王文峰,陳建剛(山東新龍集團有限公司,山東壽光262709)
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氯氣-鹽水熱交換節能效果評價
王文峰,陳建剛
(山東新龍集團有限公司,山東壽光262709)
摘要:通過對生產工藝進行改造,高溫氯氣的熱能被低溫鹽水利用,節省蒸汽的同時,氯氣得以降溫除水,實現節能增效的目的。
關鍵詞:熱交換;節能技改;效益
山東新龍集團有限公司(以下簡稱山東新龍)氯堿廠離子膜燒堿設計產能為25萬t/a,2009年底開工建設,2010年11月第一期投產,2012年9月第二期投產,在線實際產能達到20萬t/a。配套鹽水精制裝置有浮上澄清桶、頗爾膜過濾器、螯合樹脂塔;電解生產裝置選用英國INEOS公司的BICHLORTM高電密自然循環復極式電解槽,共8臺;氯氫處理裝置有洗滌塔、冷卻器、透平機、氫壓機、水霧-酸霧捕集器等。
2.1技改前生產工藝
過濾后的一次鹽水,溫度大約在53℃,經過板式換熱器進行溫度調節后,溫控在60℃,進螯合樹脂塔進行二次精制,達到入槽標準后輸送至電解工序,用于電解生產。
電解生產出的83℃的被水蒸氣飽和的高溫濕氯氣在18.5 kPa壓力下經過氯氣洗滌塔、冷卻器、捕霧器、填料塔、泡罩塔進行逐級降溫、干燥處理,經透平機壓縮輸送至下游工序。
2.2技改后生產工藝
在氯氣處理工序安加1臺列管式全鈦材質換熱器(3臺舊鈦冷整合改造成1臺、總換熱面積421m2),一次鹽水工序輸送過來的過濾鹽水,不再經過之前板式換熱器進行蒸汽加熱調溫,而是直接進入列管式換熱器,與電解產出的高溫濕氯氣間接進行熱量交換。一次鹽水部分被加熱后溫度升高至65℃,通過旁路53℃的鹽水調溫至60℃后進入螯合樹脂塔進行二次精制;高溫濕氯氣通過換熱器降溫后再進入洗滌塔、冷卻器、捕霧器、填料塔、泡罩塔等進行除濕干燥處理,通過熱交換器后出洗滌塔的氯氣溫度由之前的45℃降至36℃,見圖1。

圖1 技術改造后生產工藝
2.3技改節能效益計算及效果評價
2.3.1鹽水加熱節省蒸汽效益計算
按實際年產20萬t/a燒堿產能計算。
(1)實際生產數據
鹽水-氯氣換熱器投運后經實際監控測量,在鹽水流量為260m3/h的條件下,經過熱交換器加熱并調整后鹽水溫度由53℃升高至60℃,溫度升為7℃。
20萬t/a燒堿產能每小時100%燒堿產量為200 000÷8 000=25(t)。
(2)計算依據
加熱用蒸汽0.8 MPa時,蒸汽氣化潛熱為2 050.8 kJ/kg,305 g/L鹽水的比熱為3 886 kJ/m3[1]。
(3)計算過程
鹽水每升高1℃,需要熱量為:
Q=cm△t=260×1×3 886=1 010 360(kJ/h)
可節約蒸汽量為:
1 010360÷2 050.8=492.67(kg/h)
噸堿節約蒸汽量為:492.67÷25=19.71(kg)
全年可節約蒸汽量為:
19.71×200 000÷1 000=3 942(t)
按照每噸蒸汽168元計算可節省資金:
3 942×168=66.23(萬元)
按正常生產要求,鹽水二次精制溫度控制在60℃,則鹽水升高7℃全年節省費用為463.61萬元。
因夏季生產時熱損失相對較少,一次鹽水在不加熱的情況下溫度即能滿足二次精制的要求,故全年熱交換器實際使用時間為9個月(去除6、7、8月),計算9個月的節省費用為347.7萬元。
2.3.2溴化鋰冷水機組節約蒸汽效益計算
(按20萬t/a燒堿產能計算)
氯氣通過交換器溫度降低后減輕了后序鈦冷卻器的負荷,相應減少了溴化鋰冷水機組的蒸汽消耗量。
(1)實際生產數據
在其他情況不變的情況下,氯氣洗滌塔出口溫度在投入運行前為45℃,投入運行后溫度為36℃,考慮冬、夏季節因素影響,溫度下降值約為9℃。
