袁智 周鵬 張志良
【摘要】針對傳統濕法脫硫系統中煙氣-煙氣再熱器(RGGH)阻力大、腐蝕嚴重、二次污染等問題,本文介紹了MGGH技術的工藝原理,并以某1000MW機組為例,將其與傳統RGGH進行了技術、經濟比較,比較結果表明采用MGGH技術進行改造,能夠有效提高SO3脫除率,電除塵效率,實現煙氣余熱利用、煙氣零泄漏,滿足環保要求。
【關鍵詞】MGGH;余熱利用;1000MW;脫硫;除塵
引言
隨著“史上最嚴”的中國火電大氣污染物排放新標準的執行,煤電企業面臨空前的環保壓力。目前國內火電機組脫硫后凈煙氣加熱多采用RGGH(煙氣-煙氣換熱器),RGGH的腐蝕、堵塞、泄漏等問題突出,嚴重影響燃煤火電機組環保達標,因此不少火電企業探尋適合新形勢的煙氣超低排放技術。
低低溫煙氣處理系統(Mitsubishi recirculated nonleak type gas-gas heater,MGGH)是源自日本三菱公司。該工藝中,原煙氣加熱熱媒水,加熱后的熱媒水通過循環泵加壓,加熱凈煙氣。該工藝系統具有無泄漏、不易堵塞、無二次污染、系統穩定性高等特點。
1、MGGH工藝原理
MGGH工藝流程及系統如圖1、2所示,在鍋爐空預器后(或電除塵后)設置煙氣冷卻器,回收煙氣余熱,通過熱媒水閉式循環,在煙氣加熱器中釋放熱量,加熱脫硫后的凈煙氣。對于布置在空預器后的煙氣冷卻器,原煙氣煙溫由120~130℃降到90~100℃,煙氣實際流量降低,可以除去絕大部分SO3,并提高除塵效率。凈煙氣煙溫由40~50℃,加熱至75~80℃,解決了煙囪出口石膏雨現象。
2、MGGH技術在1000MW機組中應用設計
2.1 MGGH換熱器布置方案
某1000MW機組MGGH煙氣冷卻器采用順排H型翅片管,兩級布置。第一級布置在空預器與電除塵之間的水平煙道,第二級布置在脫硫吸收塔入口水平煙道?!?br>