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東營壓氣站輕烴裝置的優化運行

2016-05-14 13:30:47王希國王靜李志明
山東工業技術 2016年4期

王希國 王靜 李志明

摘 要:勝利油田東營壓氣站輕烴崗擔負著輕烴生產的重要任務,其主要設備有三臺干燥塔、一座冷箱、兩臺膨脹機、一座脫乙烷塔和液化氣塔,由于這套天然氣處理裝置存在運行效率低、天然氣處理裝置輕烴收率低、能耗高的問題,對此,本文進行了詳細論述。

關鍵詞:壓氣站;輕烴裝置;收率

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.013

0 引言

勝利油田東營壓氣站輕烴崗有一套50×104m3/d的天然氣處理裝置,它是壓氣站的主要生產裝置,因該裝置運行多年,存在著設備運行效率低、天然氣處理裝置輕烴收率低、能耗高的問題,為此,需要對該裝置進行優化調整,以期提高輕烴收率、增加產量、降低能耗。

1 選題理由

輕烴裝置已連續運行多年,近年來,因來氣量變化、設備老化、運行參數不優等因素致使運行效率低,影響了裝置的收率及產品質量,據統計收率平均僅77%左右,影響輕烴產量,根據目前輕烴裝置生產狀態及中石化經濟技術指標要求,輕烴裝置的收率要達89%以上,能耗2500MJ/t,目前的指標沒有達到以上要求,需對輕烴裝置進行挖潛。

2 原因分析及要因確認

2.1 原因分析

針對輕烴裝置運行不優化,經多次分析、論證,找出了以下影響因素:輕烴裝置運行參數不優,實際生產參數與理想值偏差大,設備運行效率低,生產效率低,各工序之間關鍵生產參數不匹配;工藝管線局部腐蝕嚴重,壁厚達不到工藝要求或造成局部管線穿孔,增加裝置故障停車率,影響參數調整;操作工技術水平低,操作工不熟悉工藝流程,設備操作不當或沒掌握操作要點;工藝流程不合理,影響參數調整。

2.2 要因確認

輕烴裝置運行參數不優:輕烴裝置分為干燥、制冷及分餾工序,三道工序層層制約,當各項關鍵參數調控在相互匹配的范圍內時,輕烴裝置的運行效率才達最佳,但目前三道工序的部分參數并不在匹配的范圍內,主要表現為輕烴裝置進口壓力低、三臺干燥塔運行效率低、制冷系統運行效率低,以上原因導致制冷溫度在-65℃~-70℃,與理想值-75℃以下差距很大。通過分析,這導致輕烴收率及產量降低,此因素定為要因。

工藝流程不合理:輕烴裝置已運行18年,經過多次設備更新,部分工藝流程或不符合工藝規范或不能滿足生產要求,即:輕烴裝置入口分離器沒有液位計,排液判斷完全靠經驗,易造成原料氣夾帶液體進入干燥塔,增大干燥塔負荷;輕烴崗排油管將分離器的污油壓最后到達壓氣站輕烴儲罐,約600米長、60余個彎頭,頻繁出現排油不暢,致臥式、立式分離器內積液過多,冬季易發生管線凍堵;外輸管網與輕烴裝置天然氣外輸流程上的調節閥未投用,無法對外輸壓力進行調節;罐區沒有保溫伴熱流程,冬季水份積攢在罐底,極易發生凍堵,導致排液不暢。通過分析,這導致輕烴裝置頻繁停車,影響產量,此因素定為要因。

工藝管線局部腐蝕嚴重:壓氣站各裝置間設備由不同規格、不同材質的工藝管線相連接,由于工藝管線受流通介質的影響,會出現不同程度的腐蝕,甚至發生穿孔事故,這影響了輕烴裝置開車率。通過分析,這導致輕烴裝置頻繁停車,影響產量,此因素定為要因。

操作工技術水平低:輕烴崗職工18人,對輕烴裝置的工藝、設備操作技術水平高,且輕烴崗是勝利油田輕烴裝置操作工技能鑒定場地,每年參加技術比武的職工均取得好名次,此因素定為非要因。

3 對策實施

根據輕烴裝置實際運行情況,實施了以下操作:

(1)調整輕烴裝置參數運行范圍,制定優化方案。首先,將離心機的末級壓力運行狀態提升至2.85~3.0MPa,膨脹機的入口壓力2.65~2.85MPa左右,膨脹機膨脹比能達到2.5左右,這樣就提高了膨脹機的運行效率,制冷溫度能達到-75℃~-80℃,在夜晚環境溫度低時能達-83℃。其次,為更好的優化輕烴生產運行,減少分子篩層受壓力沖擊的次數,保護分子篩,制定出干燥系統優化運行方案,即:確定干燥塔切換周期和延長干燥塔充(泄)壓時間。

(2)工藝流程改造。針對不符合規范的工藝流程,根據現場運行情況進行改造:給輕烴裝置入口分離器加裝液位計,為職工排液提供數據支持;改變輕烴崗排油管線走向,縮短其行程并減小彎頭、減壓,同時將管徑由原來Φ48變為Φ60,從加溫氣出口引出一支熱氣與新排油管線并排至罐區進行伴熱,避免冬季管線凍堵;從氣柜伴熱管線引出一支熱媒油管線,沿現有管線架至罐區,給三臺中間罐伴熱,避免冬季凍堵而停車。

(3)更換腐蝕嚴重管線。由于高壓匯管內部長年積淤,為保證安全運行,將保護站高壓匯管抬高,離開地面,將其壁厚增至14mm;將離心機三、四段的冷卻器進出口法蘭、冷卻器至分離器管線的法蘭、分離器進出口法蘭全部更換,并將分離器、冷卻器排污短節作相同材質管線進行加強防護,同時將空壓五臺分離器的排污管線全部更換;為保證輕烴裝置的安全運行,將離心機至輕烴裝置原料氣管線局部嚴重腐蝕的進行更換;將站內一次水管線深穿,并將原一次水管線甩開;為更好的維護管線,我們還制定了壁厚檢測程序,對全站各裝置壓力容器、壓力管道進行了A、B、C類劃分,進行不同周期的檢測。

4 效果檢查

通過開展上述相關工作,有效地解決了輕烴裝置運行不優的問題,將輕烴裝置C3+收率提高至89.9%,綜合能耗降低至2490MJ/t。

(1)經濟效益。若每天平均多產2噸輕烴,輕烴單價5900元/噸,開工天數330天,則:2×0.59×330=389.4萬元;更換了輕烴裝置入口管線,離心機壓力損失由0.3MPa降至0.1MPa,離心機的輸出功率相應下降,根據前后對比,離心機較干燥系統優化前少用電4800度/天,每度電按0.568元計,每年可節約電費4800×0.568×330=899712元;一次水管線改造,將原耗水量由日均500方降到300方,每方水4.8元,則每天可節約水費(500-300)×4.8×330=31680元??傆?89.4+89.9712+3.168=482.5392萬元

(2)社會效益。制定了一套系統的優化方案,為職工操作提供了技術支持,降低了勞動強度。

5 鞏固措施

(1)對輕烴裝置實際生產情況,在編制的優化方案的基礎上進行量化、細化。

(2)對職工進行優化方案培訓,提高操作水平。

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