(2)計算依據
氯氣純度為97%,3%為雜質空氣;45℃時氯中含水為0.026 2 kg/kg Cl2;36℃時氯中含水為0.014 7 kg/kg Cl2;45℃時氯氣的定壓比熱Cp1:34.64 kJ/kmol℃,水蒸氣熱焓:2 582.9 kJ/kg,雜質空氣熱焓:0.242 kcal/kg℃;
36℃時氯氣的定壓比熱Cp2:34.55kJ/kmol℃,水蒸氣熱焓2 565kJ/kg,雜質空氣熱焓0.242kcal/kg℃[2]。
(3)計算過程
a.45℃時濕氯氣組成
氯氣量:885 kg/tNaOH;雜質空氣量:11.18(kg/t NaOH);水蒸氣量:23.187(kg/tNaOH);
b.36℃時濕氯氣組成
氯氣量:885 kg/tNaOH;雜質空氣量:11.18(kg/t NaOH);水蒸氣量:13(kg/tNaOH);
c.45℃時氯氣熱量
氯氣熱量Q1=19 430.1(kJ);
水蒸汽熱量Q2=59 889.7(kJ);
雜質空氣熱量Q3=510.1(kJ);
d.36℃時氯氣熱量
氯氣熱量Q4=15 503.7(kJ);
水蒸汽熱量Q5=3 345(kJ);
雜質空氣熱量Q6=408.1(kJ);
e.年可節省制冷量Q= 6 114 620 000(kJ);
f.年可節約費用
節約蒸汽用量為:4 259.1 t(溴化鋰機組熱效率值按70%算),按每噸蒸汽168元計算節省資金:71.55萬元。
2.3.3工藝改造投資情況
(1)鈦冷改造費用73萬元,3臺舊鈦冷費用為27萬元;
(2)使用的材料費用約為139.88萬元;
(3)安裝費用20.55萬元;
以上改造投資費用合計約為260萬元。
2.3.4技改節能效益情況
改造投資費用共計約為260萬元,根據鹽水升高7℃計算,年可節約費用為419.25萬元,當年不但能收回投資費用,還能節省近160萬元的成本,第二年乃至往后每年可直接節省419.25萬元以上的成本費用。
山東新龍通過以上生產工藝調整和改進,節能增效成果顯著。目前裝置生產連續穩定,運行成本比以前大大降低,極合適宜的體現了集團公司“實施精細化管理”和“向管理要效益”的宗旨。
參考文獻:
[1]北京石油化工工程公司.氯堿工業理化常數手冊.1988,11:37-39,339-341,910-927.
[2]王志魁、莫錫榮,等.化工原理.北京:化學工業出版社,1987第一版:361-387.
Evaluation of energy saving effect due to chlorine-brine heat exchange
WANG Wen-feng,CHEN Jian-gang
(ShanDong ShinLon Group Co,Ltd.,Shouguang 262709,China)
Abstract:Improving manufacturing process,the heat of higher temperature Chlorine is used by lower temperature brine.Not only saving the steam,but also at the same time cooling temperature & removing water,We achieved the purpose of energy saving and efficiency increasing.
Key words:heat exchange,technical transformation of energy saving;efficiency
中圖分類號:TK11+5
文獻標識碼:B
文章編號:1009-1785(2016)05-0041-02
收稿日期:2015-04-27