桂云輝(江銅集團貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
國外某閃速爐冷修改造實踐
桂云輝
(江銅集團貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
簡要介紹了國外某廠冷修改造的原因和內容,對部分設備的優劣進行了總結,結果表明改造取得了預期效果,并對其試生產期間遇到的問題進行了分析。
閃速爐;改造;問題
國外某閃速煉銅冶煉廠投料于二十世紀80年代初期,經歷次改造,精礦處理能力為720 000 t/a(干基)。此次改造,精礦處理量將提升到1 335 190 t/a(干基)。為達到此目標,需要對閃速爐系統的一系列設施進行改造。
1.1 原生產流程
貨輪將銅精礦運至碼頭,經貨車運至堆式配料廠房內。該廠的堆式配料共兩堆,每堆的容量是4 000 t,輪換進行配料、上料作業。配好的精礦通過膠帶運輸機送入氣流干燥系統。該廠的氣流干燥為熱風爐、回轉窯、鼠籠三段式干燥系統。干燥后的銅精礦進入干礦倉,經埋刮板帶入閃速爐內。冰銅經石墨溜槽排出送PS轉爐吹煉,閃速爐渣水淬后外售。閃速爐煙氣經閃速爐鍋爐、沉降室、一次旋風、二次旋風后進入球形煙道,再到電收塵收塵后經閃速爐排風機送硫酸制酸。
1.2 存在的問題
1.2.1 精礦配料系統需改造
現有的精礦配料系統為堆式配料。該種配料方式存在配料不準確,不易實現自動化,化驗礦樣取樣代表性不好等缺點。
1.2.2 氣流干燥能力不足
現有干燥方式為氣流干燥,能力為110 t/h。該氣流干燥系統不能滿足改造后精礦處理量1 335 190 t/a的要求。另外氣流干燥需要重油提供熱量,出口煙氣含塵高、污染環境,且精礦與熱源接觸,有著火風險?!?br>