武愛霞
(山西漳澤電力股份有限公司河津發電廠,山西 運城 043300)
不停爐空預器高壓水在線沖洗的應用分析
武愛霞
(山西漳澤電力股份有限公司河津發電廠,山西 運城 043300)
空預器煙氣側壓差長期偏高會影響機組的安全運行。介紹了不停爐空預器高壓水在線沖洗系統的構成及沖洗條件,指出了操作過程中的注意事項,分析了不停爐空預器高壓水在線沖洗過程。沖洗效果表明:采用高壓水在線沖洗空預器有效減少了停爐次數,提高了鍋爐運行效率,增加了設備的可靠性和使用壽命。
高壓水;不停爐;在線沖洗;空預器
隨著我國NOx排放標準的提高,僅控制燃燒過程已無法滿足排放要求,所以許多燃煤電廠增加了煙氣脫硝裝置。由于煙氣中的SO3和NOx濃度較高,脫硝裝置投運后易生成NH3HSO3(亞硫酸氫銨),從而引起空預器堵灰、腐蝕,甚至影響整個鍋爐的安全運行。
某廠鍋爐配有2臺60 % BMCR(鍋爐最大連續蒸發量)、三分倉受熱面轉子轉動的空預器。轉子直徑為9.97 m,高度為2.885 m,整個轉子用徑向隔板分成48個扇形框架。空預器冷端材質采用耐腐蝕的考登鋼,可進行更換;熱端材質采用低碳鋼。空預器的二次風入口還裝有暖風器,用來防止冷端腐蝕。
每臺空預器的冷端煙氣側各裝有1臺伸縮式雙槍管吹灰器,其中一個槍管用于空預器吹灰,另一個槍管用于空預器的水沖洗。還配備了1套固定式水沖洗裝置,可對沖洗水進行升壓、加熱和加藥處理,實現空預器及其他受熱面徹底的水沖洗,提高運行經濟性。空預器配有2臺電動馬達(1用1備),均裝于空預器上軸承頂部。空預器二次風側還裝有火警探頭,空預器煙、風側均配有消防水管,供空預器發生火災時使用。另外,空預器還裝有失速監測報警裝置。
該廠3號鍋爐自從脫硝裝置投入運行后,空預器煙氣側差壓長期偏高,引起兩側排煙溫度嚴重不平衡,引風機發生搶風、喘振現象,爐膛負壓升至+100 Pa,嚴重影響機組的安全運行。為保證機組高負荷長時間運行,在該鍋爐上進行了不停爐空預器高壓水在線沖洗試驗。
3號鍋爐空預器高壓沖洗水系統如圖1所示。沖洗水來自常溫下的工業水,經過入口供水手動門,進入高壓沖洗水泵,再經氣動調壓閥、手動門,最后接至空預器冷端吹灰槍及沖洗小車。

圖1 空預器高壓水沖洗系統
當機組正常運行時,空預器煙氣側差壓比設計值增加30 %,風煙系統阻力增大,引風機出力已經達到最大值,影響了機組帶負荷,這時就需進行空預器高壓水在線沖洗。
(1) 辦理相關的工作票,確保工作票中安全、技術措施符合要求。工作人員在操作前應提前熟悉相關技術措施,運行操作措施應使用操作票。
(2) 單側空預器沖洗期間,控制盤前應最少保持2名監盤人員,加強對運行設備及參數的監視,做好事故預控。
(3) 所有操作均須經當值值長同意后才可進行。如出現異常情況,應按規程等相關規定處理。
(4) 所有操作只能由運行值班人員進行,禁止任何人私自操作。
(5) 沖洗前沖洗人員應檢查沖洗設備和管道無損傷、破損、泄漏等異常;沖洗過程中應經常檢查沖洗水管是否與其他高溫、尖銳物體碰磨,以免發生意外。
(6) 工作前,沖洗側的脫硝裝置停止噴氨。
(7) 沖洗期間嚴禁無關人員進入沖洗區域。
(8) 沖洗過程中,檢修、運行均要安排人員檢查排水情況,防止煙道積水、漏水。
(9) 運行人員、檢修人員、沖洗人員等在進行各項操作和檢查工作時,尤其是在高壓系統附近時,應做好自身防護措施。
(10) 沖洗過程中,運行應指定專人加強監視電除塵運行參數,發現異常及時匯報,暫停沖洗。
(11) 沖洗過程中,工作人員不得進入空預器或煙道內部工作。
在線沖洗過程可分為吹灰槍沖洗及小車沖洗。首先進行吹灰槍沖洗:空預器正常運行,將空預器冷端吹灰器控制方式切為在線沖洗方式,啟動高壓水在線沖洗系統,進行沖洗。若沖洗效果達不到預期目標,則需要將該側風煙系統停運、隔離,將該側空預器變頻調節至正常轉速的50 %左右,再啟動高壓水沖洗系統,用沖洗小車沖洗。
5.1 吹灰槍沖洗
先將機組負荷降至220 MW,確定空預器高壓水沖洗槍頭完好后,依次開啟空預器沖洗排水門、高壓水泵供水手動門、一側空預器沖洗手動門。在LCD畫面中啟動沖洗側空預器下部吹灰器。啟動高壓沖洗水泵,按下泵“啟動”按鈕,3 min后按下“升壓”按鈕。拔開調壓閥,順時針旋轉調壓閥,將高壓沖洗水泵壓力調至19 MPa,調壓結束后,按下調壓閥并鎖緊。
