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可編程控制器在熱媒爐自控系統中的應用

2016-05-14 13:35:28楊曉菊李艷霞

楊曉菊 李艷霞

摘 要:熱媒間接式加熱爐(簡稱熱媒爐)主要完成原油輸送、煉化生產過程中的加熱任務。熱媒爐的最大特點是控制參數多,是大延時純滯后系統,控制回路復雜,原一直采用模擬時序邏輯控制器,不易達到理想的效果,可編程控制器在熱媒爐自控系統中的應用,通過內部程序的運算,實現了熱媒爐的最優化運行。降低了系統復雜程度,提高了熱媒爐效率和解決了環境污染問題。

關鍵詞:可編程控制器;熱媒爐;控制系統

中圖分類號: TP273 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)13-130-2

0 引言

熱媒爐是原油長輸管道、煉化生產的重要設備之一,主要完成原油輸送、煉化生產過程中的加熱任務。熱媒爐的最大特點是控制參數多,是大延時純滯后系統,控制回路復雜,不易達到理想的控制效果。但如果控制理想的話,節能效果明顯,經濟效益和社會效益均很顯著。

1 熱媒爐自控系統的控制要求

根據熱媒爐的工藝特點及控制要求,結合熱媒爐檢修規程,制定熱媒爐控制系統的技術要求如下:

①熱媒爐運行穩定,自控設備抗干擾性強,質量可靠。②系統的性能應在原爐的基礎上有所提高,控制可靠、量值傳遞準確。③系統的運行操作應簡單、方便,顯示界面設置合理,參數讀取直觀,監視、維修方便。④燃料油壓力實現自整定。在燃料油管線上安裝了兩臺自力式壓力調節閥,通過修改定值達到了穩定燃料油進爐壓力的目的。⑤燃料油系統配備三級電加熱器,并通過爐控機實現自動溫度控制。⑥簡化啟停爐操作。在燃料油系統運行正常的情況下,一鍵啟爐,啟爐后PLC檢測“大小火開關”的狀態,當其處于“小火”位時,加熱爐維持在最低負荷狀態運行;當其處于“大火”位時,加熱爐將進入自動調節狀態。任何時刻可以手動停爐。⑦完善的加熱爐運行安全保護系統。對于參數超限或儀表故障等情況能自動停爐,同時產生聲光報警,并且在爐控機上有詳細的信息顯示。

2 PLC控制器的硬件組成及功能

本次熱媒爐改造工程,經過技術和市場調研,選用了Siemens公司的314型可編程序控制器,做為熱媒爐的控制核心(爐控機)。

①控制器的核心是以Intel 80486為基礎的314型CPU模塊。它完成全部的控制、運算任務,并監控其余功能模塊的工作狀態。②存儲模塊。是用戶程序或檢測、控制信息的存放載體。③通訊模塊,用于實現與上位機或編程器的信息交流。還可以與其他的PLC連接構成網絡,實現更復雜的控制任務。因上位機及其通訊協議未確定,所以該模塊及相關通訊軟件暫未安裝。④I/O模塊。用于開關量、數字量或RTD、熱電偶、直流電壓、電流的輸入檢測及開關信號或直流標準電壓、電流信號的輸出。

3 控制系統軟件介紹

根據熱媒爐的控制要求,PLC控制程序采用模塊化結構,由主程序和若干子程序構成。用STEP 7編程軟件支持的梯形圖邏輯語言編寫。

該程序是以原熱媒爐自控系統的動作條件和邏輯為基礎,結合實際運行經驗,在保證熱媒爐運行安全的前提下編制而成。

本系統的燃燒控制采用“油風流量比值仿真”調節,既由人工根據熱媒爐的負荷百分比,調節燃料油流量,然后根據熱媒爐的煙氣含氧量顯示,調整助燃風流量。由此采集一組數據,既建立“閥特性匹配模型”。以此對應某一工況下熱媒爐的不同負荷,燃料油的流量是相對固定的,人工調整助燃風的流量,同時保證煙氣含氧量處于4%~6%范圍內,這一組參數就是該爐的最佳閥特性匹配參數,既該爐在某一確定工況下的最佳燃燒油風比例。

