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余熱鍋爐再熱噴水減溫器斷裂失效分析

2016-06-20 07:17:31何淑芬宋永平谷樹超
電力與能源 2016年2期

王 松,何淑芬,宋永平,谷樹超,李 炅

(1. 上海明華電力技術(shù)工程有限公司,上海 200090;2.上海申能臨港燃機(jī)發(fā)電有限公司,上海 201306)

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余熱鍋爐再熱噴水減溫器斷裂失效分析

王松1,何淑芬1,宋永平2,谷樹超1,李炅1

(1. 上海明華電力技術(shù)工程有限公司,上海200090;2.上海申能臨港燃機(jī)發(fā)電有限公司,上海201306)

摘要:通過對某電廠余熱鍋爐再熱噴水減溫器斷裂件的失效分析,認(rèn)為懸臂梁結(jié)構(gòu)的減溫器在減溫水投運(yùn)過程中,部件會承受熱應(yīng)力及再熱蒸汽的沖刷,長期運(yùn)行在應(yīng)力集中部位導(dǎo)致疲勞斷裂。建議優(yōu)化減溫器結(jié)構(gòu),加強(qiáng)監(jiān)督檢查,保障鍋爐的安全運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:余熱鍋爐;減溫器;疲勞失效

再熱減溫器作為再熱汽溫調(diào)節(jié)必不可少的輔助調(diào)溫手段,對燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組的調(diào)峰運(yùn)行起到非常重要的作用,但其運(yùn)行工況比較惡劣,既要承受高溫再熱蒸汽的沖刷,又要承受噴水的急冷,對其長期安全的運(yùn)行提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[1]。本文就某電廠余熱鍋爐再熱噴水減溫器失效的原因進(jìn)行分析,并對其提出改進(jìn)的建議。

1材料及使用工況

再熱噴水減溫器管材料為SA213-T22,由法蘭、噴水管和套管組成,減溫水蒸汽溫度為180℃,再熱蒸汽溫度為560℃,壓力為8.8 MPa,減溫水噴射方向和蒸汽流動方向均垂直向上,如圖1所示,斷裂發(fā)生在噴水管和套管的角焊縫處。

圖1 再熱噴水減溫器

2斷口形貌分析

對斷口進(jìn)行清洗如圖2所示,斷裂發(fā)生在噴管細(xì)管與套管的搭接角焊縫區(qū)域,斷面呈圓環(huán)形,沿著焊趾分布,斷面形狀比較平整,斷口表面區(qū)域近外表面有多個小臺階,表明為多源啟動的疲勞斷裂,斷裂從外表面焊趾處起始向內(nèi)表面擴(kuò)展;斷口左上方特征比較粗糙,有撕裂的痕跡,呈現(xiàn)終斷形態(tài),而且圖2中A處存在疲勞裂紋擴(kuò)展的跡象[2-3]。

圖2 減溫器斷裂宏觀形貌

圖2斷口的左邊焊縫與套管的熔合線B處發(fā)現(xiàn)裂紋的存在,裂紋沿著焊趾分布,近尾端向焊縫內(nèi)擴(kuò)展(見圖3)。從裂紋發(fā)生的位置及擴(kuò)展走向來看,此裂紋更多是因拘束熱應(yīng)力造成的。細(xì)管內(nèi)為溫度較低的冷介質(zhì),而套管為高溫部件,因此在噴水運(yùn)行過程中,細(xì)管因冷卻收縮在焊縫焊趾處產(chǎn)生緊縮應(yīng)力,再附加焊趾處的應(yīng)力集中效應(yīng),致使此處誘發(fā)裂紋,而裂紋、未焊透等缺陷的存在會大大降低疲勞強(qiáng)度[4]。

圖3 B處焊趾裂紋

對斷口的下方區(qū)域進(jìn)行掃描電鏡分析,圖4上側(cè)為管外壁,斷面的表層區(qū)域內(nèi)存在多個疲勞啟動臺階,符合多源啟動的特征,斷面在內(nèi)表面區(qū)域比較平滑,且存在橫向的擴(kuò)展條紋,與斷面的斷裂方向成垂直關(guān)系。斷口下方中間區(qū)域形貌如圖5所示,呈現(xiàn)明顯的準(zhǔn)解理形貌,并有疲勞條紋的存在,但是由于氧化腐蝕等原因,疲勞條紋有點模糊不清。

表1 相關(guān)元素分析 wt%

圖4 斷口下方形貌

圖5 斷口下方中間區(qū)域形貌

3化學(xué)成分和組織分析

取樣進(jìn)行化學(xué)分析,結(jié)果如表1所示,相關(guān)元素的含量符合ASTM-SA213中對T22的要求。

斷面近焊縫表面起始區(qū)域組織分布形貌見圖 6所示,圖左側(cè)為焊縫表面,表面有氧化現(xiàn)象。圖右側(cè)為斷面,斷面較平整,可見斷裂起始于熔合線熱影響區(qū)。斷面表面區(qū)域組織為貝氏體+鐵素體,焊縫組織為貝氏體+鐵素體。

對斷裂噴管另一側(cè)進(jìn)行室溫拉伸試驗,1號管常溫力學(xué)性能基本滿足ASME SA213對T22鋼的要求[5],但其中屈服強(qiáng)度略低于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限。常溫力學(xué)性能如表2所示。

