夏力偉 張學(xué)鎖 梁會友 張翔



摘要:隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,國內(nèi)各大發(fā)電集團(tuán)相繼提出了超凈排放的口號,脫硫協(xié)同除塵逐漸成為一條重要的技術(shù)路線。文章從脫硫塔吸收區(qū)除塵和除霧區(qū)除液滴兩方面出發(fā),闡述了吸收塔協(xié)同除塵的機(jī)理,并以皖能馬鞍山電廠660MW超臨界#2機(jī)組超凈排放改造為例,介紹了脫硫協(xié)同除塵技術(shù)在大型火電機(jī)組中的應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:超凈排放;脫硫協(xié)同除塵技術(shù);除霧器;火電機(jī)組;脫硫塔吸收區(qū)除塵 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:X701 文章編號:1009-2374(2016)12-0083-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.12.039
過去,濕法脫硫裝置的主要功能是脫除煙氣中的SO2,雖然同時兼具脫除煙塵和其他污染物的作用,但在設(shè)計時往往忽視了脫硫塔的協(xié)同除塵能力。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,國內(nèi)各大發(fā)電集團(tuán)提出了“超凈排放”的口號,規(guī)定煙塵的排放濃度不高于5mg/m3,脫硫協(xié)同除塵逐漸成為一條重要的技術(shù)路線,即希望脫硫塔在滿足SO2排放濃度達(dá)標(biāo)的同時實現(xiàn)較高的除塵效率。這樣在脫硫系統(tǒng)入口粉塵濃度較低的情況下,便可單獨依靠脫硫裝置達(dá)到除塵目標(biāo)或在脫硫系統(tǒng)入口粉塵濃度較高的情況下,減輕下游濕式電除塵器的壓力,降低投資運行費用。
1 協(xié)同除塵機(jī)理
目前,燃煤電廠的脫硫塔大多采用噴淋塔形式,煙氣由吸收塔入口進(jìn)入向上運動,漿液由噴嘴噴出向下運動,兩者逆流接觸,煙氣中的SO2發(fā)生中和反應(yīng)被洗滌脫除,其中的微細(xì)粉塵則被液滴所捕獲,煙氣得到凈化。一般來說,經(jīng)過脫硫裝置的處理后,出口煙氣中的粉塵主要包括兩部分:一部分是在吸收塔吸收區(qū)未被捕集到的細(xì)小粉塵;另一部分是煙氣流經(jīng)除霧器后攜帶的液滴中逃逸的石膏及漿液中的可溶鹽。因此,從上述兩方面結(jié)合出發(fā),通過對吸收塔及相關(guān)系統(tǒng)的合理設(shè)計或改造,便可以在獲得高脫硫率的同時實現(xiàn)高效除塵。
1.1 吸收區(qū)除塵
脫硫塔吸收區(qū)除塵與濕法除塵中的重力噴霧洗滌器類似,當(dāng)煙氣進(jìn)入吸收塔后,粉塵顆粒與噴淋霧化的液滴之間發(fā)生攔截和慣性碰撞,經(jīng)凝聚和重力沉降等作用被液滴捕集。
影響吸收區(qū)除塵效率的因素有很多,主要包括塔內(nèi)流場、噴淋密度與液氣比、霧化粒徑和塔內(nèi)氣速等。
1.1.1 塔內(nèi)流場。吸收塔是濕法脫硫系統(tǒng)最核心的設(shè)備,內(nèi)部的復(fù)雜流場對于塔內(nèi)脫硫、除塵效率起著關(guān)鍵作用。煙氣進(jìn)入吸收塔后體積迅速膨脹,速度減慢,受塔壁的影響,一部分煙氣沿吸收塔入口對側(cè)向上流動,另一部分煙氣則向下運動,在吸收塔底部漿池附近形成逆時針漩渦,造成強(qiáng)烈的湍流區(qū),導(dǎo)致塔內(nèi)煙氣分布極不均勻,氣液兩相之間傳質(zhì)效果變差。另外,由于塔壁周邊噴淋密度低、阻力小,煙氣到達(dá)噴淋層附近時容易貼壁運動,而噴淋液滴則黏附塔壁形成液膜。這兩點對吸收塔的脫硫和協(xié)同除塵能力造成了很大的影響。
優(yōu)化流場可以采取的措施主要包括以下三點:
