吳明波
(中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營 257017)
水平井叢式井組優快鉆井技術在鹽227區塊的應用
吳明波
(中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營 257017)
摘要:勝利油田鹽227區塊為低孔特低滲致密砂礫巖油藏,前期采用常規直井壓裂開發產量低、經濟效益差。為了提高動用儲量,改用集中鉆井、集中壓裂、集中投產的水平叢式井組方式開發,但井組第1口井-鹽227——1HF井存在大井眼定向鉆時慢、水平段重復劃眼等問題,致使該井施工周期較長、鉆井時效差、單井投資大。為此,在后續施工中,對井眼軌道、井身結構、鉆頭選型、鉆井液等技術進行了優化,8口井平均單井鉆井周期79.7 d,較鹽227-1HF 井縮短 53.9 d,投產后日產量明顯提高。
關鍵詞:鹽227區塊;叢式井組;井身結構;軌跡控制;鉆井液技術;致密砂巖
1地質工程概況
勝利油田鹽227區塊位于濟陽坳陷東營凹陷北部陡坡構造帶鹽227砂礫巖體,主要目的層為沙四上亞段,油藏埋深3 170~3 950m,含油面積1.5km2,石油地質儲量302×104t。構造呈北東-南西向展布的單斜形態,地層西南低、東北高,傾角20°,最大主應力方向為近東西向。沉積類型為扇三角洲沉積,縱向上看,底部以礫巖為主,向上巖性變細,上部為夾灰色泥質砂巖和深灰色泥巖;平面上看,垂直物源方向砂礫巖體巖性變化快,厚度變化大,靠近物源方向(北部)粒度粗,遠離物源方向粒度細。據巖心分析資料,目的層孔隙度最大13.4%,最小1.4%,平均6.1%;滲透率最大45.6×10-3μm2,最小0.02×10-3μm2,平均1.6×10-3μm2。由于鹽227區塊屬于低孔、特低滲砂礫巖油藏[1],前期采用常規直井開發效果不佳(先期完鉆3口井,僅1口井產量達到2t/d),因此,改用水平井叢式井組開發方案。
叢式井組共設計9口井,每3口井為一個井組,每臺鉆機負責施工一組,呈“品”字形分布。每個井組共用1個鉆井液池,部分鉆井液循環使用,以實現集約化施工。9口井全部采用放射型布井方式[2],井深4300~5 000m,設計井斜角66°~79°,水平井靶前距為400~500m,水平段長800~1100m。井身結構均采用三開型:一開φ440.5mm井眼×φ339.7mm套管;二開φ311.2mm井眼×φ244.5mm套管;三開φ215.9mm井眼×φ139.7mm套管。具體井組設計數據見表1。
2鉆井技術難點
(1)設計同臺各有3口井,造斜點深(深度2 800~3 000m)、直井段較長、地層傾角大,大井眼鉆進直井段防斜難度大,同臺井防碰難度大,井身質量要求高。
(2)設計水平井的斜井段和水平段長,隨著水平位移的延伸,摩阻和扭矩逐漸增大,滑動鉆進困難。同時,為了保證完井壓裂管柱的安全順利下入,要求井眼軌跡高度平滑,造斜段造斜率控制在20°/100m以內,水平段全角變化率不超過10°/100m,控制精度要求高、難度大。
(3)二開φ311.2mm上部泥巖井段易吸水膨脹,三開φ215.9mm長裸眼井段含有大段泥巖,長時間施工井壁易坍塌,造成井眼不暢通、起下鉆困難,對鉆井液性能提出了較高要求。
(4)砂礫巖地層可鉆性差,鉆頭(PDC鉆頭適應性差,牙輪鉆頭有效使用時間較短)和扶正器易發生嚴重磨損,機械鉆速低,鉆井周期長。
3優快鉆井技術
3.1井眼軌道優選
先期非常規油氣井完井改造立足于裸眼壓裂,而裸眼下入壓裂管柱要求造斜段井眼曲率<20°/100m,水平段<10°/100m。本著安全的原則,井組井眼軌道剖面設計采用單增類型,一方面可保證井眼平滑,降低施工難度,另一方面有利于管柱的順利下入,如鹽227-1HF采用“直-增-平”三段制單增剖面,設計狗腿度10.5°/100m)。此外,近年來勝利油田開發的非常規油藏埋藏較深,單井機械鉆速相對較慢。為提高水平井鉆井速度,在滿足完井管柱安全下入的前提下,軌道類型采用五段制,如鹽227-2HF井,具體設計見表2。五段制設計主要考慮因素:滿足完井壓裂工藝要求,不影響完井管柱的下入和管材的抗彎能力;軌道中有大段穩斜井段,從理論上可增加轉盤鉆進的比例,進而有利于提高機械鉆速。因此鹽227區塊后續(鹽227-1HF除外)長水平段水平井全部都采用五段制剖面類型。

