摘 要:對350MW機組真空降低的原因進行了分析,并在大修中采取了消除軸加水封漏空及修復小汽輪機汽封,更換內漏疏水門等措施,使機組的真空比檢修前大幅提高。
關鍵詞:汽輪機;真空;軸加水封;汽封;疏水
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.190
真空對汽輪機的安全性和經濟性影響非常大,真空每下降1Kpa將增加約3g/kw.h煤耗。華電滕州新源熱電有限公司二期兩臺C312/305-16.67/0.5/538/538供熱汽輪機系上海汽輪機廠引進美國西屋公司技術而制造的,為亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸、雙缸、雙排汽、單軸、抽凝式汽輪機,采用一級調整抽汽的供熱機組。配兩臺100%容量的水環式真空泵,一臺運行,一臺備用。主汽輪機和小汽輪機共用一套軸封系統,小汽輪機排汽直接排入主汽輪機凝汽器。針對機組正常運行中真空系統出現的問題,經進行查找和分析,使其得以解決,提高了機組的經濟性和安全性。
1 存在問題
2105年5月26日,#4機在運行中凝汽器端差,同負荷相比#3機組,高2℃,真空同負荷下比原來低2KPa左右,#3、4機同負荷下,#4機凝汽器進出水溫差比#3機大2℃,并且真空有逐漸下降的趨勢。汽輪機真空偏低會使汽輪機反動度增大,導致軸向推力的變化,影響機組安全,同時由于真空不嚴密,凝結水中的溶解氧量增加,加快了機爐設備及管路的腐蝕速度,造成鍋爐連續排污量增加,使機組煤耗增大。
2 真空降低的主要原因
(1)軸加水封泄漏。通過調用監盤歷史曲線,發現在軸加水位由121 mm增加至 220 mm軸加負壓由-7.59MP變化至-2.15MP,軸加疏水接近滿水時,真空值提高 1.51 KPa,初步判斷漏空處位于軸加水封上部,聯系檢修人員對#4機軸加進行檢查,判斷#4機軸加水封筒內部存在滲漏,造成系統真空下降。
(2)小汽輪真空系統存在泄漏。檢查還發現,2015年5月1日負荷245MW真空92.37KPa小機排汽壓力90.77KPa,小機真空系統與主機真空系統相差1.6KPa,而2015年5月26日負荷245MW真空91.71KPa小機排汽壓力88.74KPa, 小機真空系統與主機真空系統相差2.97KPa,可以看出,小機真空系統存在泄漏,且泄漏量在緩慢增大。
(3)軸封系統工作不正常。運行中把軸封壓力由50KPa提至至90KPa,此時凝汽器真空有提高0.25KPa,從而判斷軸封系統工作不正常,造成空氣進入凝汽器汽側,降低真空。
(4)部分疏水門內漏。調用歷史參數曲線發現,凝汽器疏水A集管溫度,由原來的40.86℃變為152.4℃,凝汽器疏水C集管溫度由之前的33.7℃變為40.7℃,凝汽器疏水E集管溫度由之前的34.6℃變為44.9℃,判斷部分高加事故疏水閥、各蒸汽管道、汽輪機本體疏水閥存在內漏,增加了凝汽器的換熱強度,導致凝汽器真空下降。
3 處理措施
(1)利用2015年6月大修時間,采取了相應的處理措施。1)停機檢修期間,對#4機軸加水封進行割管檢查,因軸加水封位于地下,不方便更換,根據漏點在軸加水封上部的特點,采用在軸加水封漏空出圍焊了一段新的管子;2)更換A.B汽動給水泵小機進汽不銹鋼齒形墊4個,并更換了A.B小機速關閥密封件,B小機外缸吊離后,檢查發現小機排汽缸內,低壓端軸封進汽45度彎頭斷裂,下部90度彎頭裂紋,更換新管道;3)為確保#4機組低壓軸封與小機軸封用汽量能有效分配,保證機組穩定運行,在#4機低壓軸封進汽兩側各加裝一手動隔離門;4)對#4機低壓缸內部的軸封管路進行揭缸檢查,發現低壓缸勵端汽封,有三個汽封齒有磨損,更換了新的汽封齒;5)檢查發現,#4機主蒸汽管道母管疏水手動門, #4機汽輪機高中壓缸平衡管疏水電動門,#4機中壓缸排汽區疏水電動閥,#4機#2通風閥氣動門,#4機輔汽聯箱至軸封用汽旁路電動門后疏水門,#4機高排逆止門后至本擴疏水手動門,#4機除氧器溢水電動門內漏,更換上述疏水門;6)另外對#4機循環水系統進行排查,并對凝汽器水室進行了清理,更換25根堵塞損壞銅管。
(2)針對真空下降,制定了防止真空下降運行調整措施。1)嚴格執行汽輪機真空嚴密性實驗定期工作,對比上次實驗結果,發現真空明顯下降趨勢,及時查找原因處理;2)加強運行參數的調整與監視,密切監視軸加、凝汽器水位在正常范圍內,密切監視凝汽器排氣溫度變化,真空泵出力正常,密切關注小機真空值正常;3)根據環境溫度變化,循環水進水溫度25℃,及負荷230MW以上,及時啟動備用循環水泵;4)負荷低于230MW及時調整軸封壓力不低于60KPa、調整軸封溫度維持在171℃左右;5)加強膠球裝置的投用率,確保凝汽器換熱管在運行中能長期保持清潔,確保換熱效果,膠球清洗裝置故障時,及時聯系維護消缺處理,避免影響機組真空;6)加強日常運行中的巡視檢查,尤其是開機后,及時關閉本體及高低加各疏水門,利用溫槍,測量各疏水閥門溫度正常,溫度超過50℃的閥門及時聯系檢修處理;7)定期檢查主機軸封正常,無冒汽現象,小機排汽管無裂縫,軸加水封管路無漏空,循環水泵出口蝶閥嚴密。
4 結語
通過在大修中實施有效的措施后,#4機真空提高了2.3KPa,通過對我廠#4機組凝汽器真空系統偏低的分析及研究, 證明引起凝汽器真空低的原因是多方面的。全面了解系統,及時發現問題,仔細排查,采取相對應的措施,及時解決機組真空降低的問題,確保機組安全、穩定運行。執行運行調整措施后,真空較以前運行方式有大幅提高,折合煤耗降低0.8g/kw.h.大大提高了#4機組效率,同時,機組真空的提高,對降低企業發電成本對企業節能減排工作取到了示范作用,為今后妥善處理此類問題提供了寶貴經驗和參考價值。
參考文獻:
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[2]鄒玉波.凝汽輪機真空下降的原因分析及預防[J].熱電技術, 2004(01).
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作者簡介:張曉東(1981-),男,山東威海人,本科,工程師。