第一,安裝合金托盤。托盤不僅可以使氣流分布均勻,還能持有一定高度的液膜,增加氣液接觸的比表面積和反應(yīng)時間,提高吸收劑的利用率和脫硫效率。煙氣流經(jīng)托盤后,一部分塵粒被托盤篩孔流下來的液滴所捕獲,一部分較粗的塵粒沉降到塔的底部被底部的液膜捕集,而大部分微細(xì)煙塵通過托盤的篩孔進(jìn)入泡沫層,激起大量的氣泡,煙塵在慣性、擴(kuò)散作用的同時又不斷受到泡沫的擾動,改變方向,從而增加與液體接觸的機(jī)會,完成凈化。
脫硫塔入口煙氣中粉塵粒徑的大小直接影響脫硫塔的除塵效率,而煙氣自鍋爐本體產(chǎn)生后,先經(jīng)過除塵裝置處理,然后進(jìn)入脫硫系統(tǒng),此時煙塵的粒徑大部分位于2.5μm以下,因此,對PM2.5顆粒的洗滌去除效率是體現(xiàn)脫硫塔除塵性能的關(guān)鍵。圖1對比了空塔和托盤塔對煙塵粒徑的分級去除效率,結(jié)果發(fā)現(xiàn),對于粒徑在2.5μm以下的微細(xì)粉塵,托盤塔具有更高的捕集效率。
第二,在煙道關(guān)鍵截面上設(shè)置導(dǎo)流板,減少煙氣的偏流。
第三,通過對吸收塔煙氣入口傾角進(jìn)行流場模擬發(fā)現(xiàn),在同等煙氣條件下,煙氣以入口傾斜15°進(jìn)入吸收塔內(nèi)的流暢性較好。
1.1.2 噴淋密度與液氣比。噴淋密度定義為吸收塔單位截面積上的噴淋量。噴淋密度越大,即吸收塔單位截面積上的噴淋漿液量越大,與不同直徑粉塵接觸的機(jī)會也就越多,粉塵被捕獲脫除的概率也就越大。但隨之而來的是液氣比的增大和脫硫系統(tǒng)能耗的增加,因此噴淋密度的選取要綜合考慮。
1.1.3 霧化粒徑。液滴直徑受噴嘴形式和噴淋壓力的影響很大。噴淋量一定的條件下,提高噴嘴壓力,霧滴直徑減小,在塔內(nèi)懸浮停留的時間延長,煙塵被捕集的機(jī)會增多,但運行的能耗隨之增大。因此,在同樣液氣比的條件下,可采用高霧化效果的高效噴嘴來降低液滴直徑。高效噴嘴不僅可以提高單個噴嘴的霧化效果,而且增加了煙氣通過噴淋層的行進(jìn)路徑,額外的噴射重疊區(qū)產(chǎn)生大量的二次霧化,反應(yīng)表面積大量增加,煙氣有更多的機(jī)會與霧化的液滴發(fā)生反應(yīng),強(qiáng)化了吸收塔的脫硫除塵效果。
同時,可以在噴淋層下方的塔壁處設(shè)置合金聚氣環(huán)。煙氣流經(jīng)聚氣環(huán)后會被導(dǎo)流至塔中部,減少了煙氣的一次覆蓋區(qū)域,塔壁逃逸現(xiàn)象減少,粉塵被霧滴捕集的機(jī)會增大;而沿塔壁流動的漿液也返回到吸收塔中心區(qū)域再次參與反應(yīng),強(qiáng)化了氣液兩相之間的混合和傳質(zhì),提高脫硫效率的同時改善了除塵效果。
1.1.4 塔內(nèi)氣速。吸收塔的首要任務(wù)是脫硫,因此,選取塔內(nèi)流速時必須先滿足脫硫效率,而后兼顧除塵。這種情況下,一般要求新建吸收塔的氣體流速為3~3.5m/s。另外,根據(jù)本次改造工程的實測數(shù)據(jù),在不同負(fù)荷煙氣量下,吸收塔入口及出口粉塵濃度基本趨于平穩(wěn),表明此時改變吸收塔內(nèi)的氣體流速,對除塵效率的提高不是非常明顯。
1.2 除霧區(qū)除液滴
煙氣攜帶的液滴流經(jīng)除霧器后會逃逸出固態(tài)物或可溶物,這是吸收塔出口粉塵的一大來源,若在后續(xù)煙道設(shè)備沉積、造成堵塞結(jié)垢現(xiàn)象,會影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。同時,游離的液滴也會加劇煙羽現(xiàn)象,產(chǎn)生石膏雨,造成二次污染,因此,提高除霧區(qū)的除液滴效率十分重要。
除霧區(qū)除液滴主要是依靠重力和慣性撞擊作用。煙氣進(jìn)入除霧器的彎曲通道后,會沿通道進(jìn)行流動,一旦方向突變,煙氣的流線會立即發(fā)生偏轉(zhuǎn),但煙氣夾帶的液滴自身慣性很大,仍然維持原來的運動方向,這時,液滴會在離心力的作用下從煙氣中分離出來。當(dāng)液滴凝聚到自身重力大于煙氣上升的拉力與液體表面張力的合力時,就會從葉片上滑落至漿池,實現(xiàn)氣液分離。
