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電動潛油柱塞泵舉升工藝超負荷停井原因

2016-05-31 08:09:44王竺王瑛曹鼎洪劉洪軍侯志欣大慶油田有限責任公司第七采油廠
石油石化節能 2016年1期

王竺 王瑛 曹鼎洪 劉洪軍 侯志欣(大慶油田有限責任公司第七采油廠)

電動潛油柱塞泵舉升工藝超負荷停井原因

王竺王瑛曹鼎洪劉洪軍侯志欣(大慶油田有限責任公司第七采油廠)

摘要:電動潛油柱塞泵舉升工藝作為機采井的一種新型節能舉升工藝,經過10多年的研究與試驗,使工藝結構日趨成熟,但部分試驗井頻繁出現超負荷停井問題。結合葡萄花油田現場試驗數據,采用統計分析方法,得出電動潛油柱塞泵的直線電動機設計安全系數,即當實際泵深與直線電動機理論揚程之比小于或等于40%時,可以滿足工藝運行需求,保證油井運行時率,為電動潛油柱塞泵舉升工藝的進一步推廣提供借鑒。

關鍵詞:電動潛油柱塞泵;舉升工藝;超負荷;停井

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1 提出問題

電動潛油柱塞泵舉升工藝屬于無桿泵采油技術(圖1),主要由井下和地面2部分構成,井下部分包括直線電動機、往復式抽油泵和動力電纜;地面部分包括井口和控制柜。該工藝是將直線電動機和往復式抽油泵整合為一體下入井底,由直線電動機直接驅動往復式抽油泵內的柱塞做上下往復運動,實現抽油目的。該工藝具有地面設備簡單,系統運行能耗低等優點,具有較好的推廣應用前景。

圖1 工藝結構圖

大慶葡萄花油田于2004年開始進行電動潛油柱塞泵舉升工藝的研發與試驗,經過多年的研制試驗,使工藝結構日趨成熟,但電動潛油柱塞泵舉升工藝仍處于試驗改進階段,在進行選井和設計時,由于區塊原油物性、單井井況變化等因素,導致部分試驗井頻繁出現超負荷停井問題,對原油生產造成一定的影響,統計現場試驗的36口井,2013—2015年共發生超負荷停井30井次(表1),主要集中在太南區塊,占超負荷停井的80%。

表1 不同區塊試驗井及超負荷停井情況統計

2 原因分析

超負荷停井是電動潛油柱塞泵舉升工藝的一種自動保護功能。當直線電動機運行電流超過保護電流設定范圍時,系統將自動停井以保護設備安全。一般情況下,結蠟或出砂等問題是引起井下負載突變的主要原因。

1)油井結蠟。試驗井分布在葡萄花油田所轄太南、葡南等4個區塊。從各區塊原油物性(表2)看出,太南和臺肇區塊的原油密度、黏度等指標略高于其它區塊易發生結蠟現象;因此,在舉升原油過程中,直線電動機需要克服的液體摩擦阻力略大。

2)泵深與揚程比值關系,從生產情況看(表3),36口井平均單井日產液4.5 t,日產油1.3 t,綜合含水44.8%,泵深1136 m。根據單井產量級別及泵深的不同,試驗井分別設計了14級和9級2種型號的直線電動機,以及? 28 mm、? 32 mm、? 38 mm 和? 44 mm共4種型號的往復式抽油泵。

表2 不同區塊原油物性

表3 不同區塊試驗井生產情況統計

根據泵徑不同9級直線電動機的理論揚程分別為3 890.91 m和2 789.11 m;14級直線電動機的理論揚程分別為3 824.33 m、2 474.66 m和1 638.41 m,見表4。

表4 直線電動機參數

按照不同泵深與理論揚程之比,統計36口超負荷停井情況:采用9級直線電動機的試驗井,泵深與理論揚程之比均低于40%,未出現過超負荷停井問題;采用14級直線電動機的試驗井(表5),當泵深與理論揚程之比小于40%時,未出現過超負荷停井問題,而當泵深與理論揚程之比大于40%時,超負荷停井問題較為嚴重。由此可見,試驗井的泵深與理論揚程之比大于40%時,導致直線電動機舉升力不足,是引起超負荷停井的主要原因。

因此,在應用電動潛油柱塞泵舉升工藝時,直線電動機的選擇在考慮區塊原油物性、單井產液量的同時,需考慮一定的安全系數,即油井的實際泵深與直線電動機的理論揚程之比應小于或等于40%,這樣才能保證油井的穩定運行。

表5 14級直線電機超負荷停井情況統計

3 結論及認識

1)電動潛油柱塞泵舉升工藝在進行設計選井時,應適當放大直線電動機的安全系數,避免當井下負載發生突變時,頻繁出現的超負荷停井問題,提高設備運行時率。

2)電動潛油柱塞泵舉升工藝屬于無桿泵采油技術,由于缺少抽油桿柱的蠕動,井下易發生結蠟現象,也是造成超負荷停井的因素之一。為此,還需要在配套清防蠟工藝方面進行深入研究,以減少結蠟對油井的影響。

(編輯莊景春)

試驗·研究/ Testing & Research

DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.01.001

第一作者簡介:王竺,2009年畢業于大慶石油學院,從事采油工程技術攻關與管理工作,E-mial:houzhixin@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大同區第七采油廠工程技術大隊綜合室,163517。

收稿日期2015-10-10

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