圖6 斷口剖面組織表面形貌

序號樣品編號Rp0.2/MPaRm/MPaA/%11號管-120445532.521號管-220046331.531號管-320146231.0《ASMESA213》T22鋼≥205≥415≥22

4斷裂機(jī)理分析

通過對再熱噴水減溫器的斷口和組織分析,該處部件的失效機(jī)理為多源啟動的疲勞斷裂。噴管噴嘴端較大且為自由端,焊接區(qū)域為長桿(管)的懸臂梁的支點,在運(yùn)行中,會承受自重、蒸汽的沖刷和減溫水投運(yùn)時產(chǎn)生的反作用力,且該燃機(jī)機(jī)組參與調(diào)峰啟停次數(shù)較為頻繁,使得再熱蒸汽量和減溫水量變化較大,對應(yīng)的載荷也會隨之變化;桿端貫量在焊接區(qū)(支點)形成很大的彎矩,且在焊趾陡角(支點)處因應(yīng)力集中產(chǎn)生附加應(yīng)力,致使發(fā)生多源啟動的疲勞開裂。另一方面,噴管投運(yùn)噴水過程中在焊趾處產(chǎn)生的拘束熱應(yīng)力也對此處的開裂有一定的貢獻(xiàn)作用[6]。

5結(jié)語

(1)再熱噴水減溫管屬于簡單的懸臂梁結(jié)構(gòu),在流動介質(zhì)環(huán)境中工作易產(chǎn)生振動而在局部應(yīng)力較大處(套管和噴管搭接的角焊縫處)形成疲勞裂紋,裂紋從外壁向內(nèi)壁發(fā)展,最終導(dǎo)致失效斷裂。

(2)套管和噴管搭接的角焊縫處存在應(yīng)力集中效應(yīng),并且由于減溫水和再熱蒸汽溫差大,噴管和套管之間存在熱應(yīng)力,容易產(chǎn)生熱疲勞開裂,已在斷口角焊縫的另一側(cè)焊趾處發(fā)現(xiàn)裂紋。

(3)減溫器管材質(zhì)為SA213-T22,常溫拉伸性能結(jié)果來看,試樣的屈服強(qiáng)度較低。

(4)建議優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用更為合理的結(jié)構(gòu),應(yīng)避免容易引起應(yīng)力集中的連接形式和焊接缺陷;確認(rèn)噴管結(jié)構(gòu)的材質(zhì)設(shè)計及其供貨條件,材質(zhì)不良或熱處理不當(dāng)會降低材料的強(qiáng)度和疲勞抗力;此外,應(yīng)加強(qiáng)對減溫器噴管的日常監(jiān)督和檢查,從而減少類似事故的發(fā)生,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性[7]。

參考文獻(xiàn):

[1]尹俠,鄭劍飛,何本壽.再熱器噴水減溫器裂紋分析及結(jié)構(gòu)改進(jìn)[J]. 鍋爐技術(shù),2013,44(3):61-63.

YIN Xia,ZHENG Jian-fei,HE Ben-shou.Reheat-er spray desuperheater crack analysis and str-uctural Improvements[J]. Boiler Technology,2013,44(3):61-63.

[2]鐘群鵬,趙子華.斷口學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]Berek Hull.斷口形貌學(xué):觀察、測量和分析表明形貌的科學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2009.

[4]拉達(dá)伊,鄭朝云,張式程.焊接結(jié)構(gòu)疲勞強(qiáng)度[M].北京:機(jī)械工藝出版社,1994.

[5]ASME SA-213/SA-213M, Specification for seam-less ferritic and austenitic alloy-steel boiler,su-perheater,and heat-exchanger tubes[S].2006:1-11.

[6]劉峰,嚴(yán)愷平. 600 MW機(jī)組鍋爐減溫器斷裂原因分析及改進(jìn)措施[J].熱力發(fā)電,2007(5):87-88.

LIU Feng,YAN Kai-ping.Cause analysis of desuperheater fracture for boiler of 600 MW unit[J].Thermal Power Generation, 2007(5):87-88.

[7]DL/T 438-2009.火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程[S]. 北京:中國電力出版社,2009.

(本文編輯:嚴(yán)加)

Analysis of Spray Water Pipe Rupture of Reheating Desuperheater of Waste Heater Boiler

WANG Song1, HE Shu-fen1, SONG Yong-ping2, GU Shu-chao1, LI Jiong1

(1. Shanghai Minghua Power Technology Engineering Co., Ltd., Shanghai 200090, China;2. Shanghai Shenergy Lingang Gas Turbine Power Generation Co., Ltd., Shanghai 201306, China)

Abstract:The cause of spray water pipe rupture of reheating desuperheater of waste heater boiler was analyzed in this paper. It is believed that as a cantilever structure when the desuperheating water is put into operation, the spray pipe will bear thermal stress and reaction forces caused by reheat steam; then fatigue fracture will occur in the area of stress concentration under long-time running. Optimization of the structure of reheating desuperheater is proposed, and supervision and inspection should be strengthen to ensure the boiler safe operation.

Key words:waste heater boiler; desuperheater; fatigue fracture

DOI:10.11973/dlyny201602022

作者簡介:王松(1986),男,碩士,工程師,主要從事電站金屬部件檢測及失效分析工作。

中圖分類號:TK223.3

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號:2095-1256(2016)02-0247-03

收稿日期:2016-01-18

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