確認高壓水系統運行正常后,就地觀察空預器底部排水管的流量及顏色,若排水口流量過小,應及時停止高壓水沖洗,檢查排水管堵灰情況。隨著沖洗時間的增加,排水顏色應逐漸變淺。在線沖洗期間, 通過LCD畫面監視沖洗側空預器電流變化,電流突增時應及時停止高壓水沖洗。當空預器煙氣側差壓逐漸降低至1 kPa后,結束沖洗。
結束沖洗后,進行高壓沖洗水泵停運操作。先拔開調壓閥,逆時針旋轉調壓閥,將高壓沖洗水泵壓力調至0;調壓結束后,按下調壓閥并鎖緊,然后依次按下“卸壓”按鈕和泵“停止”按鈕,確認水泵停止運行。在LCD畫面中停運沖洗側空預器下部吹灰器。
5.2 小車沖洗
5.2.1 沖洗方法
每次只能沖洗一側空預器,現以沖洗3B空預器為例。
(1) 機組負荷降至140 MW,投入4支微油油槍連續助燃。
(2) 運行人員按照措施隔離3B側風煙系統,3B空預器變頻調節到正常轉速的50 %左右。
(3) 打開3B空預器煙氣側上部和下部人孔。用紅外線測溫儀測量空預器熱端溫度,當溫度低于150 ℃后,方可開始沖洗。
(4) 用12號槽鋼搭設沖洗軌道,一端放在架板上,中間搭在人孔上并焊接牢固;另一端放在空預器外。
(5) 將沖洗小車可靠安置在軌道上,確保小車能夠在軌道上前后移動,但不能左右移動。沖洗人員站在人孔門外操作小車,不可進入空預器內。
(6) 打開9 m煙道人孔,確認空預器下部煙道排水口及排水管路暢通,無堵塞。
(7) 啟動高壓水沖洗系統,進行試沖洗。試沖洗無問題后,升壓正式沖洗。
(8) 沖洗完成后,運行人員啟動3B空預器進行自然干燥。干燥完成后,按照措施恢復3B側風煙系統運行。
(9) 按照相同的程序,沖洗3A側空預器。
5.2.2 沖洗期間監視內容及注意事項
(1) 對沖洗側3B空預器相關參數加強監視,空預器入口煙溫、排煙溫度、空預器出口二次風溫等參數應平穩下降,空預器電流正常。當電流擺動且超過12 A時,立即停止沖洗。
(2) 注意監視運行側3A空預器排煙溫度變化,如排煙溫度持續上升,適當關閉送風機聯絡擋板,增加3A側送風量,控制排煙溫度上升。在關閉送風機聯絡擋板的同時,應注意觀察3B側送風機出口二次風溫有無明顯上升,防止3B側空預器出口二次風擋板不嚴導致熱二次風進入空預器。
(3) 空預器沖洗期間,在控制盤上調出空預器吹灰槍運行狀態畫面,指定專人重點監視,確保高壓水沖洗連續進行。
(4) 微油油槍投運期間,在控制盤上對微油畫面重點監視,防止微油著火不好,影響鍋爐燃燒。
(5) 低負荷運行期間,加強鍋爐燃燒情況監視,出現燃燒惡化時投入大油槍助燃。
(6) 單側風煙系統運行期間,加強就地巡回檢查。要求每小時對3A側風煙系統設備、微油系統、高壓沖洗水系統巡檢1次。
(7) 沖洗過程中如需停運空預器,停運后安排專人手動盤動空預器。
(8) 空預器底部灰斗沖洗水排放管路處,派專人就地監視疏水排放情況。空預器底部灰斗沖洗水排至撈渣機時,確保撈渣機排水正常。
(9) 對于空預器下部一、二次風道疏水管路,要求每3 h稍開疏水手動門,在機組排水槽處觀察是否有水流出,如無水流出應觀察是否有過氣聲,判斷疏水管路是否暢通,風道內有無積水。
(10) 高壓水泵入口濾網處正常壓力為0.3-0.6 MPa,如“水壓低”報警燈亮,應通知檢修清理水泵入口濾網。
(11) 檢查高壓沖洗水泵出口壓力是否正常,在沖洗時水壓需調至19 MPa。
(12) 空預器沖洗水泵停運時,應及時關閉高壓沖洗水泵入口手動門。
6.1 沖洗效果
2014-05-02,3號爐空預器高壓水在線沖洗。沖洗前機組負荷220 MW,A,B側空預器差壓分別為2.2 kPa和2.4 kPa,A引風機電流擺動范圍135-155 A,B引風機電流擺動范圍140-146 A,就地風機喘振異音很大。
2014-05-12,兩側空預器沖洗結束,機組負荷升至300 MW,A,B側空預器差壓分別為1.2 kPa,1.1 kPa,兩側引風機電流均為175 A,顯示空預器恢復正常運行,達到了預期沖洗效果。
6.2 經濟效益
采用空預器高壓水在線沖洗后,空預器差壓明顯降低,機組帶負荷能力由220 MW提高至300 MW。同時,引風機不再喘振,設備可靠性增加,使用壽命延長。
試驗結果表明:不停爐空預器高壓水在線沖洗效果顯著,空預器煙氣側差壓明顯降低,不但提高了機組帶負荷能力,也減少了停爐次數,同時改善了引風機的工作環境,提高了設備的使用壽命。
2016-06-12。
武愛霞(1975-),女,工程師,主要從事火電廠運行工作,email:lweil998@126.com。