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提高壓梗機(jī)壓后煙梗厚度的合格率

2016-05-30 02:29:43何妮妮
科技尚品 2016年5期
關(guān)鍵詞:合格率

何妮妮

摘要:龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司出臺(tái)《制絲工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,將壓后煙梗厚度標(biāo)準(zhǔn)值定為1.1 mm,其中允差上限為0.2 mm,允差下限為0.2 mm。而在對(duì)生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)里交班記錄的壓后煙梗厚度值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)發(fā)現(xiàn),壓后煙梗厚度合格率僅為41.94%。根據(jù)公司推行精益生產(chǎn)管理的需要,本文深入研究產(chǎn)生問題的根源,采取了相應(yīng)的對(duì)策和措施來解決該難題。通過改造,提高了壓梗機(jī)壓后煙梗厚度的合格率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。

關(guān)鍵詞:壓梗機(jī);煙梗;厚度;合格率

1 壓梗機(jī)設(shè)備的工作原理

制絲車梗線壓梗工序采用HAUNI公司的IBF12型壓梗機(jī),該壓梗機(jī)配置在切梗絲工序之前,通過把蒸過的煙梗軋扁,達(dá)到疏松煙梗組織結(jié)構(gòu)的目的,以滿足后道工序切梗絲的工藝要求工作時(shí),一對(duì)軋輥分別在兩臺(tái)減速機(jī)驅(qū)動(dòng)下相向運(yùn)轉(zhuǎn),將煙梗軋扁并輸出。壓梗機(jī)上安裝6個(gè)水汽噴嘴,清潔水被蒸汽霧化形成汽霧從噴嘴噴出,以潤滑軋輥并提高煙梗的含水率。軋輥間隙根據(jù)需要可在0.1~50.0 mm調(diào)整,兩輥間設(shè)有光電監(jiān)測(cè)器,當(dāng)軋制過程中出現(xiàn)阻滯時(shí),兩輥間阻滯的煙梗便將光電監(jiān)測(cè)器的光通道隔斷,光電監(jiān)測(cè)器發(fā)出信號(hào),電機(jī)驅(qū)動(dòng)前軋輥使其退出工作位置,開放約50 mm寬的間隙,以排出阻滯的煙梗。

2 改造前的狀況

在測(cè)量壓梗機(jī)壓后煙梗厚度時(shí),把壓后煙梗分成左、中、右3個(gè)區(qū)域進(jìn)行取樣測(cè)量,查看了2015年1月7日至4月25日生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)中交接班記錄的壓梗機(jī)壓后煙梗厚度值,對(duì)煙梗厚度合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,計(jì)算煙梗月平均合格率僅為41.94%,既造成了煙梗的浪費(fèi)又影響后續(xù)切梗絲的工藝質(zhì)量。

3 原因分析及改進(jìn)方案

在認(rèn)真研究了壓梗機(jī)生產(chǎn)的全過程后,通過因果分析樹圖,分別從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”5個(gè)方面找出了8個(gè)造成軋輥間隙偏大、不均勻的原因:員工培訓(xùn)指導(dǎo)不到位;噴嘴霧化水蒸氣壓力小;噴嘴堵塞;刮刀周期維護(hù)不到位;軋輥調(diào)整螺母松動(dòng);來料煙梗分布不均勻;軋輥間隙設(shè)定值偏大;現(xiàn)場(chǎng)溫度不符合工藝要求。

然后,根據(jù)所列出的原因,通過翻查歷史記錄、現(xiàn)場(chǎng)考察調(diào)研和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等方式,逐一地對(duì)每一個(gè)原因進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)證分析,最后確定引起“壓梗機(jī)的壓后煙梗厚度不合格”的主要因素共有以下兩條:

主要原因一:噴嘴霧化水蒸氣壓力小。

壓梗機(jī)潤濕系統(tǒng)采用雙介質(zhì)噴嘴,清水借助蒸汽壓力,形成汽霧,如果蒸汽壓力小,會(huì)導(dǎo)致噴嘴霧化效果不好,容易造成軋輥潤濕不均勻,引起軋輥間隙不均勻,造成軋輥不同區(qū)域的壓梗厚度合格率不同。