4 熱媒爐自動化控制系統

4.1 I/O量分布

①11個AI量。即熱媒入爐溫度、出爐溫度、原油溫度、燃料油溫度、煙氣出爐溫度、排煙溫度、助燃風流量、燃料油流量、熱媒流量、煙氣含氧量和三通閥閥位。②10個DI量。即大小火轉換開關、復位按鈕、啟爐按鈕、停爐按鈕、燃料油壓力開關、助燃風壓力開關、霧化風壓力開關、火焰故障、熱媒罐位低開關和熱媒罐位高開關。③3個AO量。即燃料油調節閥開度、助燃風調節閥開度和三通調節閥開度。④5個DO量。即一為開助燃風機、霧化風機和吹掃電磁閥,之二為副火電磁閥和點火電極帶電,之三為開主燃料油電磁閥,之四為關覆蓋電磁閥、開滅火電磁閥、停熱媒循環泵、霧化風機和助燃風機,之五為產生報警狀態信號。(如圖1)

4.2 熱媒爐輔助控制系統及部分參數設定

4.2.1 熱媒溫度調節系統(PID程序)

監控熱媒出爐溫度,根據熱媒溫度外設值調節輸出,范圍 0-100%,為反作用調節。

4.2.2 原油溫度調節系統(PID程序)

檢測原油出爐溫度,根據原油溫度外設值調節輸出,范圍0-100%(負荷),為反作用調節。

P = 10;I = 0.5;D = 0.05。

4.2.3 氧量微調解系統(PID程序)

當該回路置為自動時起作用。它檢測煙氣中的含氧量,與給定值比較,運算后輸出 -10% — +10%,疊加到風量調節回路,為反作用調節。

P = 5;I = 0.5。

4.2.4 燃料油調節系統(PID程序)

在啟爐進行0s時,輸出 0(負荷);在150s時,輸出0.15(負荷);在第179s后,檢測燃料油流量,根據燃料油內給定值輸出,范圍0 — 100%,調節燃料油調節閥。調節作用為反作用。

P = 4;I = 0.1。

4.2.5 報警信息鎖存系統

當停爐條件發生時,產生停爐報警信息,供操作人員檢查越限的工藝參數。

4.2.6 上位機通訊系統

爐控機上傳的信息分別有原油出爐溫度、加熱爐啟/停狀態、停爐信息。站控機下傳的信息是爐控機控制參數的修改、爐控機程序的修改等。

5 效益分析

5.1 經濟效益分析

①熱媒爐控制系統改造前后,僅煙氣含氧量及合理的負荷調整兩項,經委托能源測試中心實際測試,提高爐效2.7%,按企業原有10臺熱媒爐年實際耗油量23467噸計算,原油價格按4300元/噸計,則每臺爐年節省燃料油費用為:

0.43×23467×2.7%/10=27.25(萬元)

②熱媒爐控制系統改造前,每臺爐每年的儀表維護費用大約需要5萬元。改造后,系統的各種表計實現了統一的標準化,此項費用約可節省3萬元。

單臺爐合計年節省費用約30.25萬元。

年節約費用30.25×10=302.5萬元。

5.2 社會效益分析

①改善了困擾各站多年的環境污染問題。熱媒爐控制系統改造后,油風配比良好,爐子燃燒充分,從根本上解決了熱媒爐的煙塵污染。②降低了維護人員的勞動強度。舊的自控系統,設備表計陳舊、系統結構復雜,加之系統超期服役,導致儀表維護人員的勞動強度很大。

6 結束語

要保證熱媒爐的高效安全運行,自控系統十分重要。本次熱媒爐改造工程,通過應用新技術、新理論,實現了熱媒爐的優化運行,取得了一定的經濟和社會效益。同時提高了維護、運行員工的技術水平。熱媒爐的優化運行機理是非常復雜的,要完全實現這一目標,還有很多工作要做。

參 考 文 獻

[1] 朱善君,翁章,鄧麗曼,周卓倫.可編程控制系統原理應用維護[M].清華大學出版社,1992:43-229.

[2] 李樹雄.可編程控制器原理及應用[M].北京航空航天大學出版社,2003:44-258.

[3] 王毅.過程裝備控制技術及應用[M].化學工業出版社,2001:109-227.

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