影響液滴去除效率的因素主要包括除霧器間距、結(jié)構(gòu)、型式、級數(shù)和沖洗等。
1.2.1 除霧器間距。合理設(shè)置除霧器間距是減少液滴夾帶現(xiàn)象發(fā)生的重要措施。為保證下級粗級除霧器不被煙氣攜帶的大顆粒漿液堵塞,一般在噴淋層與底層除霧器之間設(shè)置至少3m的凈空,同時為保證除霧器后的液滴不被夾帶出吸收塔,在頂層除霧器頂端與吸收塔入口煙道底部之間應(yīng)設(shè)置至少2m的凈空。
1.2.2 除霧器結(jié)構(gòu)。除霧器的結(jié)構(gòu)如葉片間距、葉片傾角等對除霧器的性能有很大的影響。葉片間距增大,意味著液滴在通道中的流通面積增大,顆粒與煙氣流之間的偏轉(zhuǎn)差異變小,這種情況下,液滴通過葉片偏轉(zhuǎn)角時便不容易被捕集。隨著葉片間距的減小,除霧效率雖然有所提高,但壓損增大,沖洗困難,葉片極有可能發(fā)生堵塞現(xiàn)象。因此,對除霧器進(jìn)行設(shè)計選型時,應(yīng)該根據(jù)給定的除霧器邊界條件進(jìn)行流場模擬,對不同工況下的除霧效果進(jìn)行比對分析,選取最優(yōu)的除霧器葉片傾角及間距。同時,必須保證煙氣在除霧器內(nèi)合理的流速,避免因流速太低而達(dá)不到液滴的慣性撞擊速度造成除霧器出口霧滴含量高,也避免因流速太高造成液滴的二次夾帶。
1.2.3 除霧器型式和級數(shù)。對除霧器型式和級數(shù)進(jìn)行組合優(yōu)化,可以增強(qiáng)除霧效果。根據(jù)布置形式的不同,除霧器可分為管式、平板式和屋脊式三種,通常優(yōu)先選用屋脊式除霧器。除霧器使用級數(shù)大多為1~4級,一般而言,級數(shù)越大,除霧效率越高,但提高的幅度卻越來越小,而且壓損和成本相應(yīng)增加,因此應(yīng)該綜合考慮。
為使吸收塔的協(xié)同除塵能力達(dá)到最大,很多改造工程甚至要求吸收塔的出口霧滴含量達(dá)到不超過20mg/m3的標(biāo)準(zhǔn),傳統(tǒng)的兩級除霧器已經(jīng)很難滿足這樣的高要求,這就必須對原有的除霧器型式進(jìn)行組合,可在粗級處理前采用增加一級管式除霧器對400~500μm的霧滴進(jìn)行攔截,同時還兼顧有均衡流場的作用,然后再采用兩級或三級高效屋脊式除霧器進(jìn)行進(jìn)一步的精處理。必要的時候甚至可以再根據(jù)需要在吸收塔出口凈煙道再設(shè)置一級或兩級煙道除霧器來滿足嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.2.4 除霧器沖洗。系統(tǒng)運行時,煙氣流中夾帶的固體顆粒可能會聚集于除霧器通道的某些角落,造成煙氣流通面積減小,局部地區(qū)速度過大,二次霧沫夾帶現(xiàn)象嚴(yán)重,這是除霧器出口霧滴含量超標(biāo)的重要原因。為了增強(qiáng)除霧器的抗堵塞能力,在除霧器結(jié)構(gòu)、型式和級數(shù)確定的條件下,可以對除霧器沖洗水系統(tǒng)進(jìn)行改造升級并合理設(shè)置除霧器沖洗水沖洗周期。
2 工程實例
皖能馬鞍山電廠#2機(jī)組為660MW超臨界機(jī)組,于2015年8月開始實施超凈排放改造工作。改造從協(xié)同除塵的機(jī)理出發(fā),結(jié)合電廠現(xiàn)有脫硫裝置的實際情況,優(yōu)化設(shè)計,獲得了很好的提效效果。
本次改造的主要措施如下:(1)增設(shè)合金托盤,均勻流場。對改造前后吸收塔內(nèi)的流場進(jìn)行模擬,結(jié)果如圖2所示,通過對比可以看出,煙氣自下而上通過合金托盤后流速降低,高速區(qū)消失,并能均勻通過吸收區(qū);(2)增加一層噴淋層,提高噴淋密度及液氣比;(3)增設(shè)合金聚氣環(huán),減少煙氣的一次覆蓋率;(4)采用高效噴嘴及300%的噴淋覆蓋率,有效去除SO2的同時去除粉塵;(5)增設(shè)一級管式除霧器并拉大兩級屋脊式除霧器之間的距離,均衡流場的同時去除霧滴。
