王參松,楊勝旺(.中國人民解放軍965部隊,河南 南陽 434370; .中國人民解放軍965部隊,河南 洛陽 47003)
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隧道平板振搗器被復應用研究
王參松1,楊勝旺2
(1.中國人民解放軍96512部隊,河南 南陽 434370; 2.中國人民解放軍96251部隊,河南 洛陽 471003)
摘 要:隧道被復施工采用高頻低幅附著式平板振動器進行搗固,可有效解決蜂窩、麻面等混凝土被復質量通病,大大提高了混凝土密實度,同時降低了被復施工勞動強度,解放了勞動力,也較大程度的提高了經濟效益,在隧道被復施工中具有廣闊的推廣應用前景
關鍵詞:被復;平板振動器;混凝土;質量
在隧道被復施工過程中,搗固的質量直接影響到混凝土成型面的外觀和內部結構質量。目前,所有的搗固施工全部是人工操作,操作人員勞動強度大,工作環境惡劣,因為操作搗固的時間把握和操作水平的差異,經常造成要么漏搗、要么過搗、要么失誤而引起成型面翻砂、氣孔、甚至有裂紋,直接造成成型面缺陷,并且質量波動很大。某隧道工程鋼模臺車采用高頻附著式振搗器進行搗固,該振搗器搗固效果好、施工方便,有效克服了以上施工難題。
為保證搗固質量,該隧道工程采用GPZ-150附著式平板振搗器進行搗固施工,并配套設置一拖十變頻控制柜,有效控制搗固效果。具體操作步驟如下:
(1)接上三相電源及相應接地保護線。電源線應配3*2.5+1*1.5平方的橡皮(皮帶套)電纜。
(2)合上空氣開關,電壓表顯示電壓,相應電源指示燈亮,否則檢查主電源。
(3)觀察機柜上故障指示燈是否亮,亮則打開機柜后門,查看變頻器上故障代碼(后節介紹),查出相關故障,待故障排除后,按下復位按鈕,故障指示燈滅,機器正常。
(4)操作時,選 好強弱選擇開關的檔位,把啟動開關開到啟動的位置時,運轉指示燈亮。高頻振動器開始振動。要高頻振動器停止振動,啟動開關開到停止即可。
(5)啟動開關在啟動的位置運轉指示燈亮,振動器不振動時,則應停掉電源,查看機柜中的空氣開關是否跳閘了。此時應著重檢查振動器是否有斷線缺相。
(6)在使用過程中,模板單側可安裝1-4臺振動器,兩側安裝2-8臺振動器,每次激振時間為:35-45秒。振動時間不易過長,否則砼容易產生離折,影響質量。
(7)在機柜上拆裝振動器時,應把啟動開關位置放在停止位置(或關掉電源),否則會造成空氣開關跳閘。
(8)根據砼的澆注工藝模板的鋼性,梁形適當設置振動器的擺放位置,確定振動次數。模板梁形的不同,在梁的梁翼部分可使用插入式振動器補震。
(9)工作完畢后,請斷開主機電源。為確保設備的安全性,絕緣等級,請務必注意防水、防潮。具體布置見圖1、圖2。
3.1 傳統搗固方法存在以下問題
(1)操作手勞動強度大:一個操作手必須要振搗縱向4米的距離,來回甩搗固棒和移動搗固器主機,操作手極易疲勞。
(2)工作環境惡劣:操作手必須將前半身體從工作窗伸到被復空間,手持搗固棒來回、上下拖動,被復空間內光線昏暗,空氣質量很差,空間狹小,對操作手身體損害大。
(3)搗固質量不穩定:搗固質量的好壞完全取決于操作手的熟練與否或者操作規范與否,造成成型面時好時壞,混凝土成型質量不穩定。
(4)需要的操作手人員多:一段被覆左右兩邊各配3-4名操作手,共需6-8名操作手。
(5)設備損耗較大:由于搗固器來回搬動,搗固棒頻繁甩動,造成搗固器容易損壞,經常維修或者更換設備造成施工成本上升。
3.2 高頻附著式振搗器使用效果
(1)該隧道工程為無超挖免回填施工,傳統的外部人工振搗因模板較厚,容易出現搗固不密實,蜂窩麻面等現象,采用高頻搗固附著式搗固器能較好地解決這一現象,保證了混凝土的施工質量。
(2)能減輕被復勞動強度,提高施工效率。外部人工振搗需要6—8個搗固受,且搗固效果不佳。采用附著式搗固器只需要1個操作手便可完成所有搗固工作。(3)提高了被復質量,使用平板振搗器脫模后混凝土表面平整光滑,有效解決了蜂窩、麻面等質量通病,混凝土內實外光。(4)提高了經濟效益,使用平板振搗器一次安裝永久使用,避免了搗固棒損耗,搗固施工只需2人操作控制柜即可,節約了人工費。
通過實際應用高頻附著式平板振搗器進行被復搗固施工,發現該振搗器搗固效果好、施工方便,有效提高了被復施工質量,大大降低了施工勞動強度,降低了施工成本,在隧道鋼模臺車被復施工中具有廣闊的應用前景。
作者簡介:王參松(1987-),男,湖北監利人,碩士研究生,助理工程師,研究方向:巖土工程。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.221