湯明峰,吳敏杰
(杭州華電下沙熱電有限公司,杭州 310018)
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提高6FA燃氣輪機聯合循環機組熱態啟動經濟性的分析
湯明峰,吳敏杰
(杭州華電下沙熱電有限公司,杭州310018)
摘要:為降低聯合循環機組熱態啟動過程中天然氣的用氣量,提高機組運行的經濟性,通過選取適當的沖轉參數與參考基準、降低汽缸溫度等措施,實現機組運營成本的降低。優化后,熱態啟動過程中的用氣量大幅下降,具有明顯的經濟效益。
關鍵詞:6FA燃氣輪機;聯合循環;熱態啟動;經濟性
燃氣輪機聯合循環機組以其效率高、污染少、啟動快、調峰能力強等優點已在世界上被廣泛使用,且往往在電網中擔任調峰的任務,因此日開夜停成了目前燃氣輪機的運行常態[1]。
某2×100 MW級多軸燃氣蒸汽聯合循環機組,采用“2 + 2 + 1”方式,即由2臺燃氣輪發電機組、2臺余熱鍋爐、1臺抽凝式汽輪發電機組組成。#11,#12燃氣輪機發電機組分別由1臺燃氣輪機與1臺發電機單軸串聯運行,2臺燃氣輪機排氣經2臺余熱鍋爐后,再帶動1臺#10汽輪發電機組。燃氣輪機出口不設置旁通煙道,余熱爐進口煙道膨脹節直接與燃氣輪機擴散段法蘭相連。燃氣輪機是GE公司生產的PG 6111FA型燃氣輪機,采用18級軸流式壓氣機,DLN 2.6燃燒器和3級透平[2]。汽輪機為LCZ 75-7.1/1.27/0.59型蒸汽輪機,為雙壓、沖動、單排汽、單軸、可調整抽汽凝汽式汽輪機。
通常機組采用“一拖一”形式運行,即由1臺燃氣輪機帶動1臺汽輪機運行,一般在01: 00: 00左右停機,在06: 00: 00左右啟動。通過一段時間的觀察與總結,發現機組在熱態啟動過程中,排除設備故障原因,燃氣輪機與汽輪機并網時用氣量偏差較大。由于在日開夜停期間,每日的用氣量有明顯限制,如果通過調整運行方式達到降低“一拖一”機組熱態并網間隔用氣量,也就意味著用同樣的天然氣可以多發電,降低運營成本,可獲得較好的經濟效益。
到目前為止,國內尚未對6FA聯合循環機組熱態啟動進行過專業化、系統化的研究,為了降低熱態啟動過程中的用氣量,本文經過一系列的熱態啟動試驗和數據采集,分析、總結出一些熱態啟動節能措施。
1.1燃氣輪機負荷與排氣溫度及天然氣用量
燃氣輪機負荷對應的排氣溫度及天然氣用量關系如圖1所示。

圖1 燃氣輪機負荷對應的排氣溫度及天然氣用量
由圖1可知,負荷越高,每立方米天然氣產生的電量越大,即氣電比越小[3],經濟性越好。因此,為節約并網時間段內的天然氣消耗量,在天然氣總量一定的前提下,啟動時所帶的負荷越低,基本負荷時所能用的天然氣量就越多,能發的電量就越多,經濟性也就越好。
1.2熱態沖轉前汽輪機內上缸溫度及保溫措施
汽輪機內上缸溫度及是否采取保溫措施調查見表1。
由表1可知,開啟本體疏水后,缸溫可降到420~430℃,而采取保溫措施后,缸溫達到445~455℃。主蒸汽溫度必須高于缸溫50℃以上方可沖轉[1],且燃氣輪機煙氣與主蒸汽存在60℃左右的溫差。從圖1可以看出,燃氣輪機15 MW負荷下的排煙溫度在540℃左右,如汽輪機不采取保溫措施,則滿足汽輪機沖轉參數要求;反之,則可能需要更高的燃氣輪機負荷,相對的能量損失也會增加,經濟性降低。

