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重型商用車機械自動變速器控制軟件開發及試驗研究

2016-05-14 18:32:45王祺波
山東工業技術 2016年4期
關鍵詞:實驗

摘 要:隨著經濟的發展,重型商用車的增多以及司機人才的短缺,對重型商用車的動力傳動系統也越來越高。本文就重型商用車機械自動變速器控制軟件開發進行研究,并在軟件開發的基礎上,就其軟件進行實驗分析。

關鍵詞:重型商用車;自動變速器控制軟件;實驗

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.228

自動變速控制是機械節省能源的必要措施。不過,以現代應用經驗來看,如果自動控制無法達成良好的準確性和穩定性,將可能造成意外的事故。所以,在軟件的研發和使用上,必須經過科學的設計,以及反復試驗直至無誤后,才能夠投入到使用之中。本文在軟件上的開發,將基于AMT變速系統實現,結合其執行機構設計要求,在下文中充分詮釋關鍵設計要素,并進行嚴格的試驗工作,以保障變速器的穩定使用。

1 關鍵部位執行機構開發內容

1.1 換擋執行機構

本文所開發的對象是重型商用車,為12擋的手動變速器。其主要結構包括兩個部分:一是主箱,其中包括撥叉軸四根,主要用于1—6擋,以及R擋位的調節。在主箱上,將設置在結構上為X-Y型,這是一種傳統的選擋控制結構,優勢在于穩定性高。該結構的設置難度,在于需要輔助的液壓缸,而且至少為四個。不過,其結構雖然復雜,卻能夠為自動控制軟件更好的提升準確性。所以,沒有選擇開發難度較低的平行式;二是副箱,該位置主要用于調節高低擋,根據重型商用車的需求,最終選擇氣動控制。該形式整體簡單的結構,具有高靈敏的反應速率,能夠為自動控制的開發降低難度。在換擋執行機構上的開發,主要是調解原有的結構,使開發結果能夠呈現出較好穩定性和安全性。所以,在原則上應減少難度對選擇的影響,應以整體性能為基準。

1.2 離合器執行機構

結合使用安全的基本要求,AMT系統已經將離合器的物理控制取消,即在本文所開發的車輛中,并沒有設置離合器踏板。這種情況下,必須要將現有的離合器系統重新設計,以達成自動化控制對高響應效率的需求。不過鑒于現有系統的協調性,若進行過多改動,可能會降低離合器的靈敏度。故此,在離合器中以更換電磁閥的方式進行優化。所采用的新電磁閥,具有高靈敏度的特征,可以讓機械快速反饋響應信息。不過,由于電磁閥的更換,現有的信號系統必須進行調節。目前離合器主要支持PWM型號信息,依靠dSPACE系統實現。因此,需要基于該系統,嘗試與新電磁閥的接駁信號,以保障汽車可以正常使用。

1.3 執行機構驅動器開發

驅動器是指通過供電,而實現驅動的機械環節。在被研究的汽車上,其驅動器構成主要為磁鐵、繼電器和電磁閥。但是,結合上述對電磁閥的更換,以及自動化所要求的更大供電量來看,現有的電壓和電流,都無法滿足基本的需求。因此,需要將驅動電路進行重新的修改。具體為:首先,設置IGBT,以晶體管實現導通,進而承受更大的電流;其次,連接電磁閥,將一端與IGBT連接,確定導通后,需要測試晶體管能否通過線圈接地,并核準電流的放大情況;最后,進行防干擾設置,例如光耦隔離等。

2 整車試驗分析

2.1 起步試驗

鑒于本文所開發的車輛為重型商用車,其需要承擔大貨運量交通運輸的責任。而在不同貨運量下,車輛所承受的壓力有所差異。因此,需要以不同的載量為基礎,測試系統的穩定和靈活程度,并根據符合承受壓力,確定相關硬件的使用壽命。在具體測試內容上,包括擋位的切換,速度變化,各類起步方式,離合器的控制速度等。而測試結果發現,系統搭建并不存在問題。在800r/min情況下的起步,擁有較高的穩定性,且與一般恒轉的形式相同。

2.2 急速起步試驗

考慮到司機的操作習慣不同,一些司機喜歡急速起步,即油門踩合力度較大,使汽車可以在短時內進入工作。為了提升測試的準確性,在過程中添加了載量基準。而測試內容主要為不同起步速度下的轉速。經測試發現,設置自動變速控制的汽車,無論物理起步速度壓力有多大,均維持在較低的水準。

2.3 換擋試驗

試驗內容為嘗試不同擋起步,汽車進入到正常行駛的狀態后,再逐漸提升擋位。測試結果發現,汽車換擋過程中,油門開度會同時縮小,直至換擋結束后,才恢復到正常的開度。換擋試驗的目的,在于汽車是否會在添加自動控制后,出現換擋及時的狀況。而經過相對密集的測試結果表明,并未發生此類問題。

2.4 制動跳擋降擋試驗

速度變化能否實現準確的操控,關系到行車的安全。所以,需要將跳擋和降擋進行獨立測試。內容包括,汽車在高速路段行駛過程中,司機將其控制在10擋位置持續行駛,之后根據需求控制制動踏板,將轉速降低到750r/min以下。此環節為自動操作,控制器會根據需求計算目標擋位。結合實際需求來看,目標檔位應降低到6。而最終也達成了的目標。另外,在測試中,系統較為平穩的實現跳擋,并沒有出現熄火的情況。數據反饋報告也指出,離合器工作正常。

3 結論

本文主要對機械自動變速控制軟件進行研究,除了基本開發內容闡述外,也進行了一定的試驗,以保障軟件可以有效運行。上述研究內容中可以總結為:首先,開發過程中必須要實現穩定性,所以除了搭建和重建相關系統外,還需要反復的試驗工作,以保證控制意圖在第一時間的實現;其次,需要確保離合器的穩定性,由于是自動操作,而且本文試驗汽車不具備物理操作,故而其動作的正確性,將是考量軟件是否成功的重要標準;最后,開發結果表明,本文基于AMT變速系統的開發,在穩定性、靈活性和準確性上,都達到了基本要求。

參考文獻:

[1]劉振軍,秦大同,胡建軍.重型車輛電控機械式自動變速系統設計與應用[J].農業機械學報,2011(08).

[2]鄧濤,孫冬野.重型車輛AMT硬件在環仿真試驗研究[J].中國機械工程,2010(02).

[3]馬文星,張雁,雷雨龍.重型車液力自動變速器控制系統設計及試驗[J].吉林大學學報(工學版),2015(05).

作者簡介:王祺波(1993-),男,湖南邵陽人,本科,研究方向:機電一體化。

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