李凌川,徐文璽,劉延軍
(1.中國石化華北油氣分公司采油一廠,甘肅慶陽 745300;2.中國石化華北油氣分公司采油氣工程服務中心)
涇河油田原油破乳劑的優選與復配
李凌川1,徐文璽2,劉延軍1
(1.中國石化華北油氣分公司采油一廠,甘肅慶陽 745300;2.中國石化華北油氣分公司采油氣工程服務中心)
摘要:針對涇河油田原油密度大、非烴及瀝青質含量高、脫水困難、破乳劑用量大等問題,測定了6種商品破乳劑對含水20%稠油的脫水效果。單劑破乳劑25-A和HL-1的脫水效果均優于其它破乳劑,破乳溫度65 ℃、破乳劑濃度600 mg/L時的脫水率分別為65.6%和62.5%。復配破乳劑脫水效果明顯優于單劑破乳劑,相同條件下,脫水率高出15.7%。通過破乳劑濃度和破乳溫度等影響因素的分析得出,涇河油田原油的最佳破乳條件為:破乳劑濃度400 mg/L,復配比例2∶1,破乳溫度80 ℃,沉降10 h后脫水率可達94.5%。
關鍵詞:涇河油田;稠油脫水;破乳劑
涇河油田位于鄂爾多斯盆地西南部,主要開發層位為三疊系延長組長8油層組,儲層平均孔隙度8.6%,平均滲透率0.34×10-3μm2,為典型的低孔、低滲油氣藏[1-3]。原油成分中高碳類化合物、重質組分含量高,原油密度0.872~0.934 g/cm3,屬中質油至重質油(稠油),原油族組分見表1。稠油中膠質和瀝青質含量較高,而這兩種物質是一種天然乳化劑,極易吸附在油水界面形成黏稠厚膜,阻止水滴聚并,使其成為一種穩定的油包水型乳狀液體系,導致稠油脫水十分困難[4-6]。目前涇河油田正處于開發初期,現場使用的破乳劑種類繁多,沒有開展本地區原油破乳劑適用性實驗研究,且受客觀條件限制,原油脫水及銷售均在各發油點進行,現場脫水工藝、設備比較簡單,破乳劑加量濃度高達800~1 000 mg/L,個別井甚至超過1 600 mg/L,無形中增加了原油開發綜合成本,也造成了資源的極大浪費。因此,針對本地區原油進行破乳劑優選與復配實驗,合理控制破乳劑加量濃度,對于目前低油價時期油田的經濟效益開發具有重要的現實意義。

表1 涇河油田17井區原油組分統計結果 %
1原油、破乳劑和實驗儀器
實驗所用原油取自涇河油田17井區,原油含水20%,膠質、瀝青質含量38.25%,蠟質含量15.12%,黏度220 mPa·s(50 ℃),凝固點25.4 ℃,原油密度0.92 g/cm3。
實驗所用破乳劑:YT-100為長慶巨力化工廠生產;LZ-1、SHZ-20為濮陽綠洲公司生產;HL-1為陜西中和大地公司生產;HZ-218為濮陽惠眾公司生產;25-A為勝利化工廠生產。
實驗儀器:NDJ-5S旋轉黏度計(370×325×280 mm),上海滬粵明科學儀器有限公司;JJ-2型組織搗碎勻漿機(最大轉速為8 000 r/min),常州國華儀器廠;76-1型玻璃恒溫水浴(300×300 mm),上海標本模型廠。
2結果與分析
原油破乳脫水實驗方法,按照中華人民共和國石油天然氣行業標準SY/T521-2000《原油破乳劑使用性能檢驗方法(瓶試法)》進行[8]。
2.1原油乳化實驗
將油樣與水按體積比1∶1混合(共80 mL)裝入100 mL具塞量筒內充分震蕩后,置于65 ℃恒溫水浴中,經12 h后觀察,量筒中有3.5 mL水乳化到原油中,形成穩定的乳狀液,這表明該地區原油具有較強的乳化能力。
2.2破乳劑單劑優選
模擬現場工藝條件,脫水溫度為65℃,油量80 mL,破乳劑濃度600 mg/L,實驗結果見表2,從中可以看出,單劑HL-1和25-A脫水速率較快,最終脫水率較高,脫出水相清潔度較好,油水界面清晰,對本地區具有代表性的17井區原油脫水性能均優于其它破乳劑,其中,25-A性能最佳,HL-1次之,因此,最終選用脫水率較高的25-A進行破乳劑復配實驗。

