王晨明 王敬濤 何麗鵬



摘要:本文以7.5Kw,6P電機為例,闡述高效電機節材思路及實驗成果,并針對傳統高效電機成本高的問題,提出了新的設計方案,大大的節約了成本,避免資源浪費。
關鍵詞:YE3;高效電機;節材
中圖分類號:TM3 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2016)004-000361-01
隨著我國加入WTO,我國電機行業所面臨的國際社會的巨大競爭壓力和挑戰日益加劇。從國際和國內發展趨勢來看,推廣中國高效電機是非常有必要的,這也是產品發展的要求,使我國電機產品跟上國際發展潮流,同時也有利于推進行業技術進步和產品出口的需要。據統計,2002年我國電機耗電占全國耗電量的60%以上,其中小型三相異步電動機耗電約占35%,是耗電大戶,所以開發中國高效電機是提高能源利用率的重要措施之一,符合我國發展的需要,是非常必要的。
相關機構做過計算,如果將所有電機效率提高5%,則全年可節約電量達765億千瓦時,這個數字接近三峽2008年全年發電量。所以說高效節能電機行業的發展空間大、需求性強。政策方面,國家標準化管理委員會于2012年發布了強制性標準《GB 18613-2012中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》。但是現在面臨的問題是高效電機的成本愈來愈高,產品在國際上沒有價格優勢,本文介紹的節材電機,相對于傳統高效電機,采用了新的結構件及新的電磁,在滿足高效電機性能的基礎上,成功的降低了成本,提高了產品的競爭力。下面以高效電機YE3-160電機為例,從兩個方面闡述高效電機節材思路,分析樣機實驗成果。
一、改進電機結構設計
傳統YE3-160高效電機使用的是Y2基礎系列電機的前端蓋,基礎系列電機的端蓋為滿足通用性,端蓋上帶有注油結構,根據實際情況決定是否打注油孔,并且都配有軸承內蓋,然而本高效電機是不需要注油的,端蓋上注油結構完全是浪費材料。因此節材后的電機在設計端蓋時直接去掉注油結構節省了材料,而且不再需要使用內蓋,這樣每臺電機不僅節省材料,而且減少了一道安裝內蓋的工序,節省材料的同時又節約了工時,成功降低了物力與人力的成本。
二、減少電機電磁材料
影響電機使用效率的主要因素有:定子損耗、轉子損耗、鐵耗、雜散損耗、風摩耗五大損耗。我們可以通過控制五大損耗來實現保證電機效率的同時,達到節約成本的目的。
1.定子損耗、轉子損耗
經過研究發現傳統電機定子沖片與轉子沖片槽型比較大,定子沖片凈面積僅剩192.44cm2,轉子沖片凈面積為160cm2,這樣消耗的銅和鋁就會多,所以我們嘗試減小槽型尺寸的辦法使定子沖片凈面積提高到了208.64cm2,轉子沖片凈面積提高到了187.01cm2。之后再通過微調定子線圈的線規與匝數,經計算,減少銅和鋁用量的同時,成功地將效率控制在了高效電機效率要求范圍內。這樣以來每臺電機所需的銅和鋁大大的降低了,保證效率要求的基礎上節約了成本。
2.鐵耗
電機可以通過減小磁密度,增加鐵心的長度來降低磁通密度,但這會導致電機本身所需的銅、鐵、鋁重量隨之增加;減少鐵心片厚度來減少電流的損失,例如使用冷軋鋼片代替熱軋鋼片可以減小硅鋼片厚度,但薄鐵心片會增加鐵心片數目增加成本;所以最終我們通過研發,決定采用先進的熱處理及制造技術,順著硅鋼片的碾軋方向裁剪并對硅鋼沖片進行熱處理,有效降低10%-20%的損耗,提升電機的效率的同時,又避免增加電機材料。
從計算結果上來看,節材后的電機,鐵的使用量為原來的96%,銅為原來的76.6%。鋁為原來的55%,節材后的電機在銅、鐵、鋁的用料上都遠遠優于傳統電機,從而大大的節約了電機的制造成本,提高產品的競爭力。
三、實驗結果
從實驗結果上看,節材后電機效率僅下降0.37%,依然能滿足IE3效率電機標準。因此,此節材方案,即降低了電機生產成本,又保證了電機使用性能,且具有很高的可實施型,具備批量生產的條件。
四、結論
經過設計研發和實驗結果發現,節材后的高效電機具有很高的可實施性,不僅滿足高效電機的效率要求,而且各方面性能也有所提升,既節約了成本又改善了性能,即提高產品市場競爭力,又為以后的電機節材工作奠定了基礎。