改造完成后,對吸收塔的脫硫效果進(jìn)行測定,脫硫效率大于99%,滿足超凈排放的要求。
對吸收塔的除塵效果進(jìn)行測定,結(jié)果如圖3、圖4所示。在不同鍋爐負(fù)荷下,對于未改造的#1機(jī)組,入口粉塵平均濃度約為47mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),出口粉塵平均濃度約為22mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),粉塵去除率僅為53%;而對于完成超低排放改造的#2機(jī)組,入口粉塵平均濃度約為35mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),出口粉塵平均濃度約為5.4mg/m3,粉塵去除率達(dá)到85%。這表明,通過優(yōu)化吸收塔的設(shè)計,完全可以在滿足SO2排放濃度達(dá)標(biāo)的同時實現(xiàn)較高的除塵效率。
3 結(jié)語
(1)從本次改造后的測試效果來看,脫硫系統(tǒng)的除塵率高達(dá)85%,出口穩(wěn)定在6mg/m3以下,為后續(xù)的濕式電除塵器創(chuàng)造了良好的入口邊界條件,若在條件允許的情況下,對除霧器的前后間距再進(jìn)行合理調(diào)整,并采用高效除霧器,要達(dá)到超低排放的效果是完全能實現(xiàn)的;(2)對除霧器的前后間距進(jìn)行合理設(shè)置,采用高效除霧器,能有效地降低出口霧滴含量,減少霧滴對出口粉塵排放的影響;(3)采用合金托盤塔,通過吸收塔流速、流場及噴淋密度的優(yōu)化,能大大提高吸收塔的除塵效率;(4)進(jìn)行超低排放路線選擇時,一定要預(yù)先考慮好脫硫系統(tǒng)的協(xié)同除塵能力,在滿足達(dá)標(biāo)排放的前提下,盡可能提高經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1] 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫局.火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)[S].
[2] 煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)[R].發(fā)改能源(2014)2093號,2014.
[3] 孫衛(wèi)民,張潔.發(fā)電集團(tuán)應(yīng)對新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的思考[J].電力科技與環(huán)保,2012,28(1).
[4] 陳牧,胡玉清,桂本.利用協(xié)同治理技術(shù)實現(xiàn)燃煤電廠煙塵超低排放[J].中國電力,2015,48(9).
[5] 馬軍.淺析電廠低溫除塵器及高效脫硫系統(tǒng)協(xié)同除塵[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2015,(23).
[6] 楊西蓉.電廠濕法煙氣脫硫吸收塔流場分析及工程應(yīng)用[D].重慶大學(xué),2012.
[7] 魯晟,姚德飛.燃煤電廠煙氣中顆粒物粒徑分布特征研究[J].環(huán)境與防治,2010,32(8).
[8] 魏宏鴿,葉偉平,柴磊,朱躍.濕法脫硫系統(tǒng)除塵效果分析與提效措施[J].中國電力,2015,48(8).
[9] 蒯繼璽.脫硫塔高效除霧技術(shù)的研究[D].華北電力大學(xué),2014.
作者簡介:夏力偉(1971-),男,安徽合肥人,皖能馬鞍山發(fā)電有限公司副總經(jīng)理,工程師,研究方向:火電廠熱能動力設(shè)備。
(責(zé)任編輯:王 波)