表2 鹽227-2HF井井眼軌道設計方案
3.2井身結構優選
鹽227區塊長水平段水平井完鉆井深在4 500~5 000m,井身結構均采用三開次。鹽227-1HF井為區塊內施工的第1口井,一開采用φ444.5mm鉆頭,下入φ339.7mm套管至350m,封住上部疏松易垮塌地層;二開采用φ311.2mm鉆頭,下入φ244.5mm技術套管至A點;三開采用φ215.9mm鉆頭,裸眼完鉆后下入完井壓裂管柱(表3)。由于二開定向段均在φ311.2mm井眼,地層可鉆性差,PDC鉆頭不適應,牙輪鉆頭壽命短,鹽227-1HF斜井段平均機械鉆速僅1.23m/h,嚴重制約了鉆井提速、提效。為了提高鉆井速度,對后續施工井井身結構進行了優化設計,將φ244. 5mm技術套管優化為封過沙三中地層 ( 2 300m) ,這既封隔了沙三段易塌地層,又減少了裸眼段長度,減少了大井眼鉆進井段[3],提高了鉆井速度。后期優化設計鹽227-9HF的井身結構見表4。

表3 鹽227-1HF井身結構數據

表4 鹽227-9HF 井身結構數據
3.3軌跡控制技術
3.3.1 斜井段
斜井段采用的鉆具結構:φ215.9mm牙輪鉆頭+φ172mm×1.5°螺桿+MWD+加重鉆桿+鉆桿。定向過程中,根據實鉆造斜率合理分配定向段和復合鉆進段比例,采取“少滑動、多復合”的技術措施,確保了井眼軌跡圓滑。鹽227-1HF斜井段復合鉆進增斜率最高達到15°/100m,高于設計造斜率,定向段施工過程中,可以根據實鉆造斜率的變化,采用大井段復合鉆進,以提高鉆井效率。
3.3.2 水平段
由于鹽227-1HF井在斜井段施工過程中機械鉆速太低,三開水平段采用泡沫鉆井方式,水平段最高機械鉆速達到了13.08m/h,平均機械鉆速達到了5.39m/h,是鄰井的3~4倍。但泡沫鉆井對鉆頭和扶正器的磨損異常嚴重,且投資過大,單口井投資超過7000萬元,因此,在后續施工中棄用。水平段采用用常規泥漿鉆進,采用的鉆具組合為:φ215.9mm鉆頭+φ172mm×1.25°螺桿+φ212mm扶正器+MWD+鉆桿+加重鉆桿。選擇小度數單彎螺桿,避免滑動鉆進調整井斜時出現較高的狗腿度;對螺桿本體上的扶正塊進行了優化,減少1~2mm,并搭配合適尺寸的欠尺寸扶正器,調整底部鉆具組合造斜特性,以提高復合鉆進的比例。通過調整鉆進參數,復合鉆進能基本達到穩斜或微增井斜的效果,減少了滑動鉆進的次數和井段,利用復合鉆進提高效率,實現“多復合,少滑動”。
3.4鉆井液技術
鹽227區塊自上而下鉆遇平原組、明化鎮組、館陶組、東營組、沙河街組沙二段至沙四段,缺失沙一段。沙河街組埋深較淺、易坍塌,加之裸眼段長,綜合考慮井壁穩定、攜巖、潤滑、油氣層保護和鉆井綜合成本等多項因素[4-5],對不同井段采用了相應的鉆井液體系。
3.4.1 一開
一開上部地層膠結疏松,易發生井壁坍塌,選用抑制性聚合物防塌鉆井液體系,以抑制地層黏土造漿。鉆井液主要性能:密度1.05~1.1g/cm3;黏度35~45s。
3.4.2 二開
針對直井段上部地層膠結疏松,易發生坍塌,選用抑制性聚合物防塌鉆井液體系,以抑制地層黏土造漿。二開下部沙河街組易發生坍塌掉塊,改用防塌性能較強的聚磺鋁胺基潤滑防塌鉆井液體系,以保證鉆井液具備很強的抑制性、封堵性和潤滑性。施工中加強維護,鉆進中及時補充質量分數為0.3%~0.5%的PAM聚合物膠液,嚴格控制造漿,嚴格控制鉆井液中的劣質固相含量和低密度固相,維持鉆井液膨潤土含量30~45g/L,以確保鉆井液性能穩定、技術套管地順利下入。二開直井段鉆井液性能:密度 1.05~1.20g/cm3;黏度30~50s;API濾失量≤5.0mL;靜切力2~4/4~8Pa/Pa,pH值7.0~9.0。