表2 破乳劑單劑脫水率(65℃、600 mg/L) %
2.3破乳劑復配實驗
根據破乳劑單劑優選結果,考慮到本地區原油密度高、黏度大的特點,向單劑中添加增效劑DEA。DEA為有機小分子化合物,25-A與DEA按不同比例進行復配的破乳劑脫水實驗結果見表3。從表3可以看出,DEA本身不具脫水功能,但與單劑25-A復配卻可以顯著提高25-A的脫水效果,當25-A與DEA復配比例為2∶1時,脫水速度快,最終脫水率高,沉降10 h后達到81.3%,且脫出水相清潔度較高,油水界面清晰。

表3 復配破乳劑對涇河原油不同沉降時間的脫水率(65 ℃) %
2.4破乳劑濃度及破乳溫度對脫水率的影響
破乳劑濃度和破乳溫度是影響原油脫水效果的重要因素,為此,選用脫水效果較好的4號復配破乳劑進行實驗。當破乳溫度為65 ℃時,不同破乳劑加量對脫水效果的影響如圖1所示;當破乳劑濃度為400 mg/L,不同破乳溫度對脫水效果的影響如圖2所示。

圖1 破乳劑濃度對脫水率的影響情況

圖2 破乳溫度對脫水率的影響情況
從圖1可以看出,當破乳劑濃度在100~400 mg/L時,脫水率隨破乳劑濃度的增大而迅速增大,當破乳劑濃度大于400 mg/L后,脫水率增大不明顯。這是由于隨著破乳劑濃度的增大,破乳劑分子與乳狀液分子在界面上的相互作用達到平衡,乳狀液界面的厚膜強度逐漸減弱,水滴變得越來越容易
聚集,因此,脫水率逐漸增大,當破乳劑濃度增大到一定程度后,過量的破乳劑加入會使乳狀液分子表面形成新的界面膜,阻礙水滴的聚集,因而脫水率增大幅度變小,甚至出現下降。
從圖2可以看出,隨著破乳溫度的升高,脫水率隨之增大。這是由于隨著溫度升高,原油黏度降低,油水密度差增大,分散液滴的熱運動加快,乳狀液體系的穩定性降低,這有利于水滴的聚集。當破乳劑濃度400 mg/L、破乳溫度80 ℃時,沉降10 h后的脫水率可達94.5%,從能耗的角度考慮,80℃為復配破乳劑的最佳破乳溫度。
3結論
(1)涇河油田原油黏度、密度大,非烴及瀝青質含量高,極易形成穩定的油包水型乳狀液體系,導致原油脫水困難。
(2)破乳劑單劑優選結果表明,HL-1和25-A脫水速率較快,最終脫水率較高,脫出水相清潔度較好,油水界面清晰。
(3)25-A與增效劑DEA復配比例為2∶1時,脫水速度快,最終脫水率高,沉降10h后可達到81.3%,且脫出水相清潔度較高,油水界面清晰,比25-A單劑脫水率高出15.7%。
(4)涇河油田原油的最佳破乳條件為:破乳劑濃度400 mg/L,復配比例2∶1、破乳溫度80 ℃,沉降10 h后的脫水率可達94.5%。
參考文獻
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編輯:劉洪樹
文章編號:1673-8217(2016)01-0140-03
收稿日期:2015-09-15
作者簡介:李凌川,碩士,1987年生,2013年畢業于中國石油大學(華東)油氣田開發工程專業,現從事采油工程理論與技術研究。
中圖分類號:TE357.43
文獻標識碼:A