表1 汽輪機內上缸溫度及保溫措施
1.3熱態啟動參數統計情況
該機組熱態啟動參數見表2,從表2可知。
(1)并網時間間隔段用氣量存在較大差異。熱態啟動最大用氣量為13070 m3,最小用氣量為6610 m3,計算得出平均值為9124 m3。
(2)汽輪機全速至并網時間段長短有差異。最長用時為22.00 min,最短用時為4.00 min,計算得出平均值為7.56 min。
(3)主蒸汽閥前溫度與旁路溫度存在差異。由于蒸汽流通狀況的不同,主蒸汽閥前溫度與旁路溫度差異較大。熱態沖轉要求主蒸汽溫度高于內上缸溫度50℃以上,閥前溫度與旁路溫度測點空間距離相差不足8 m,但由于主蒸汽閥前疏水量較小,旁路的蒸汽流通量明顯更大,因此,旁路溫度更能反映實際的主蒸汽參數狀態。
從現場調查情況看,引起熱態并網間隔耗氣量較大差異主要包括2方面原因:主蒸汽溫度及汽輪機內上缸溫度,分別對其采取相應的對策與措施。
2.1主蒸汽溫度參數的選擇
旁路溫度受熱條件優于主蒸汽閥前溫度,更能反映熱態沖轉時主蒸汽溫度的真實情況,有利于縮短并網間隔時間。因此,工作人員應根據現場情況及時了解真實參數,以旁路溫度作為沖轉依據,加快沖轉時間。具體工作包括由專工負責對熱態開機票進行修改,確立以旁路溫度作為是否沖轉的依據;主值負責在熱態啟動中保持旁路開度在30%以上,確保溫度真實;對比采用不同主蒸汽溫度參考點進行沖轉時的低壓缸差脹,了解取點不同對整個熱態沖轉的影響。

表2 熱態啟動參數統計
圖2為以主蒸汽閥前參數作為基準的熱態沖轉曲線,圖3為以旁路參數作為基準的熱態沖轉曲線,由圖2和圖3比較可知,不論是以主蒸汽閥前參數為基準,還是以旁路參數為基準,即不論是當主蒸汽閥前溫度高于上缸溫度50℃以上開始沖轉,還是當旁路溫度高于上缸溫度50℃以上開始沖轉,汽輪機沖轉時,由于調門開度不大(5%~10%),均會出現降低上缸溫度,導致差脹減小的現象,但均在允許范圍內。由于調門開度不大,導致進入主蒸汽管路蒸汽的流通量不足,進而影響換熱效果,而旁路的設計容量為100%,流通量足夠,因此,主蒸汽閥前溫度測點不能準確反映主汽參數,而旁路上的溫度測點因為流通量足夠而能夠準確反映主汽參數,且在對汽輪機的沖轉基本無影響的前提下,以旁路溫度作為基準可以大大縮短熱態啟動時間,繼而減少熱態啟動中的耗氣量,提高機組經濟性,所以應以旁路參數作為基準進行沖轉。

圖2 以主蒸汽閥前參數為基準的熱態沖轉曲線

圖3 以旁路參數為基準的熱態沖轉曲線
2.2汽輪機內上缸溫度的狀況
在不影響轉子狀況的前提下,適當使內上缸溫度保持一個較低的狀態,有利于選擇較低燃氣輪機負荷,避免損耗過多能量。因此,在確保動、靜部件不受影響的前提下,降低汽缸溫度,確保熱態開機時汽輪機內上缸溫度在較低水平。具體包括停機后開啟本體相關疏水閥,及時抄錄內缸上、下溫差變化,注意差脹變化等。在機組停運后及時開啟汽輪機本體疏水,整個停運期間,對上、下缸溫差及差脹等進行嚴密監視,發現降低汽缸溫度對機組基本無影響,如圖4所示。

圖4 停機參數曲線
優化后機組2014年4月1至3日、5月24至25日的各項參數見表3。
從表3可知,機組熱態啟動并網間隔用氣量從之前的9124m3降至5570m3,節約了大量天然氣。以燃氣輪機60 MW負荷下的氣電比[3]為4.2 (kW·h) /m3計算,優化后每次熱態啟機所節省的天然氣量折合發電量為(9124-5570)×4.2 =14.93 (kW·h),按上網電價為0.96元/(kW·h)[4]計算,每次啟動可節約14332.8元。

表3 優化后機組參數 2014
結合現場數據的調查與分析,將旁路溫度作為沖轉參數的參考基準,適當降低缸溫,從而降低沖轉時燃氣輪機的負荷,使用氣量從之前的9 124 m3降至5570m3,降低了6FA燃氣輪機聯合循環熱態啟動過程中天然氣的用量,折合每次啟動可節約14 332.8元,提高了機組運行的經濟性,對于提高6FA燃氣輪機聯合循環的熱態啟動的經濟性具有參考價值。
參考文獻:
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[5]李博.6FA燃氣輪機聯合循環熱態啟停操作優化及節能分析[J].三角洲,2014(6) : 150,152.
(本文責編:弋洋)
湯明峰(1977—),男,浙江杭州人,技師,從事發電廠運行方面的工作(E-mail:103591602@ qq.com)。
吳敏杰(1990—),男,浙江紹興人,助理工程師,從事發電廠運行方面的工作(E-mail:470969449@ qq.com)。
作者簡介:
收稿日期:2015-05-12;修回日期:2015-10-20
中圖分類號:TM 621.3
文獻標志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)01-0051-03