3.4.3 三開
三開裸眼井段長、鉆井施工周期長,后期摩阻扭矩增大,鉆井液必須具有良好的潤滑防卡性能,選用強抑制封堵性聚合物(潤滑)防塌鉆井液體系。在造斜點前200m加入乳化劑、原油和固體潤滑劑,井斜角每增加 10°~15°混入一定比例的原油,以提高鉆井液的潤滑性,使之形成潤滑性能良好的泥餅[6],確保三開鉆進過程中摩阻低、扭矩小和井下安全。水平段嚴格控制鉆井液中的劣質固相含量,同時配合短起下作業,破壞巖屑床,及時清除井內鉆屑。水平段鉆井液主要性能:密度1.15~1.25g/cm3;黏度50~60s;API濾失量≤2.0mL;靜切力5~8/10~16Pa/Pa;pH值8.0~8.5。
3.5鉆頭優選
該區快二開直井段地層主要以泥巖為主,選用P5363S型PDC鉆頭。該鉆頭具有切削能力強、扭矩小、鉆速快的特點,有利于實現直井段的快速鉆進,實現一趟鉆鉆完二開直井段。
三開下部地層巖性主要以砂礫巖為主,該地層以石英為主,存在菱鐵礦,地層強度為中硬,地層可鉆性級值較好,研磨性較強,地層鉆頭損壞主要以碎齒、斷齒和磨損為主[7]。鹽227-1HF井在斜井段嘗試使用PDC鉆頭,但效果不好,存在定向工具面不穩、機械鉆速慢、PDC鉆頭切屑齒磨損嚴重、經濟性差。因次,在后續井三開施工時,斜井段優先選用HJT537GHL鑲齒牙輪鉆頭,該類鉆頭具有掌背強化、金剛石保徑、研磨性強的特點,斜井段平均機械鉆速達到2.61m/h,能夠實現單趟進尺100m。
水平段采用PDC鉆頭和牙輪鉆頭混合使用,牙輪鉆頭純鉆時間短,主要用于調整井斜角和方位角,待井斜角和方位角調整達到要求之后,再使用PDC鉆頭復合鉆進,實現快速鉆進,選用的PDC鉆頭型號為PK6256MJ型,該類鉆頭具有雙排齒加強結構、球面齒保護保徑和減少沖擊傷害高抗研磨性等特點,以實現水平段的快速鉆進。
4施工效果
(1)鹽227-1HF井創中石化泡沫鉆井最深井(4 591m),垂深最深(3 619.54m),井下施工溫度最高(137 ℃)3項紀錄。
(2)水平段優選的PK6256MJ型PDC鉆頭在鹽227-6HF井單趟進尺達到270m,創造本區塊砂礫巖體水平井最高進尺紀錄。
(3)9口井建設產能3×104t,投產后動用儲量270×104t,平均單井日產油15t,是周圍鄰井的6~10倍。
(4)鹽227區塊采用集中鉆井、集中壓裂、集中投產的一體化開發方式,3臺鉆機同時使用1條供電線路,單井節約搬遷費、動力費等300×104元,單井費用控制在5000×104元以內。
(5)后施工的8口井采用優快鉆井技術,平均單井鉆井周期79.69d,比鹽227-1HF井縮短53.89d,鉆井周期和成本明顯降低。
5認識與建議
(1)鹽227區塊是勝利油田首次按照“井工廠”標準模式建設的開發區塊,實現了集中鉆井、集中壓裂、集中投產的一體化方式。該模式的成功應用,節約了鉆井成本,有利于提高非常規油氣藏開發效果,具有良好的推廣應用前景。
(2)PDC鉆頭在砂礫巖鉆進時,適應性較差,建議進一步改進PDC切削齒結構及抗磨性能,研制適合砂礫巖地層鉆進的PDC鉆頭,以提高鉆井速度。
(3)井身結構的優化,減少了技術套管的下深,減少了大井眼鉆進進尺,提高了機械鉆速,縮短了鉆井周期,減少了鉆井成本。
參考文獻
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編輯:劉洪樹
文章編號:1673-8217(2016)02-0112-04
收稿日期:2015-10-14
作者簡介:吳明波,工程師,1980年生,2005年畢業于中國石油大學(華東)石油工程專業,現從事特殊工藝井的技術服務工作。
中圖分類號:TE243.2
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