N2,CH4含量未分析。新氫純度降低將會(huì)導(dǎo)致循環(huán)氫純度的降低,降低反應(yīng)氫分壓。
標(biāo)定石腦油產(chǎn)品硫含量最高為4.3×10-6,氮含量小于0.5×10-6,達(dá)到了設(shè)計(jì)值的要求;標(biāo)定柴油的硫含量、凝點(diǎn)、十六烷指數(shù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)值要求,蒸餾數(shù)據(jù)基本一致。
2.3 主要操作條件
因本次標(biāo)定原料不足,未按照100%負(fù)荷進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定負(fù)荷偏低可能對(duì)標(biāo)定結(jié)果有一定的影響。標(biāo)定期間加氫精制反應(yīng)器和加氫改質(zhì)反應(yīng)器的各床層溫度均低于設(shè)計(jì)值,加氫精制反應(yīng)器的床層總溫升與設(shè)計(jì)值較接近,加氫改質(zhì)反應(yīng)器的床層總溫升比設(shè)計(jì)值偏高較多,在原料油硫、氮含量均比設(shè)計(jì)值低的情況下,加氫改質(zhì)反應(yīng)溫升偏高,說明改質(zhì)反應(yīng)的深度高,這也是氫耗偏高的原因。
標(biāo)定期間高壓分離器壓力比設(shè)計(jì)值低。標(biāo)定用氫氣純度未達(dá)到設(shè)計(jì)值要求,導(dǎo)致循環(huán)氫純度降低,故標(biāo)定期間反應(yīng)氫分壓比設(shè)計(jì)值偏低。
標(biāo)定期間脫硫化氫汽提塔塔頂溫度比設(shè)計(jì)值偏低,但不影響脫硫化氫汽提塔的正常操作。產(chǎn)品分餾塔進(jìn)料溫度比設(shè)計(jì)值偏低。因低分氣脫硫塔低分氣管線上溫度表損壞,根據(jù)高壓分離器溫度,低分氣和貧胺液溫差偏小,貧胺液溫度未達(dá)到設(shè)計(jì)值,將影響到低分氣脫硫塔的脫硫化氫效果。
2.4 裝置能耗
本裝置設(shè)計(jì)與標(biāo)定期間,裝置標(biāo)定期間的能耗為11.18 kg標(biāo)準(zhǔn)油/t原料,比設(shè)計(jì)能耗低1.47 kg標(biāo)準(zhǔn)油/t原料(夏季工況),主要是因?yàn)闃?biāo)定期間操作壓力和操作溫度均比設(shè)計(jì)值低,占能耗比例最大的電、燃料消耗均比設(shè)計(jì)值低。
標(biāo)定用電量單耗為22.14 kW·h/t,比設(shè)計(jì)值低4.40 kW·h/t原料,主要原因是標(biāo)定時(shí)反應(yīng)系統(tǒng)壓力低,反應(yīng)進(jìn)料泵、壓縮機(jī)等主要用電設(shè)備用電量降低。標(biāo)定燃料單耗為4.64 kg/t原料,比設(shè)計(jì)值低0.75 kg/t原料,主要原因是標(biāo)定是反應(yīng)器入口溫度低,反應(yīng)進(jìn)料加熱爐熱負(fù)荷低,并且產(chǎn)品分餾塔底重沸爐熱負(fù)荷也比設(shè)計(jì)值偏低。
3 結(jié) 論
通過本次標(biāo)定可以得出以下結(jié)論:
(1)在標(biāo)定工況下(夏季生產(chǎn)方案,反應(yīng)進(jìn)料92.79 t/h,反應(yīng)器入口溫度280 ℃,反應(yīng)器入口壓力8.99 MPa(g),氫油比790),裝置三生產(chǎn)操作平穩(wěn),工藝指標(biāo)受控,原料柴油經(jīng)加氫精制效果明顯,硫含量由加氫前的1 279×10-6降至加氫的1.9×10-6,脫硫率達(dá)到99.8%,達(dá)到了原設(shè)計(jì)保證值;
(2)裝置設(shè)計(jì)能耗為12.92 kg標(biāo)準(zhǔn)油/t原料(夏季工況),在標(biāo)定工況下裝置實(shí)際能耗為11.18 kg標(biāo)準(zhǔn)油/t原料,低于設(shè)計(jì)能耗。主要是因?yàn)闃?biāo)定期間操作壓力和操作溫度均比設(shè)計(jì)值低,占能耗比例最大的電、燃料消耗均比設(shè)計(jì)值低;
(3)裝置標(biāo)定期間氫耗為1.96%,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值;石腦油收率為3.75%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于石腦油收率設(shè)計(jì)值;精制柴油收率為93.28%,未達(dá)到設(shè)計(jì)值精制柴油收率,說明柴油在加氫改質(zhì)反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生了部分裂解反應(yīng),加氫改質(zhì)反應(yīng)器的入口溫度可在一定程度上進(jìn)一步降低,以避免在夏季操作時(shí),柴油在反應(yīng)器中發(fā)生裂解反應(yīng),從而既增加了柴油收率,
參考文獻(xiàn):
[1] 劉星火,付堯,李高峰. 加氫催化劑FF-36與FC-50的工業(yè)應(yīng)用[J]. 煉油技術(shù)與工程,2014(8):53-56.
[2] 邵同培,李高峰. FF-36、FC-50催化劑在柴油加氫改質(zhì)裝置的工業(yè)應(yīng)用[J]. 中外能源,2014,5(19):67-71.
[3] 魏登凌,彭紹忠,王剛,姜虹. FF-36加氫裂化預(yù)處理催化劑的研制[J]. 石油煉制與化工,2006,11(37):40-43.
[4] 溫德榮,石友良,姜虹,王繼鋒. FF-20加氫裂化預(yù)處理催化劑的研制[J]. 石油煉制與化工,2008,1(39):12-16.
[5] 曹均豐,郝文月,劉昶,杜艷澤. 減壓蠟油加氫裂化產(chǎn)品性質(zhì)的預(yù)測(cè)[J]. 當(dāng)代化工,2016(01):27-30.