史交齊,姬丙寅,劉 卜,呂慶鋼,王志強
(1.西南石油大學,成都 610500;2.西安三維應力工程技術有限公司,西安 710075;3.攀成伊紅石油鋼管有限責任公司,成都 610303;4.中石化西北油田分公司 物資供應管理中心,新疆 輪臺 841600)①
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某井特殊螺紋接頭粘扣原因分析
史交齊1,2,姬丙寅2,劉卜3,呂慶鋼4,王志強2
(1.西南石油大學,成都 610500;2.西安三維應力工程技術有限公司,西安 710075;3.攀成伊紅石油鋼管有限責任公司,成都 610303;4.中石化西北油田分公司 物資供應管理中心,新疆 輪臺 841600)①
摘要:模擬套管工況進行上、卸扣評價試驗。分析計算鍍層對特殊螺紋徑向過盈量影響,認為上、卸扣試驗時背鉗夾持位置和夾持力對接頭抗粘扣性能有顯著影響;鍍層厚度對特殊螺紋接頭上扣性能和密封性能有顯著影響。建議規范作業方式,上、卸扣時背鉗靠近接箍下半部夾持;對于不同的特殊螺紋接頭,選擇合適的涂層厚度。
關鍵詞:套管;螺紋;粘扣;試驗;鍍層厚度
1事故經過
某井?177.8 mm×12.65 mm套管回接作業失敗,現場決定全部起出已下井套管。卸扣時因動力鉗動力不足,卸扣困難,現場使用鉆桿鉗卸扣,且按照2根1柱的方式起出。卸扣后發現接頭螺紋和密封面發生不同程度的粘扣和碰傷,尤其螺紋導向面損傷嚴重,如圖1所示。

圖1 內外螺紋導向面損傷形貌
2上卸扣評價試驗
為了分析套管的粘扣[1-6]原因,對該接頭套管在模擬工況進行上扣、卸扣評價試驗研究。
2.1試驗程序
試驗程序依據API RP 5C5相關規定[7-8]進行,對試樣A端、B端進行各3次上扣、3次卸扣試驗,試驗用轉矩控制。
1)B端試驗步驟。背鉗夾持力調至最大,第1次上、卸扣,背鉗靠近接箍下半部夾持;第2次上、卸扣,背鉗靠近接箍中部夾持;第3次上、卸扣,背鉗靠近接箍上部夾持,如圖2所示。

a 第1次上卸扣夾持下部

b 第2次上卸扣夾持中部

c 第3次上卸扣夾持上部
2)A端試驗步驟。3次上扣時按照正常上扣方式(背鉗靠近接箍下半部夾持);3次卸扣時背鉗靠近接箍上半部夾持,背鉗夾持力調至最大,螺紋用主鉗完全卸開,如圖3所示。

a 上扣夾持下部

b 卸扣夾持上部

c 螺紋用主鉗完全卸扣后
2.2試驗結果
試樣B端按控制轉矩進行了3次上扣、3次卸扣試驗。第1次上、卸扣試驗,背鉗靠近接箍下半部夾持,背鉗夾持力調至最大,卸扣后內螺紋和外螺紋未出現粘扣現象;第2次上、卸扣試驗,背鉗靠近接箍中部夾持,背鉗夾持力調至最大,卸扣后內螺紋和外螺紋未出現粘扣現象;第3次上、卸扣試驗,背鉗靠近接箍上部夾持,背鉗夾持力調至最大卸扣后內螺紋導向面出現粘扣現象。
試樣A端按控制轉矩進行了3次上扣、3次卸扣試驗。上扣時背鉗靠近接箍下半部夾持,卸扣時背鉗靠接箍上半部夾持,背鉗夾持力調至最大,螺紋用主鉗完全卸開;第1次卸扣后內螺紋和外螺紋未出現粘扣現象;第2次卸扣后內螺紋和外螺紋未出現粘扣現象;第3次卸扣后內螺紋和外螺紋導向面出現粘扣現象,如圖4所示。

