龍煤公司鶴崗分公司峻德煤礦 王向華淮南礦業集團潘三煤礦 王 斌
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提升機故障的重要數據采集及監測
龍煤公司鶴崗分公司峻德煤礦 王向華
淮南礦業集團潘三煤礦 王 斌
【摘要】針對提升機出現緊急停車事故,上位機同時出現故障,無法調取提升機緊急停車時的位置、電流、速度等重要參數,設計了一套提升機故障時重要數據的采集及監測程序,對提升機在跳閘狀態時進行實時監測。
【關鍵詞】緊急停車;上位機故障;數據采集
峻德煤礦新井井塔始建于1996年8月,井筒施工同步進行,設備安裝于1998年2月,工程由鶴崗礦務局規劃設計院設計,鶴崗礦務局建設安裝處承建,2000年11月移交峻德礦。
井塔設計安裝主提、副提兩臺摩擦式絞車,井筒為混合提升。井筒直徑7m,主提系統為JKM-3.5×6/Ⅲ型多繩摩擦式提升機,傳動為ZD285/58型3000kW高轉矩直流電機直聯滾筒拖動,采用雙箕斗的等重尾繩的提升系統,設計服務二水平,擔負煤炭提降任務。副提系統為JKM-2.8×6/Ⅲ型多繩摩擦式提升機,配套ZKJ2150/620型1250kW高轉矩直流電機直聯滾筒拖動,采用單罐籠帶平衡錘的等重尾繩的提升系統,設計服務一、二水平,擔負人員升降,物料升降任務。這兩臺提升機電控系統均采用大功率可控硅整流設備,西門子S7可編程控制器,電控部分為全數字控制系統。本設計提升機故障的重要數據采集及監測,就是針對這兩臺多繩摩擦式提升機而設計。
提升機是煤礦生產的重要機電設備之一,提升機的正常運行不僅關系到煤炭的運輸,而且承載著煤礦人員的升、入井和物料的運送任務。隨著峻德煤礦生產能力的不斷提高,提升機的運行次數顯著增加,人員和物料的運送任務非常繁忙,提升機每天的運行次數達五、六百勾,日產量高達9000-10000噸。
現代提升機的電控系統是高度機電一體化的產物,往往由大型PLC和數十個外圍設備組成。任何一處出現故障都有可能造成提升機緊急停車事故。提升機的電控系統都配有上位機。對提升機的運行狀態進行監視,故障發生時,可以利用上位機的軟件進行故障原因查找。同時可以從上位機調取提升機緊急停車時的位置、電流、速度等重要參數,便于分析提升機當時的狀態,排除故障。因此對提升機運行狀態,尤其是提升機發生緊急停車時的運行參數的監測就尤為重要。一旦上位機出現問題,不能在線監視時,并且PLC的軟件設計時不會考慮到對這些變量的保持,提升機的正常運行參數和事故狀態時的運行數據均無法查找,查找事故原因就會變得很麻煩。因此在絞車的PLC程序中重新設計增加了一段撲捉程序,用來撲捉提升機在故障急停情況下的重要數據,配合使用西門子STEP7程序中的變量表功能,實現了提升機故障時重要數據的采集及監測,使查找故障更方便、快捷。
2.1 數據采集
程序原理如圖1所示:

圖1 程序原理
由于峻德煤礦提升機屬于全自動運行,所以程序設計只針對自動運行方式。程序中的MD516為提升機速度,其速度值有正副的變化,CMP是一個比較器,可以使用其大于輸出和小于輸出。圖中只有在正向運行速度大于0.5米/秒和反向運行速度大于-0.5米/秒時,才會輸出高電位。或門電路保證在正向或反向超過設定的0.5米/秒速度時都會有輸出。速度值設定為0.5米/秒,主要考慮提升機的末端爬行速度設定為0.4米/秒,通常在檢修過程中要試驗各種保護,設定0.5米/秒的作用實際上是將這一部分出現的故障值過濾掉,減少數據量。
在提升機正常運行情況下,如果安全回路跳閘,與門電路輸出高電平,M63.0為高電平上升沿檢測功能塊,當檢測到輸入端信號由0變為1出現上升沿變化時,則上升沿檢測功能塊標志位M63.0被觸發。MOVE為賦值功能塊,使能端EN輸入信號出現從0到1的變化時,將輸入端IN的數值賦值給輸出端OUT。當提升機安全回路跳閘時,PLC控制程序將提升機在跳閘瞬間的速度值MD516賦值給MD622,深度值MD750賦值給MD630,電流值MD222賦值給MD634,并且被保存下來。直到下一次安全回路動作,上述數據將被刷新。
2.2 數據讀取和監測
由于打開控制程序不安全也不方便,通常是在PLC與電腦連機的情況下,直接觀察該程序的運行情況,這時只能對一小塊程序的運行狀況可以有比較直觀的監控,監控數據較多時無法在一個頁面監控所有數據,翻頁查找很不方便。本設計使用STEP控制程序中的變量表,可以方便的實現對各種從二進制到浮點數數據進行編排和實時監控,變量表可以將需要的數據以表格的形式建立起來,統一進行監視,大大的方便了數據的實時監控,便于系統調試和故障查找。
打開項目程序界面,選擇新建會出現選項如:功能塊FB、數據塊DB、功能FC、變量表VAT等選項,選擇VAT變量表,即可新建。如圖2所示:

將MD622,MD630,MD634三個參數填入變量表,點擊監視按鈕,打開變量表的在線監視功能,即可隨時觀察到上述數據。提升機緊急停車時電機勵磁電流是284.5A,電樞電流2311.3A,以及速度和緊急停車位置等數據均可以顯示。此外,如果需要對監視變量進行修改,可以點擊Modify value一欄,輸入自己需要的數據值,點擊修改,就可以方便的對數據進行修改。如果變量表中加入了二進制數據,例如開關量,由于I輸入點的狀態是由外部輸入電路的狀態決定的,O輸出點的狀態是由PLC內部程序的邏輯運行結果控制的,在系統調試中假如輸出條件不具備但是仍然需要高電平輸出時,還可以方便的使用變量表的強制功能。強制輸出高電平,從而使調試工作變得簡單。
提升機出現故障時,通過變量表可以知道提升機在跳閘時的位置、電流、速度等重要參數,極大的方便了故障原因的查找,如果需要保存其他重要數據,例如勵磁電流、電機溫度、軸承溫度、風機風量等可以添加新的賦值功能塊進行保存。如果需要保存二進制開關量的變化,則可以通過增加SR或RS觸發器來實現。為快速的解決提升機故障提供了有利的依據。
此邏輯控制程序在提升機的控制系統應用后,完成了提升機緊急停車時的運行參數的記錄和采集,成功地避免上位機不工作時,提升機發生故障停車時的重要運行參數丟失,使提升機故障查找得到迅速解決。不僅保證了生產而且節約了時間,大大提高了安全生產的效率。
參考文獻
[1]田效伍.電氣控制與PLC應用技術[M].上海交通大學出版社出版,2007.
作者簡介:
王向華(1973—),女,1997年畢業于鶴崗職工大學機電專業,工程師,現任龍煤公司鶴崗分公司峻德煤礦動力科技術員,主要研究方向:煤礦電氣自動化。