因此,我們初步的改造方案是根據(jù)設(shè)備要求,調(diào)整蒸汽減壓閥上的頂緊螺桿,將蒸汽壓力增大至4 bar,在后期的跟蹤觀察中發(fā)現(xiàn)噴嘴霧化效果得到了有效改善,軋輥表面沒有粘梗,但是霧化的蒸汽容易隔斷光電監(jiān)測(cè)器,形成軋制“假阻滯”,造成壓梗機(jī)停機(jī),影響設(shè)備使用壽命和生產(chǎn)效率,于是重新制定對(duì)策:購買電熱水器裝置,水溫設(shè)定在(60±5)℃,對(duì)噴嘴管路進(jìn)行改造,采用氣+溫水的雙介質(zhì)噴嘴霧化方式,通過調(diào)整壓縮空氣壓力值(3 bar),使噴嘴霧化效果達(dá)到最佳狀態(tài)。

噴嘴管路改造后,噴嘴霧化效果未受到影響,不但軋輥表面沒有粘梗,而且也沒有造成壓梗機(jī)停機(jī),影響生產(chǎn),很好地達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

主要原因二:軋輥間隙設(shè)定值偏大。

《制絲工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定壓梗機(jī)軋輥間隙值為0.1~0.7mm,現(xiàn)場(chǎng)的壓梗機(jī)軋輥間隙設(shè)定值為0.5 mm。通過單因素實(shí)驗(yàn)法,對(duì)縮小軋輥間隙設(shè)定值進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),每組實(shí)驗(yàn)樣本30個(gè),實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,隨著軋輥間隙值的減小,壓梗厚度合格率逐步提高,因此,目前的軋輥間隙設(shè)定值不是最優(yōu)值。

軋輥間隙設(shè)定值偏大直接導(dǎo)致壓后煙梗厚度偏厚,因此,縮小軋輥間隙設(shè)定值是最有效、最直接的對(duì)策。但是,軋輥間隙不是越小越好,間隙太小會(huì)造成壓梗機(jī)堵料,導(dǎo)致停機(jī),影響設(shè)備壽命和生產(chǎn)效率。當(dāng)前的軋輥間隙設(shè)定值為0.5 mm,文明決定通過實(shí)驗(yàn),在0.1~0.4 mm尋找最優(yōu)的軋輥間隙設(shè)定值,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。

當(dāng)軋輥間隙設(shè)定值在0.2 mm的時(shí)候,壓梗機(jī)在軋制過程中,由于間隙過窄,導(dǎo)致煙梗來不及軋制,將光電監(jiān)測(cè)器的光通道隔斷(該批次煙梗來料流量穩(wěn)定),造成壓梗機(jī)多次停機(jī),影響設(shè)備的使用壽命和生產(chǎn)效率,因此最優(yōu)的軋輥間隙設(shè)定值為0.3 mm。

4 效益分析

(1)本次攻關(guān)后壓后煙梗厚度合格率由原來的41.94%提高至90%,降低了生產(chǎn)成本。以公司制絲車間每批次平均750kg,每天平均生產(chǎn)10批次,月均生產(chǎn)20天為計(jì),可得:全年可節(jié)約煙梗絲750×10×20×12×(90%-41.94%)=86400kg

(2)降低操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。改造后的壓梗機(jī)軋輥表面粘梗量大大減少,保養(yǎng)設(shè)備時(shí)稍加清理即可。

5 結(jié)束語

通過此項(xiàng)目活動(dòng),增進(jìn)了同事間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,也增強(qiáng)了我們解決現(xiàn)場(chǎng)問題的信心,為今后該技術(shù)的推廣應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為進(jìn)一步實(shí)踐節(jié)能降耗、精益生產(chǎn)添磚加瓦。

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