圖4 第3次卸扣A端內螺紋形貌
3原因分析
3.1背鉗夾持位置對螺紋上卸扣性能影響
試樣B端按控制轉矩進行第1次背鉗靠近接箍下半部夾持上、卸扣試驗和第2次背鉗靠近接箍中部夾持上、卸扣試驗后,內螺紋和外螺紋均未出現粘扣現象。第3次背鉗靠近接箍上部夾持上、卸扣試驗后,內螺紋導向面出現粘扣現象。試驗結果表明背鉗靠接箍上部夾持對粘扣性能影響較大。為了驗證背鉗靠近接箍上半部夾持對接箍粘扣的影響,試樣A端3次卸扣均按照背鉗靠近接箍上半部夾持進行試驗,同時測量接箍鏜孔直徑,試樣A端按控制轉矩第1次卸扣后經測量接箍端面內徑最大值為180.00 mm,最小值為174.32 mm,二者相差5.68 mm,橢圓度為3.0%;第2次卸扣后經測量接箍端面內徑最大值為180.62 mm,最小值為175.42 mm,二者相差5.20 mm,橢圓度為2.9%;第3次卸扣后經測量接箍端面內徑最大值為180.54 mm,最小值為175.44 mm,二者相差5.10 mm,橢圓度為2.9%。由此可知,背鉗靠近接箍上半部夾持對接箍變形影響較大,易發生接頭粘扣現象。
3.2涂層厚度對特殊螺紋接頭上扣性能影響
為了提高螺紋的抗粘扣性能[9-13],通常在接箍內表面鍍層,例如磷化、鍍銅、鍍鋅等[14],而鍍層厚度影響螺紋緊密距及徑向過盈量。對于API偏梯形螺紋[15-16]來說,對緊密距或徑向過盈量影響程度較小。但對于特殊螺紋接頭來說,尤其是“倒鉤”螺紋,鍍層厚度對緊密距或徑向過盈量有顯著影響。
3.2.1鍍層厚度對API 偏梯形螺紋的過盈量影響分析
鍍層厚度對API 偏梯形螺紋引起緊密距折算徑向的變化量如圖5所示。

a 鍍層厚度引起緊密距折算徑向的變化量示意(牙型一)

b 牙型一詳解
由圖5可知,鍍層厚度引起徑向的變化量為
d=h+δ
(1)
式中:d為徑向變化量;δ為鍍層厚度;θ1為導向面角度;θ2為承載面角度。
算例:設導向面角度為10°,承載面角度θ2為3°,則鍍層厚度引起緊密距折算徑向的變化量為
3.2.2涂層厚度對“倒鉤”螺紋接頭的過盈量影響
鍍層厚度對“倒鉤”螺紋接頭引起緊密距折算徑向的變化量如圖6所示。

a 鍍層厚度引起緊密距折算徑向的變化量示意(牙型二)

b 牙型二詳解
由圖6可知:鍍層厚度引起徑向的變化量為
d=h+δ
(2)
由式(2)可得,必須滿足|θ1|>|θ2|,式(2)才能成立。由式(1)~(2)可得,式(2)只有θ1為負角情況下為式(1),所以式(1)符合所有牙型。因此,鍍層厚度引起緊密距折算徑向的變化量的計算式為
算例:設導向面角度θ1為10°,承載面角度θ2為-3°,則鍍層厚度引起緊密距折算徑向的變化量為
對于偏梯形螺紋接頭來說,不論鍍層厚度如何變化,內外螺紋始終能找到一個平衡位置,使內外螺紋旋合;而對特殊螺紋來說,尤其是“倒鉤”螺紋,涂層厚度對徑向過盈量影響大,是普通API偏梯形螺紋接頭的2倍,內外螺紋旋合時,螺紋接頭的上扣位置會受到影響,進而影響密封性能。為了保證上扣位置和密封性能,勢必需要增大轉矩,進而增大了粘扣的可能性。因此,對于特殊螺紋接頭,尤其是“倒鉤”螺紋,涂層厚度的選擇尤為重要。
4結論
1)上、卸扣試驗時背鉗夾持位置和夾持力對接頭抗粘扣性能有顯著影響。建議規范作業方式,上、卸扣時背鉗靠近接箍下半部夾持。
2)鍍層厚度對特殊螺紋接頭上扣性能和密封性能有顯著影響,建議對于不同的特殊螺紋接頭,選擇合適的涂層厚度。
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Cause Analysis on Galling of Premium Connection
SHI Jiaoqi1,2,JI Bingyin2,LIU Bo3,LYU Qinggang4,WANG Zhiqiang2
(1.SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu610500,China;2.Xi’anServStressEngineeringTechnologyServiceCo.,Ltd.,Xi’an710075,China;3.PanchengYihongPipeCo.,Ltd.,Chendu610303,China;4.EquipmentSupplyCentre,NorthwestExplorationBureau,SINOPEC,Luntai841600,China)
Abstract:An investigation and failure analysis on galling of premium thread casing are given in this paper.The analysis contents include makeup/breakout test and theory calculation on coating for thread interference.It is considered that blessing position and blessing force has a significant impact on anti-galling performance of connection.It was suggested that standard operation should be recommended with reasonable blessing position and blessing force.It is considered that coating has a significant impact on thread interference.It was suggested that standard operation with reasonable coating layer thickness;should be selected.
Keywords:casing;thread;galling;test;coating layer thickness
中圖分類號:TE931.2
文獻標識碼:A
doi:10.3969/j.issn.1001-3482.2016.03.014
作者簡介:史交齊(1965-),男,內蒙古和林人,高級工程師,博士研究生,主要從事石油管材技術研究。
收稿日期:①2015-08-29
文章編號:1001-3482(2016)03-0062-04